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软煤层条件下掘锚机在长平煤业中的应用

2022-01-15

山东煤炭科技 2021年12期
关键词:煤巷长平进尺

张 玮

(晋能控股煤业集团长平公司,山西 晋城 048006)

近些年,掘进速度低于回采速度成为了煤矿采掘关系紧张的主要矛盾点[1]。采煤工作面智能化程度越来越高,因此对采掘工作面的推进速度提出了更高的要求[2]。实现采掘设备的智能化操控,已成为采掘设备升级改造的重要方向[3]。目前长平公司煤巷采用的EBZ150(160)掘进机+CMM2-15(20)钻车,底抽巷采用EBZ200(260) +180 N·m 液钻,是目前国内煤巷掘进中快速、高效、安全的设备[4-5]。

1 煤巷概况及存在问题

长平公司3#煤巷具有“三高、三软、三多、一差”的特征(即高含量、高压力、高应力;煤层软、顶板软、底板软;断层多、陷落柱多、煤层含水层多;透气性差)。开采区域埋深超过700 m,局部接近800 m。五盘区大巷为“四煤两岩”六条大巷布置。如图1。

图1 五盘区大巷“两岩四煤”布置剖面图

瓦斯含量随埋深逐渐增加,受泮沟南向斜、断层、陷落柱影响大,而试验应用的五盘区胶带机巷煤层埋深720 m,原始瓦斯含量15 m³/t。五盘区胶带巷掘进期间残余瓦斯含量为7.2 m³/t。工作面采用2×55 kW 风机,风量850 m3/min,工作面探头在0.3%~0.4%,回风探头0.4%~0.5%,瓦斯涌出量3.4~4.25 m3/min。

目前,长平公司掘进工作面主要分为3#煤巷和底抽巷两类,两种掘进生产作业线主要存在工作面设备多、机械化程度不高、工作劳动强度大、设备管理难度大、作业工序不连续等问题。为了解决以上问题,在多方调研和数据分析的基础上,对现有的EBZ160 综掘机进行了升级改造。长平矿煤层及地表标高变化趋势如图2。

图2 长平矿煤层及地表标高变化趋势

2 掘锚机EBZ160M-4 型简介

EBZ160M-4 型掘锚一体机是基于长平公司当前3#巷掘进的现状,对现有EBZ160 综掘机升级改造研发的一部快速掘进装备,实现了掘、锚二合一的快速掘进目标,主要改造内容有(如图3):

图3 掘锚一体机改造结构图

(1)增加两台前钻臂(转矩300 N·m,转速550 r/min,推进行程1660 mm,伸缩行程3.9 m);

(2)改造铲板部(由2.8 m 改造为后3.2 m);

(3)配置电液比例控制阀实现了无线遥控技术,可实现截割、铲板、行走、星轮、输送、后支撑远程遥控控制(遥控距离可达50 m);

(4)新增了移动式钻臂操作平台和机载式临时支护平台(最大支撑高度5 m,支撑力20 kN);

(5)设计面板切换阀实现截割系统和锚钻系统的功能互锁;

(6)增加两台后钻臂(转矩135 N·m,转速350 r/min,推进行程1000 mm,伸缩行程3.9 m)。

3 掘锚一体机的应用及不足

长平公司从2020 年2 月20 日开始,将改进后的EBZ160M-4 掘锚一体机应用于3#煤胶带机巷的快速掘进工作中,基本实现了安全掘进和高效掘进,同时也存在一些突出的问题亟待解决。

3.1 安全掘进

从本质设计保障安全,通过切换阀实现截割和锚钻系统的功能互锁,装备实现了本质安全型;将原综掘机+钻车的设备合二为一,降低了设备管理难度;EBZ160M-4 掘锚一体机实现遥控操作,割煤简单,提升了50%效率,使得设备管理简单化;采用了操作平台+机身平台的一体化设计方式,平台面积为(3.8 m×1.5 m),职工操作安全可靠,作业条件得到改善;掘锚一体机EBZ160M-4 割煤后,能够及时升紧临时支护,空顶时间为“零”,杜绝了迎头顶板事故的发生。

