220 kV 变压器中性点发热原因分析及处理
2022-01-07陈鑫姜华邢钢张祥
陈鑫,姜华,邢钢,张祥
(乌兰察布电业局,内蒙古 乌兰察布 012000)
1 设备概况及故障前运行方式
2021年6月,乌兰察布电业局某220 kV无人值守变电站4号主变压器140中性点处发热至130℃。该变电站共有4台主变压器,其中4号主变压器为江苏华鹏SFSZ10—240000-220型变压器,2012年12月投运,电压等级为220 kV/110 kV/35 kV,容量为240 MVA,接线方式为Y/Y/Y/Δ,140中性点直接接地,340中性点经小电阻柜接地。该主变压器110 kV侧为中性点直接接地系统,中性点由套管零序电流互感器(以下简称TA)引出后通过中性线,经140中性点隔离开关、外置零序TA后接地。该变电站较为特殊,与其他220 kV变电站相比,中性线经过一个安装在140中性点隔离开关处的零序TA。
2 现场处理过程
2.1 停电后检查
现场停电检查发现,4号主变压器140中性线外接零序TA与接地排螺栓连接紧固,拆开连接螺栓,内部接触面污秽、锈蚀较多,随即对140中性线与地进行多次直流电阻测量,测量直流电阻平均值为2.9Ω。
2.2 零序TA及其回路检查
该变电站外置零序TA位于140放电间隙架构之上,与间隙TA一左一右置于中性线两侧。保护人员对双套主变压器保护的外接零序电流回路进行了检查,发现双套保护(见图1)与故障录波器并未使用该零序TA二次零序电流,而是由主变压器本体零序TA获得。初步认为可能是TA二次直流电阻过大引起发热,打开外置零序TA二次接线盒,发现二次侧短封未使用,且连接牢固无锈蚀,排除二次回路方面的原因。
2.3 送电后检查
4号主变压器恢复送电24 h后,继续对140中性点进行多次测温观察,测量结果为中性线处零序电流3.5 A(一次值),温度29.4℃。与4号主变压器检修前中性线电流(3.36 A)相差不大,故本次发热中性线电流并非主要影响因素。对比本站同为中性点直接接地的2号主变压器120中性线,2号主变压器中性线零序电流4.1 A(一次值),测温29.3℃,与4号主变压器温度趋于一致。由此判断4号主变压器中性线接地端温度异常已消除,站内设备恢复正常运行。
3 发热原因分析
3.1 发热影响因素
4号主变压器140中性点直接接地,140中性点与地连接的回路可以等效为一个纯电阻回路,纯电阻电路发热计算公式为:
式中:Q—电阻发热量;
I—流过导体的电流;
R—导体的电阻;
t—发热时间。
为使EI准则适用于约束优化问题,文献[11]提出采用PoF作为EI权重的约束期望改进(Constrained Expected Improvement,CEI)准则,即
由式(1)可知,中性线电流I增大、电阻R增大均会引起发热。140中性线电流即为4号主变压器系统110 kV侧的零序电流,调取故障录波器采样值,中压侧零序二次电流为0.021 A(见图2),TA变比800/5,因此中性线在发热期间一次电流稳定值为3.36 A[3-5]。
图2 4号主变压器保护装置零序电流采样
当发热点电阻为2.9Ω时,发热点功率P计算如下:
连接处铜排质量按0.5 kg计算,温度由正常运行时的平均温度30℃升高至130℃,所需热量Q为:
式中:c—铜的比热容,取值0.39×103J/(kg·℃);m—物体的质量,kg;
ΔT—温度升高变化值,℃。
忽略热量散失,估算温升至130℃所需时间t为:
进一步了解得知,该站上次测温在1周(168 h)前,140中性点温度升高但未超过70℃(超过70℃,运行人员汇报缺陷),时值6月份,天气炎热且该站负荷较大,因此温度升高并未引起运行人员的重视。调取录波分析发现,中性点发热前几日140中性线的零序电流频繁发生两至三倍的突增,致使发热进程加快。
3.2 低压侧对本次故障的影响
中性线流过的零序电流是产生发热的重要因素,而中性点电压偏移直接影响了中性线上流过的零序电流。两个月前,乌兰察布220 kV德胜变电站35 kV中性点投入消弧线圈运行后,220 kV系统中性点电压偏移至1.6 kV,退出消弧线圈后电压偏移恢复。对于中性点经消弧线圈接地系统,中性点位移电压计算公式如下:
式中:U0—中性点位移电压;
Ubd—补偿前电网的不对称电压;
V—脱谐度,描述消弧线圈的补偿程度;
d—电网阻尼率。
由式(2)可知,增大脱谐度虽可降低中性点位移电压,但会导致残流增大,不利于灭弧[4]。因此对于经消弧线圈接地的系统来说,现场一般在消弧线圈一次回路串接大功率阻尼电阻,增大阻尼率,从而降低中性点电压的幅值。
该变电站35 kV侧中性点经小电阻接地,为排除35 kV侧中性点接地方式对110 kV侧中性点电压产生影响,短时退出4号主变压器340中性点的小电阻接地,保护装置零序电流未发生明显改变,因此低压侧经小电阻接地方式对中高压侧中性点电压影响较小。
3.3 故障原因判定
综上所述,本次发热故障是由变电站外置零序TA引起,当合中性点接地刀闸时,零序TA串入中性线回路,导致中性线接地处直流电阻过大。当变电站所带负荷不平衡度增大时,零序电流增大,从而引起发热。
4 防范措施
4.1 设计阶段
(1)中性点接地回路对电网正常运行至关重要,设计时要充分考虑所在地区三相负荷不平衡时长期存在的零序电流,以及接地故障发生时零序短路电流对中性点的冲击。中性点设备选型时要充分考虑系统的热稳定及动稳定要求。
(2)可考虑在主变压器中性线TA连接处加装温度测量显示装置,将中性点零序二次电流及中性线温度信息引入测控装置,当温度超过预设值时向后台发送光字告警信息,便于更直观地监测中性点的运行情况。
(3)鉴于本次发热故障是由于中性点外置零序TA引起,建议新建220 kV变电站在初设阶段,应注重一次设备的合理配置,避免存在冗余设备,以降低系统运行的可靠性。
4.2 验收阶段
验收阶段应认真检查设备是否严格按照标准工艺安装,并关注二次回路直流电阻等测试数据是否满足标准。
4.3 运维阶段
进一步加强运维经验积累,结合设备现象与测温结果对设备发热情况作综合判断。测量温度与实际温度存在一定的偏差[7],以点燃的烟头为测温点,环境温度为24℃时,随着距离增加所测得的温度迅速下降,在5 m处测得的温度只达实际温度的10%。因此,运行人员使用点温仪时,在保持安全距离的前提下,应尽可能缩短测温距离,以便获得更为接近实际温度的结果。
5 结束语
通过对乌兰察布电业局某220 kV变电站4号主变压器140中性点处发热原因分析,认为本次发热故障是由于该发热点位于放电间隙架构之上,位置较高,运行人员测温时距离较远,导致测量温度低于实际温度,且该220 kV变电站无人值守,测温周期较长,较低的测量温度未引起重视而导致中性点长时间发热,直至专业测温厂家测温后才发现过热隐患。如果该缺陷没有被及时发现并消除,长时间运行后,中性线接地点可能因持续过热而烧毁,使得4号主变压器中压侧140中性点失去接地,导致110 kV系统运行方式发生改变,危及整个变电站的安全稳定运行。本文针对发热原因,从设计、验收、运维方面提出了防范措施,为220 kV变电站类似问题处理提供借鉴。