矿用收尘器的优化设计与工艺改进
2021-12-28王中军
王中军
(河钢集团滦县司家营铁矿有限公司,河北 唐山 063701)
矿石在进行破碎时,散发出的粉尘会造成很多危害,如污染车间、环境、危害健康等,所以要对其进行合理治理。在进行破碎过程中,矿业公司选矿厂要根据尘源的不同特点,进行防尘和除尘处理,使其达到预期目标。
1 碎矿工艺及尘源特点
1.1 主要尘源及特点
在进行破碎过程中,当机械发生运动产生动能,动能带动粒子,粒子和空气结合形成罩内正压,形成粉尘后发生扩散,逐渐扩散到工业区内。作业点的不同粉尘也不同,可将尘源分为3类,机械类尘源是其中之一,机械类尘源也分为三种;①卸载类。矿石在运输过程中,其设备上会出现尘源,或在装卸过程中,两类不同设备之间的装卸;②容器类。在存储过程中装矿时散发出的粉尘,如在存储时的贮矿槽和矿仓;③筛分类。振动时发生筛分产生的粉尘。分析选矿厂的破碎流程可知,大部分尘源来源于装卸类,然后来源于机械类。另外选矿厂利用胶带运输机输送也会产生大量的尘源。运输过程中,皮带会带动托辊,发生振动产生粉尘。当粉尘粘在皮带表面时,在输送途中,粉料会发生大量的粉尘,因为粉尘质量轻发生飘散。这种粉尘的悬浮速度只有0. 002m/s,只要风速达到0. lm/s时,粉尘就能很快扩散到厂区的四处,设备上、皮带通廊、厂房地面等各处,一旦设备运转和人员发生走动时,粉尘就会再次扬尘造成污染。矿物性粉尘颗粒和粒度会因处的位置不同,具有不规则性和分布不均匀性的特点,因为作业地点的不同,粉尘分散度也会有差异。
1.2 防尘、除尘技术现状
对矿石破碎和筛分进行密闭处理,除尘利用抽尘、冲激式的方法,这种方法由矿山设计院设计提出,这种方法效果不错,可以使岗位粉尘浓度变小,低于lOmg/m3以下。在生产维修时很多密闭罩被拆除,其原因很多有设计不当、有检修后没有及时恢复等。冲激除尘器缺点较多,如清理尘泥刮板锈死导致设备不能正常运转,湿式防尘措施也不起作用,如供水水质问题导致喷嘴堵塞,以上都是导致岗位粉尘浓度超标的原因。上世纪90年代,经过马鞍山矿山研究院的改造,使粉尘问题得到了控制,采用了双旋流除尘器,使岗位粉尘和烟囱排放浓度都有很显著的变化,如都低于国家卫生标准(≤lOmg/m3)和国家排放标准(≤150mg/m3)。最近,冲激除尘器的缺点较明显,如除尘波动大、尘源密闭差,岗位粉尘浓度超准等。
2 防尘、除尘技术措施
2.1 加强尘源密闭
为了减小作业场所的粉尘,尘源密闭是较好的措施。因为密闭罩具有以下特点,如不会影响生产和维修、坚固、严密好、易拆卸、样式多等。对胶带运输机和转载点进行密闭时,多数采用内外双层密闭罩,单层密闭罩防尘效果较差。圆锥破碎机密封性强但也存在缺点,对其上、下料口进行密封,一般选用吸风罩,其可以控制气流扬起的粉尘。目前,对于移动料车的除尘是难点,一般采用两种方法,一是利用高架移动除尘车,二密闭皮带,在移动料车上加入高压电晕线,可以利用电压抑尘,或是采用喷雾降尘,这些措施可以降尘但效果都不理想。近几年,选矿厂已经发生转变,变被动为主动进行防尘,现在对于移动料车,在其前段工艺流程中开展防尘措施,如喷雾,这样大大控制了矿石中的粉尘,减小了后期工艺的粉尘量,这样处理效果很好。
2.2 充分利用湿式除尘
湿式除尘是除尘中的一种,其简单、经济、还有效果。可分为水力、喷雾、水冲洗等三种类型,在条件允许的情况下,加湿物料可以降低粉尘浓度。在流程的开始,通过喷雾降尘使矿石粒度变细,还有部分未被水湿润的表面和厂房内设备,也可以通过这种方法,在使用过程中,武安-4型喷雾器容易出现堵塞的问题,现在使用角型喷嘴较多,其可以很好的解决堵塞。为了避免二次扬尘,要建立规章制度,经常冲洗厂房,如地坪、墙壁、设备表面等,这些都能够避免二次扬尘的发生。
