RH170B 回转系统泄漏后失控的分析及应对措施
2021-12-28陈凤伟
陈凤伟
(内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司,内蒙古 锡林浩特 026000)
液压挖掘机是大型露天矿采剥作业和实施大型施工工程的主要设备,与传统的纯机械式电铲相比,具有整机质量轻、机动性能好、操作灵活和运营维修成本低等优点[1]。但RH170B 液压正铲在使用过程中,曾出现回转“失控”的故障,存在极大的安全隐患,为避免该故障再次发生、酿成事故,特对该设备回转系统进行了分析。
1 矿山设备和故障现象
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司核准建设规模3 000 万t/a,项目远期规划产能6 000 万t/a,其中剥离选用了单斗-卡车+半移动破碎站-带式输送机半连续-排土机半连续开采工艺,由于目前半连续系统未投用,暂时采用单斗-卡车工艺。其中2台RH170B 液压正铲是进行剥离作业的主采设备之一,与100 t 级自卸卡车配合作业。RH170B 液压正铲是由原比塞洛斯公司研发生产的斗容20 m3级的挖掘机,有正铲和反铲2 种结构,提供柴油机动力和电力驱动2 种动力形式,内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司选用的2 台RH170B 是电动液压正铲。比塞洛斯公司被卡特彼勒公司收购后,设备型号改为6040。
2018 年6 月,RH170B 液压挖掘机在进行装车作业时,出现回转失控现象,上盘向右急速回转,反向操作手柄无法停止,司机立即按下“紧急停机”按钮,但是设备仍然未能立即停止回转,回转系统出现“失控”现象,上盘持续动作,最终导致挖掘机齿尖刮到正在配合装车的卡车的倒车镜和驾驶室门,事后检查发现故障原因为回转主回路油管崩裂漏油。此次故障虽未造成大的损失,但出现的回转“失控”现象有着极大的安全隐患,甚至存在卡车司机人员伤亡的风险,为避免再次出现同类故障酿成恶性事故,对该设备回转系统的原理和故障原因进行了分析。
2 回转系统构成及工作原理
2.1 回转系统构成
该设备由1 台6 kV、1 400 kW 的电机提供动力,再由分动箱带动油泵组,通过伺服系统控制,为各个机构提供液压油,各个机构的动作均是由液压驱动。其中回转系统是双向控制的闭式液压回路,包括主回路、补油回路、伺服控制回路、溢流保护回路以及制动系统等[2]。回转系统是利用伺服控制回路来改变回转油泵的输出方向和流量,从而来改变回转系统的方向和转速。
该设备回转系统有3 台回转油泵和3 台回转马达,由回转油泵直接供油给回转马达。回转油泵和液压马达均是并联连接,主回路中无其他控制阀组,回转机构不具备自锁功能,正常操作时,若回转制动打开,操作手柄处于零位时,上盘将一直处于浮动状态,若要在回转过程停车,只能通过改变油泵供油方向,向回转马达反向供油,给回转机构反向回转力矩来实现。
在回路中,回转油泵的输出流量直接供给回转马达,回转马达的回油接到油泵的吸油侧,系统通过补油泵对回转系统进行补油,补油泵0 4 是内置到主泵后边的齿轮泵,向吸油侧进行升压补油,用于补充更换回转系统内回转泵和回转马达内部泄漏造成的油损失[3]。在系统中布置有冲洗阀,每个回转动作中冲洗阀都从低压侧回路中排出一定油量,用于回转系统内的油液交换和冷却。
