600 MW火电机组引风机变频改造及节能分析
2022-01-03赵云凯
赵云凯
(山西平朔煤矸石发电有限责任公司,山西 朔州 036800)
0 引 言
随着中国工业经济的迅猛发展,高能耗和环境污染问题逐渐加剧。为了有效解决该问题,国家出台了一系列的节能减排政策,指导工业经济的发展方向,提倡“绿水青山就是金山银山”。而所有工业经济的发展,都离不开电力的支撑,随着电力技术的更新迭代,老旧机组的能耗和环境污染问题逐渐突出,亟待解决[1-2]。
在现有的发电方式中,煤电机组依然是最主要的发电方式,根据中电联2020年发布的全国电力工业统计快报来看,火电机组以50 450亿kW·h占据了2019年全国发电量的68.87%。一般火力发电机组的厂用电占发电量的4%~7%,拖动水泵、风机等辅机的厂用电动机的耗电量占厂用电的80%左右,电厂高耗电设备运行时间长,且随着发电负荷率的降低,这些设备常处于低负荷或变负荷的工况状态,偏离设备的设计工况,运行效率降低,电能浪费严重。因此,对电厂进行节能研究具有很大的研究价值和理论意义。
电厂进行节能减排的工作重心主要是解决风机、水泵等辅机设备的能源消耗问题[3]。目前火电厂对引风机的节能主要通过节流挡板调节和动静叶调节,两者的节能效果显著,但是设备构造复杂,运行中对风机的磨损也较为严重,相比较而言,变频调节的节能效果更加明显[4]。该文以某2台600 MW超临界火电机组作为改造对象进行超低排放改造,并对配套引风机进行变频改造。将原系统中引风机、增压风机单列改为引增合一,引风机采用变频调速加静叶调节模式,并对引风机变频调速节能效果和效益进行分析。
1 引风机的变频改造方案
1.1 引风机的作用
引风机是锅炉烟气系统中的主要设备之一。煤炭经磨煤机磨到要求的粒度后,送入锅炉炉膛燃烧,产生的烟气携带热能,与水冷壁中的循环水进行热量交换,带着热能的水变为蒸汽,驱动汽轮机发电。在整个燃烧过程中,换热后的热烟气中含有大量粉尘,需要引风机将其送入后续流程继续进行余热利用,引风机要克服烟气流动的系统阻力,保持炉膛内一直处于负压状态[4]。
1.2 改造方案
此次针对3号、4号机组4台引风机进行变频改造,将原有系统中“引风机+增压风机”模式改造为“引增合一模式”,采用合同能源管理模式进行,改造工程历时5个月。引风机变频改造采用一拖一手动旁路柜方案,如图1所示。
图1 变频改造方案图
改造方案是由3个高压隔离开关QS41、QS42、QS43和高压开关QF、电动机M组成。要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。高压开关QF、电动机M为现场原有设备。对于设备配套的相应高压变频器,此技术方案采用的变频器由若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题的特性,不必加输出滤波器,就可以使用普通的异步电机,不需要更换电机。
引风机变频器受分布式控制系统(distributed control system, DCS)控制时分自动和手动两种方式。手动状态时,运行人员通过改变DCS操作画面控制变频器转速,实现工艺的调节。自动控制时,正常情况下,变频风机作为运行风机长期运转,调节器发出风门全开指令,由变频器接受远程调节器的自动转速控制信号,调整风机转速满足机组不同负荷的要求。当变频器故障跳闸时,经判断为变频器内部故障,而引风机、电机均正常的情况下,可以手动切换到工频状态,最大可能的降低变频跳闸后工频运行对系统的影响。
2 改造效果
2.1 引风机节能
1)节能效果理论计算
根据近几年机组的运行情况,机组全年负荷率保持在65%~71%之间,风机转速降低到额定转速的80%,在计算中取平均负荷率为68%,由此可得出工频运行时电动机的有功功率为
P1=6 850×68%=4 658 kW
根据流体力学原理:
式中:n1为变频转速;n2为额定转速。可得变频运行工况下实际消耗的有功功率:
P2=6 850×0.83=3 507.2 kW
变频运行时,电动机的有功功率为
式中:λ1为变频效率;λ2为传动效率。
理论节电率为
2)实际节能效果计算
经过引风机变频改造后,引风机电机功率核定为6 850 kW,根据经验数据,工频运转电机平均功率约为电机额定功率的60%,即:
P工频=6 850×0.6=4 110 kW
经统计从3月至5月共73天的数据可得,火电机组两台引风机耗电量为1 212.39万kW·h,单台电机变频模式平均功率折算如下:
节电率:
变频器改造后的节能效率与理论计算值接近。
2.2 经济效益及社会效益
引风机变频改造后单台电机每小时节能量为650 kW·h,3号机组全年运行5 020 h,2台电机节能量为652.6万kW·h。4号机组全年运行3 390 h,节能量为440.7万kW·h,2台机组全年节能量为1 093.3万kW·h。依照每节约l kW·h电能,对应减少0.35 kg标准煤的燃烧利用,同时减少污染物的排放:减排粉尘0.272 kg、CO20.997 kg、SO20.03 kg、NOX0.015 kg。由此可以计算出,3号、4号机组引风机变频改造后,2台机组全年节能减排的社会效益如下:节约标准煤4 373.2 t、减排粉尘2 973 t、减排CO210 900 t、减排SO2328 t、减排NOX164 t。
此次引风机变频改造在超低排放改造期间进行,在超低排放改造增加系统阻力和增加用电设备的情况下,厂用电指标不超设计值。引风机变频改造不仅为厂内经济运行提供了助力,同时为社会的环保减排作出了一定的贡献。
3 结 语
火电机组经过引风机变频改造后,节能效果明显,改善了机组的调节性能,减小了机械的磨损程度,同时也很大程度上减少了煤的用量和污染物的排放,有利于解决当前能源不足和环境污染等问题,为同类火电机组节能改造提供一定的理论和指导意义。