2.3 设置有效的除尘系统
选矿厂除尘系统由粗碎、中碎、细碎、筛分等系统构成,属于机旁集中式,这种方式的好处是除尘设备集中、便于维修。除尘设备由两部分构成,既冲激除尘设备和细碎系统,分别采用CCJ/A型XC和S型双旋流除尘器,除尘污水排入污水系统中。但是中碎系统不同,其除尘系统效果较差,因为冲激除尘器内的清理刮板常被堵塞,发生腐锈,水位无法得到有效控制,需要进行维修,其他除尘设备正常运转。
2.4 加强厂区绿化
植被可以美化环境还能实现滞尘和阻尘,如榆树叶和槐树的滞尘量和阻尘率不同,分别为12. Og/m2和17%左右,植树和种植草皮不仅能保护环境,还能够减大气中粉尘量,选矿厂附近的厂区就需要将其绿化率相应的提高。
2.5 加强职工环保意识,避免粉尘危害
在碎矿工艺流程中,为了除尘可以通过采用各种措施,使各作业区的粉尘不断减少,使其达到国家卫生标准要求。但还会有剩余粉尘无法消除,会危害到工人的健康。因此,工人的自我保护意识要强、加强自身保护,尽量减少工人在粉尘环境中进行操作,可以采取个人防护措施保证职工安全与健康,如佩带防尘口罩,矿里要开展各种形式的安全教育,尽量降低尘肺病发生的概率。
经过多年努力,矿业公司选矿厂在矿石破碎过程中,产生的粉尘基本能够得到控制,厂区环境变化很大,但仍有一些污染源无法得到根除,经过矿业公司的努力,一定能够得到很好的控制,最终实现清洁无公害的生产。目前,矿业公司从社会、经济和环境效益三方面出发,坚持实现规划、利用、化害为利、坚持的原则,实现污染物控制达标,把矿业公司变成花园式的企业。
3 矿用收尘器的优化设计改进策略
3.1 模块化设计
原有设计:每个矿下作业工况不同,市场需求不同和多样的特点,设计出不同的产品,长度方向是通长的。
改进措施:对设备进行模块、标准和通用为特点的设计。综合各个工况收尘点的具体情况,各模块要用螺栓相连,然后对模块组合进行配对,以其满足不同风压、风量和空间的需要,如图1右侧所示。
改进效果:减少了周期,如设计和制作周期; 便于出厂保证了安装精度;使设备配件更合理,使采购、仓储环节变的简单;库存成本和资金积压都减少;设备的重组与整合有利于客户的需要,节约投入资金。
3.2 喷吹管的改进设计
原有设计:喷吹管上喷吹孔尺寸都为φ17。
改进措施:增加引流管,调整尺寸,分为φ16和φ17
改进效果:引流管可以起到保护滤袋的作用,当压缩空气会喷吹滤袋,气流就会向下喷射,当开孔大小相同时,会出现喷吹管中间气量少,而两端气量多的情况,经试验后,当喷吹管径不同时,喷吹压力和流量有差异,如上表1所示,结果与分析一致。通过调整喷吹孔的大小,使每条滤袋的压缩气量和气压一致,保护滤袋的同时提高了清灰的效率。
表1 喷吹管孔径变化与流量、压力的关系
3.3 设计更加合理的进风均风装置
原有设计:气流穿过进风口进入袋室内。
改进措施:通过流场模拟后增添均风导流板。
改进效果:这样做烟气会充满整个袋室空间,并较均匀,滤袋间嵌的速度变小,相应的,收尘器的系统阻力降低,收尘效率提高,这样滤袋的使用寿命得到延长。
3.4 气路管路系统元器件外置式改为内置式
原有设计:在设计时,管路系统上的元器件在箱体外面。如脉冲阀等
改进措施:整个管路系统都嵌陷在箱体内。
改进效果:因矿下的障碍物多,并情况复杂,所以导致环境恶劣,当原器件放在外面会发生磕碰和秽污,这样元器件的精度和使用寿命都会受到影响;这样处理过后,设备也能整洁、美观。
4 结论
当矿山处于空间狭窄、工作环境恶劣时, 选用优化和改进后的矿用收尘器最合适,其解决了矿下作业难题,如粉尘治理,现在,该设备收尘的效果突出,除尘和可呼尘除尘效率都很高,分别超过了99.9%和90%以上,超出国家相关标准,同时运行和维护两项费用低,因此市场推广价值很大。