回转机构锁死靠回转制动器来实现,属于制动器制动回路,该设备的回转制动被设计为驻车制动,在停止挖掘或长时间行走时使用,在司机室有单独的操作开关[4]。回转制动器是液压盘式制动器,直接对回转减速机构进行制动,制动回路的压力油由先导油泵提供。回转制动器的操作开关控制对应的电磁阀动作,当电磁阀通电时,制动回路导通,回路内的先导压力油(5 000 kPa)打开制动器;电磁阀断电后,制动回路关闭,制动器供油被切断,制动器内的液压油释放回流至油箱,制动器通过内部弹簧进行关闭。
2.2 回转系统工作原理
主回路中的回转油泵是带扭矩控制系统的可变容量泵,通过回转平衡阀的动作,来改变泵的变量机构动作,实现回转机构的变速和换向。
回转平衡阀兼有方向控制和流量比例控制功能的液控比例方向阀,可以实现液压系统的换向及速度的比例控制。回转平衡阀的先导控制压力与主回路压力的比例是1∶16,先导控制压力是由电液比例压力阀提供,当需要回转动作时,操作手柄动作,向电液比例压力阀提供0~650 mA 的信号,比例阀打开,使对应的0~3 100 kPa 的先导液压压力油流向回转平衡阀控制阀的相应控制口。回转平衡阀为3 位4通阀,可实现回转油泵斜盘双向动作,通过对回转油泵的斜盘进行调节,斜盘动作后,调整泵的出口方向和流量,从而调整回转方向和速度[5]。回转系统使用回转平衡阀进行方向和流速控制,省去了其他调速原件,能迅速准确地实现工作循环[6]。
2.3 系统特点
该设备回转系统的闭式回路整体结构紧凑,传动平稳,不但能够缩短循环时间,提高能源效率,同时还能减少热量的产生,在回转动作期间,通过反作用控制进行制动,在减速期间节省能源,反馈的动能可以回馈给系统,提供更强大的动力来驱动主泵和辅助泵,可以加快动臂提升速度,提高整体生产率。在反向制动时,回转马达变为“液压泵”工况,带动回转油泵工作,使回转油泵处于“马达”工况,制动动能可以直接被利用,一部分制动动能经分动箱辅助电机驱动其他泵运行,进行转换利用,能量使用效率高[7],回收利用的制动动能最高时可达50%。
3 回转系统“失控”原因
经过对回转系统工作原理的分析,系统是通过反向供油来实现回转减速或停止的,油泵与马达的进出油口直接相连,在该设备的回转系统油管崩裂后,反向操控时油泵和马达内的油液直接泄漏,系统形不成回路和压力,因此回转马达无法反向运转,回转机构在惯性作用下持续动作,导致回转操作手柄失效,上盘的回转处于“失控”状态。
根据设备操作手册要求和操作惯例,当出现紧急情况时,需要按下“紧急停机”按钮来实现设备停机,在出现故障后,司机也按要求操作了“紧急停机”按钮,但主电机断电后,回转系统未能立即停止,仍持续回转,存在“紧急停机”“失效”的现象。
通过查阅电气技术手册和现场查验,设置了3处“紧急停机”按钮,司机室的停机按钮,400 V 控制柜的停机按钮和尾端拉线开关。操作手册要求在紧急情况下启动紧急开关之一,但根据线路图显示,所有的“紧急停车”按钮只是对应控制“PLC 主电机控制”模块对主电机进行断电,不对其他系统模块和回路进行控制,系统中的24 V 电源也持续保持供电[8]。
结合“紧急停机”控制原理,在回转系统出现故障后,按下“紧急停机”后,设备主电机断电,电机转速持续下降直至停止,电机未停止运转时,先导油泵仍然处于工作状态,先导油路内仍保持有压力。同时,按下“紧急停机”后,回转制动器的电磁阀并未断电,制动回路处于通路,仍保持有压力,制动装置处于打开位置,回转系统处于浮动状态,上盘在惯性作用下持续回转,直至电机转速降低到一定程度,先导油泵形成的压力不足以使制动器保持打开状态,制动器动作,上盘停止回转。
