坚硬顶板下工作面初采水压致裂弱化顶板技术应用
2022-01-15张明亮
张明亮
(晋能控股煤业集团煤峪口矿,山西 大同 037003)
我国煤矿以地下井工开采为主,顶板事故是影响其安全高效开采主要因素之一[1-2]。我国煤层地质赋存条件复杂,其中赋存坚硬顶板的煤层占据30%以上,分布的矿区超过50%,在大同、晋城、通化等地,工作面事故中,冒顶事故占70%~80%。坚硬顶板一次垮落面积大,来压剧烈,尤其是工作面初采时期,易诱发动力灾害[3-4]。坚硬顶板常采用卸压或顶板弱化的方式,主要方法有深孔爆破和水压致。深孔爆破炸药消耗量大,易产生大量有毒有害气体,不符合绿色矿山的建设要求,水压致裂是弱化坚硬顶板的有效控制技术[5-6]。
1 工程概况
煤峪口矿8701 工作面开采11#煤层,工作面北与盘区巷道相连,东为实煤体,南和西为11#煤层采空区。工作面埋深346.6~349.0 m,开采煤层平均倾角4°,属于近水平煤层,煤层平均厚4.73 m,结构简单,厚度赋存稳定。煤层伪顶岩层为粉砂岩,平均厚1.40 m;直接顶为粗砂岩,平均厚3.20 m,深灰色,含炭质,胶结松软,普氏系数在15~16 之间,属于坚硬顶板;基本顶岩层为互层结构,主要岩性为粉砂岩与细砂岩,岩层平均厚21.2 m,岩层组织致密,普氏系数在18 左右。
2 水压致裂弱化顶板技术
2.1 基本原理
地下岩层包含多种矿物质,结构复杂,其中存在大量的黏土矿物,遇水易出现膨胀现象,在高水压渗透作用下,岩层结构及理化性质出现变化,出现黏结力降低、岩体强度下降的现象。同时,岩体具有节理、裂隙的各向非均质性,在高压水作用下,内部颗粒之间的摩擦阻力以及岩体破裂面的正压力不同程度的降低,节理、裂隙出现延伸扩展,进一步破坏其整体结构,降低岩体的强度。水压致裂弱化顶板技术就是利用高压水弱化岩体强度的特点,对赋存坚硬的顶板岩层中注入高压水,在水压及渗透作用下,破坏岩层的整体结构和理化性质,致使岩体内部的节理与裂隙发育扩展,降低岩层强度,从而实现对坚硬顶板的弱化[6]。
2.2 水压致裂弱化顶板技术
通过在8701 工作面切眼布置一排定向压裂钻孔,利用高压水对顶板进行致裂弱化,具体技术参数如下:
(1)钻孔布置
沿切眼布置一排定向压裂钻孔,钻孔与竖直方向的夹角为30°,定向压裂钻孔孔间距设计为15 m,钻孔长度设计为15 m,垂直深度15 m,定向压裂钻孔距工作面帮0.5 m 施工,钻孔布置断面图如图1。工作面长度176 m,共布置12 个定向压裂钻孔。
图1 定向压裂钻孔布置断面图(m)
(2)压裂参数与工艺
水压致裂水压设计30~60 MPa,注水压裂时间设计10~30 min。根据现场反馈效果具体优化压裂参数,具体压裂工艺如下:
① 安装调试,连接注水钢管将封孔器推送至预定位置;
② 检查封孔器保压情况,确保封孔器正常工作;
③ 在距定向压裂钻孔20 m 处进行警示工作,压裂时期20 m 范围内禁止人员进入,操作人员、设备与定向压裂钻孔的距离均在20 m 以上;
④ 开启高压水泵,先通水、后通电,缓慢加压,直至预裂缝开裂,压力突然下降后,进行保压,促使裂纹继续扩展;
⑤ 水压致裂结束,关闭高压水泵,先断电、后停水,封孔器卸压。
(3)压裂施工情况
8701 工作面切眼共布置12 个定向压裂钻孔,钻孔注水时间在10~25 min 之间,最高水压在28~54 MPa 之间,稳定水压在16~42 MPa 之间。定向压裂钻孔水压致裂施工情况见表1。
表1 定向压裂钻孔施工效果
对8701 工作面切眼1#、5#、10#钻孔的水压致裂情况进行了观测,水压致裂裂缝扩展影响半径11~15 m,裂缝扩展影响范围内裂隙扩展程度较高,表明了水压致裂施工效果较好。
3 顶板弱化效果分析
8701 工作面初采时期采用水压致裂弱化顶板技术,有效弱化了坚硬顶板强度,切断顶板应力传递路径。进行的矿山压力监测结果显示, 8701 工作面初次来压步距在23.09~27.39 m 之间,平均步距24.91 m,初次来压强度在31.05~42.25 MPa 之间,平均强度37.38 MPa,动载系数1.72。矿压监测结果见表2。
表2 工作面初次来压监测结果
根据8701 工作面邻近类似条件工作面矿压监测结果,图2 为技术应用前后初次来压对比图,其初次来压平均步距和平均强度为36.38 m、49.12 MPa。采用初采水压致裂弱化顶板技术后,其初次来压步距和强度均有降低,分别减小了31.53%、23.90%,表明水压致裂弱化顶板技术有效实现了坚硬顶板弱化,缩短了来压步距,降低了来压强度,避免了8701 工作面回采初期出现大面积悬顶,为工作面正常回采提供了安全保障。
图2 技术应用前后初次来压对比图
4 结论
8701 工作面顶板赋存厚度21.2 m 的坚硬顶板岩层,为防止回采初期坚硬顶板出现大面积悬顶,提出采用初采水压致裂弱化顶板技术,并设计了水压致裂弱化顶板参数。采用该技术后,其初次来压步距和强度均有降低,分别减小了31.53%、23.90%,表明水压致裂弱化顶板技术有效实现了坚硬顶板弱化。