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延长在产石墨化阴极铝电解槽寿命的探析

2021-12-26彬,刘

世界有色金属 2021年19期
关键词:内衬电解铝电解槽

郭 彬,刘 驰

(内蒙古锦联铝材有限公司,内蒙古 霍林郭勒 029200)

1 概述

电解槽是电解铝产品生产的主要关键设备,电解槽内衬又是电解槽的核心。

图1 电解槽内衬示意图

文献显示,电解槽内衬的成分是氟化物和耐火材料各占30%左右,炭质材料占37%左右,此外还有霞石、Al2O3、AlN、铁铝合金和微量的氰化物[1],电解槽大修渣是国家明令禁止的危险固体废物。400KA电解槽停槽大修,内衬材料总重110吨,大修费用在120万元,大修产生的大修固体危险废物在115吨左右,处置费用在22万元。所以,延长电解槽内衬使用寿命,对于电解铝行业节能减排,低碳生产,意义重大。

2 石墨化阴极的特点

众所周知,与普通半石墨质及50%石墨质阴极相比,如表1所示[2],石墨化阴极具有低电阻值、高导电率、高导热率、低吸钠、低膨胀、抗热冲击力强和易操作管理、操作容错率高、指标优异等优点,受到国内外电解铝厂的使用,尤其是西方国家电解铝厂,几乎都在采用全石墨化阴极[3]。但是,石墨化阴极也存在材质软、机械强度低、抗耐磨及电化学腐蚀性差等缺点。

表1 不同材质阴极炭块主要指标对比

以某公司400KA电解槽为例,破损的形式主要表现是冲蚀坑或冲蚀洞,破损部位绝大部分位于进电端的A面,距离侧壁炭块30~45的位置,破损深度在25cm~30cm冲蚀坑(洞)。停槽后,从端头看,宽度方向上阴极表面腐蚀的形状类似“W”型。

3 石墨化阴极腐蚀的机理

石墨化阴极炭块的主要问题是其表面相对较高的腐蚀速率。阴极炭块的腐蚀是一个物理磨损和电化学腐蚀的综合过程,其中,电化学腐蚀是最主要的,其腐蚀机理是炭化铝的生成和磨蚀[3]。

4 延长石墨化阴极槽寿命的措施

针对石墨化阴极的腐蚀机理,围绕如何减少磨损、电化学腐蚀和出现腐蚀坑后的精准修补,就能实现延长石墨化阴极的使用寿命。

4.1 合理匹配电解工艺技术条件,保持稳定的热平衡和物料平衡

4.1.1 稳定的电流强度

国内石墨化阴极在正常生产中,电流强化到一定值后,要求电流恒定保持。

降低电流和提高电流都会影响电解槽的热收入,随之而来的就会造成炉膛的变化,从而破坏电解槽原有的热平衡,要想实现新的平衡,必须调整电压、铝水平、分子比等才能实现电解槽的稳定。

4.1.2 保持合适的温度和过热度

合适的槽温和过热度是电解槽平稳运行的基础条件,400KA电解槽槽温一般控制在945℃~955℃,过热度8℃ ~12℃。

当槽温和过热度偏高时,槽帮熔化,电解质向阴极的渗透加大,电解槽效率降低。槽温和过热度偏小,熔解氧化铝的能力下降,炉底产生沉淀,非沉淀区域电流聚集,沉淀区域电流减弱,电流分布不均,加速腐蚀。

4.1.3 保持合适的电解质成分

稳定的电解质成分是电解平稳生产的前提,对于一个原料供应稳定的电解铝厂来说,稳定的分子比最为重要,对于国内低锂盐电解质体系的电解槽,分子比保持2.35~2.45比较合适,个别有伸腿的电解槽分子比可以上提至2.4~2.5。如果分子比的保持波动较大,电解质的过热度也会随着波动,电解槽的热平衡就会很难保持。所以,分子比保持范围一旦确定,离散度越小越好。

4.1.4 前期低铝水平运行,后期逐步提高铝水平保持

石墨化阴极电解槽前期转入正常期生产后,电流效率在94%左右,直流电耗在12600Kwh/t.Al左右,电解操作容错率较高,这种状况一般会持续1500天左右。1500天后,阴极炉底开始出现接近阴极钢棒的腐蚀坑,这个时候就要逐步提高铝水平至27cm~29cm。通过提高铝液水平,降低水平电流和水平磁场的强度,提高电解槽稳定性,以此来抵消腐蚀坑引起的偏流问题。

4.2 创新修补模式,延长阴极寿命

众所周知,要想达到好的修补效果,修补材料的性能要满足密度大,易沉入槽底,与炭素、氧化铝和铝液结合力较好的材料,经过反复试验跟踪,最后发现刚玉颗粒、镁砂、大修槽结壳块单独或混合使用,修补后易于固定、不漂移,粘附效果明显优于传统的材料。仅仅有好的修补材料还不能保证修补的效果,这里需要精准的修补方法。根据腐蚀坑的大小,让修补物料呈一个稍大于坑的“小丘状”半凝固体,然后用新组装的阳极放在上面,上下移动3~5次,进行压实。此种修补方法一般能坚持3个月以上。

5 效果

某公司二条400KA石墨化阴极铝电解生产线,通过采取以上措施,停槽槽龄从2100天延长到2500天以上,年创经济环保效益如下:

减少大修电解槽数量:736*(2500-2100)/2100=140台。

减少产生大修危险固废数量:140*114=15960吨。

减少使用炭素制品数量:140*40=5600吨。

减少使用耐火材料数量:140*35=4900吨。

产生的总体经济效益:140*120+22.8*140=19992万元。

从以上计算可知,年产生经济效益19992万元,而且减少固体危险废物的产生和处理费用,经济、环保效益显著。

6 结论

延长在产石墨化阴极铝电解槽寿命是一项系统问题,选择好匹配的电解工艺技术条件,让电解槽稳定运行,有利于减缓阴极的腐蚀,提高槽寿命。

通过创新修补腐蚀部位的材料和修补方法,实现更为科学合理的精准修补,也能延长阴极的使用周期,从而达到延长槽寿命的目的。

随着电解铝科技的进步和发展,我国石墨化阴极槽寿命会进一步提高,低碳减排效益会更加突出。

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