由于故障是在回转过程中出现,回转“失控”时上盘的回转惯性较大,回转速度较快,在回转制动回路内的管路压力降低至动作压力以前,制动器一直是打开状态,因此在操作手柄“失效”后,上盘的回转处于“失控”状态。
该设备回转制动器是驻车制动,在正常作业过程中不允许使用该制动进行强制停车,司机也未形成利用驻车制动来紧急停车的意识,因此在回转失控情况下,司机只是按下“紧急制动”按钮开关,并未操作回转制动,导致上盘处于浮动状态。
4 系统测试
在更换油管后,系统恢复正常,随后对回转机构的分析情况进行了验证,验证时将该设备停放在空旷的具有一定坡度的地面上,具体验证项目及结果如下:
1)上盘浮动测试。在回转作业情况下,将铲斗与坡面垂直,把回转操作手柄处于0 位时,上盘进入浮动状态,铲斗由于重力向坡底方向自动旋转,若要保持悬停位置,需要给予回转手柄动作,方能找到平衡位置。
2)“紧急制动”后回转“失控”测试。在回转作业情况下,上盘回转过程中将回转操作手柄回到0 位,模拟回转“失控”状态,按下“紧急停机”按钮,电机断电逐渐减速直至停止运转,上盘进入浮动状态,铲斗由于重力向坡底方向自动旋转,到达最低位之后往复摆动。经观察,摆动持续约15 s 后回转制动器动作,上盘停止回转。若“失控”时回转转速过快,在“紧急制动”生效以前,上盘在惯性的作用下将会回转较大的角度,存在安全隐患,此次的故障就是在此状态下发生。
3)回转制动器制动。在回转作业情况下,上盘回转过程中将回转操作手柄回到0 位模拟回转“失控”状态,操作回转制动开关,制动器动作,约1 s 后上盘停止回转。
4)钥匙操作实现回转制动。在回转作业情况下,上盘回转过程中将回转操作手柄回到0 位,模拟回转“失控”状态,操作钥匙开关至停机位置,回转制动器动作,约1 s 后上盘停止回转。
经测试,“紧急停车”按钮15 s 后才能使回转制动器关闭,不能立即使回转动作停止,回转制动开关和钥匙开关能使回转动作快速停止,测试结果与系统原理分析情况相符。由于上盘的回转惯性很大,为了避免出现意外事故和损伤回转制动器,测试时回转速度较慢。
5 应对措施
根据RH170B 液压正铲的回转系统特性以及现场测试结果,针对该故障制定了应对措施并修订了该设备的操作规程。
1)要求定期检查油管,并按照保养手册要求更换油管,避免出现因油管老化或破损造成油管泄漏。
2)在司机岗前培训时,对系统特性进行培训,在发生回转系统操作“失控”的紧急情况下,应利用停车制动进行紧急停机,而非单独操作“紧急停机”按钮,正确的应急操作如下:①手动操作停车制动开关,强制断开停车制动阀组,使回转锁死;②操作钥匙开关,断开设备的全部控制回路的电源,使停车制动阀组断开,回转锁死。
由于回转制动器为驻车制动,非紧急操作开关,原始安装位置与其他开关位置距离较近,不易辨识,而钥匙开关的安装位置距离座椅较远,不便操作,在紧急情况下都容易出现操作失误的情况。因此,将回转制动器的开关位置改接至位置较为独立的备用开关位置,以便在出现紧急情况下时快速操作。
6 结语
通过对RH170B 的工作原理和系统特性的分析及现场的验证,确定了回转“失控”故障是由于在回转主回路泄漏后,回转操作手柄失效时,“紧急制动”与“回转制动器制动”生效的时间差造成,在此空档期内,回转系统不能得到控制,在惯性作用下回转速度过快,对配合作业的车辆和驾驶员带来了较大的安全风险。根据对回转系统工作原理的分析结果,制定了维护要求、培训要求和具体的应对措施,能有效避免安全事故发生,可为各个矿区同类设备的安全操作提供参考。