3.2 高效掘进

原工作面在每个循环过程中存在4 次进退机,用时16 min。改造后的EBZ160M-4 一体机存在1次退机,用时1 min。每个循环节省15 min,减少了作业工序,提高了掘进效率。由于15 钻车的平台高度为1.1 m,无法满足长平公司排放孔的施工要求,所以需要搭架作业,工序复杂。采用EBZ160M-4掘锚一体机后,操作平台的高度2.2 m,很好地解决了施工排放孔的要求。目前16 个排放孔的时间在4 个小时,节省了30 min,加快了排放孔的施工速度。

EBZ160M-4 掘锚一体机采用机载液压涨拉泵,涨拉1 根锚索用时1 min,较风动涨拉泵快了2 min,每个循环节省时间20 min。该一体机共有4个钻臂,其中两个前钻臂施工需要4 个人,后钻臂需要2个人,迎头的作业人员由原来的7人降为6人,降低了工人的劳动强度。使用EBZ160M-4 掘锚一体机后,进尺稳步提高,周进尺最高49 m,日均进尺由原4.5 m 提升至7 m,提升效率将近50%。

3.3 掘进中存在的问题

改造后的EBZ160M-4 掘锚一体机在掘进工作中主要存在接地比压大易卧机、钻臂伸缩困难、钻臂液管多易拌断、铲板宽度不足不易收煤、操作平台满足不了施工检测孔的要求、推进器不满足设计预紧力矩的要求、作业工序多等问题。通过应用发现问题再做进一步的改善。

4 掘锚一体机的应用完善

针对改造后的EBZ160M-4 掘锚一体机在掘进中突显的问题,进一步完善改进后如图4。

图4 改善后的EBZ160M-4 掘锚一体机

(1)接地比压大易卧机的原因为改造以后接地比压由原来的0.14 增加到0.21,卧机的风险增加。改进措施为将原来160 的履带更换为200 的履带,减少接地比压。

(2)钻臂伸缩困难的原因为钻臂伸缩采用滑道的方式,伸缩过程中,由于平面滑动接触,使得接触面积大,造成伸缩期间摩擦较大,运行不灵活造成每次循环都不同程度的影响掘进时间。改进措施为钻臂伸缩采用滚轮式,彻底解决伸缩困难这个难题。

(3)钻臂液管多易拌断的原因为钻臂结构有缺陷,设计时油管布置采用外露式,共有36 根,造成油管和监测线经常卡绊。改进措施为油管布置采用隐藏式,外露只有3 根油管。

(4)铲板宽度不足不易收煤的原因为机身的宽度为3 m,铲板的宽度为3.2 m,进刀收煤的时候容易挂机身,造成机组司机收煤不净。改进措施为将铲板的宽度增加到3.6 m,便于机组司机二次进刀收煤干净。

(5)操作平台满足不了施工检测孔的要求的原因为目前操作平台为3.8 m×1.5 m,满足不了施工检测孔的要求。改进措施为根据检测孔的布置图,将平台的宽度修改为4.5 m×1.5 m。

(6)推进器不能满足设计预紧力矩的要求,作业工序多的原因为掘锚一体机的钻臂推进器给的预紧力矩为245 N·m,满足不了帮锚杆预紧力400 N·m 的要求,所以还需要用风动扳手进行紧固。改进措施为将推进器的线性马达的型号由L30-25更换为大扭矩的线性马达L30-42,扭矩由原来的245 N·m 增加到800 N·m。

(7)从强化瓦斯抽采方向助推采掘提效。五盘区煤巷掘进期瓦斯含量在8 m3/t 以下,但由于煤层埋深大、煤体松软、斜茬煤发育,影响截割速度和割煤效率。区队在执行“四位一体”防突措施中,遇到煤体变化、巷道应力叠加等异常情况下,要恢复小循环掘进,瓦斯释放孔的施工对生产有一定影响。因此,还需要持续加大瓦斯抽采力度,强化瓦斯“降量卸压”,真正实现“高瓦斯头面,低瓦斯掘进”的目标。

5 结语

长平公司自2020 年2 月开始,将掘锚一体机EBZ160M-4 应用于胶带机巷的采掘中,截至目前,工作稳定可靠且能够满足巷道的快速掘进要求,单班最高进尺5 m,日最高进尺8 m,月最高进尺216 m,平均每天进尺7 m,实现了掘、锚二合一的快速掘进,实现了煤巷掘进“安全、高效、达标、文化”四方面的变化。

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