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PA-44-180飞机起落架系统原理及典型故障分析

2021-12-24李自山

科技信息·学术版 2021年3期
关键词:起落架原理故障

李自山

摘要:简要介绍了PA-44-180飞机起落架系统各个分系统的工作原理,起落架系统典型故障和故障分析排除方法,为类似故障排除提供了参考,并对起落架系统日常维护提出了建议。

关键词:起落架,原理,故障,分析

0引言

起落架系统承担着飞机停放、滑行、起飞和降落过程中支撑飞机的作用,是飞机上重要的系统之一,其性能的好坏直接影响着飞行安全。随着PA-44-180飞机逐渐进入老龄化状态,起落架系统故障逐渐增多,洛阳分院发生多起起落架空中不能正常收放、减震器渗漏、停留刹车失效等事件,飞行安全受到威胁,飞行训练受到严重影响。

1起落架系统工作原理

(1)收放原理

该型飞机起落架收放由可正反转的电动液压泵产生压力完成。扳动起落架手柄至放下位,继电器控制液压泵电机正转,使放下液压管路压力增加,作动筒的作动杆伸长,带动起落架放下;扳动起落架手柄至收上位,液压泵电机反转,收上液压管路压力增加,作动杆缩回,起落架收上。

当起落架放下且所有下位锁锁钩均进入锁定位时,每个锁钩上的电门都驱动一个常闭电路的开关,点亮三个绿色信号灯,同时关断液压泵工作电路。当起落架开始收上且下位锁锁钩脱开时,起落架不安全信号灯亮,直至起落架完全收上且所有收上极限电门作动它们的常开电路,红色不安全信号灯熄灭。

飞机起落架不能正常放下时,拉出应急放手柄,可以打开应急放活门,沟通起落架收上和放下管路,起落架靠重力和辅助弹簧放下。

(2)减震原理

PA-44-180飞机前起落架和主起落架均采用油气式减震支柱,减震支柱主要由内筒、外筒、限流管和密封圈等组成。飞机着陆时,减震支柱压缩,内筒向外筒插入,限流管向内筒底部插入,内外筒之间的氮气被压缩吸收能量,同时油液从限流管底部小孔流动,将部分能量转化为油液的热能,压缩行程结束后,压缩气体膨胀,支柱伸长,限流管相对内筒向上移动,油液通过限流管底部的小孔流动,将部分能量转化为油液的热能,支柱反复压缩和伸长,就消耗了飞机着陆时的大部分能量。

(3)停留刹车原理

未施加刹车时:弹簧7呈压缩状态,其恢复力将凸轮轴3保持在左极限位,壳体1右端面上的定位销2.1穿过凸轮轴3操纵摇臂上的定位孔,使凸轮轴不能转动;弹簧11呈压缩状态,其恢复力将使柱塞顶针向上运动关闭油路,但凸轮轴3限制了柱塞頂针向上运动,使柱塞活门保持在打开位,刹车油可以自由通过刹车活门。

设置停留刹车:踩踏脚蹬,给刹车系统建立压力,由于凸轮轴3直径不同,刹车油推动凸轮轴3向摇臂一侧移动,使摇臂脱开活门壳体1上的定位销2.1,此时拉动驾驶舱的停留刹车手柄,手柄通过钢索拉动摇臂,凸轮轴3旋转,柱塞顶针10在弹簧11的恢复力作用下向上运动,关闭停留刹车油路,从而将刹车系统中的压力锁定。

解除停留刹车:踩踏脚蹬,此时前推停留刹车手柄,手柄通过钢索推动摇臂,使凸轮轴3旋转,凸轮轴3带动柱塞顶针克服弹簧11作用力向下运动,刹车油路沟通。松开脚蹬,油液压力消失,凸轮轴3在弹簧7的恢复力下回到左极限位,壳体1右端面上的定位销2.1穿过凸轮轴3操纵摇臂上的定位孔,凸轮轴不能转动。

2典型故障分析

(1)收放故障

某架飞机在飞行训练时,机组发现起落架放不下,红色起落架位置不安全信号灯与黄色液压泵工作监控灯都不亮,且未听到起落架系统工作声音,检查断路器均在按入状态,发电机工作正常,多次操纵起落架手柄至放下位起落架均无反应,最后尝试采取较大机动飞行动作后正常放下起落架。

从起落架收放电路图(图2)能够看出,起落架手柄在放下位时,电流从汇流条经过液压泵控制断路器(CB320),起落架放下触点2和1(S313),放下继电器线圈(K302),最后经起落架下位锁电门(S102,S402,S202)接地;放下继电器线圈(K302)通电后,其触点闭合,另一路电流从汇流条经过液压泵电源断路器(CB321)和放下继电器触点,流向液压泵。根据机组描述的现象(液压泵监控灯不亮和未听到起落架系统工作声音),可以判断故障发生时液压泵未工作。因此详细检查了液压泵断路器、起落架收放开关、连接导线和液压泵本体,并地面通电进行了多次收放实验,但未能重现故障。和机组再次沟通后发现,当天在训练科目中多次收放起落架,最终确定故障原因为:飞行过程中频繁收放起落架,引起液压泵温度急剧升高,液压泵电机内部热保护断路器断开,液压泵电机停止工作。

(2)接耳裂纹

在PA-44-180飞机定检和技术状态检查过程中,发现4起前起落架支柱壳体在可折撑杆接耳处出现裂纹故障。对端面分析发现裂纹性质为沿晶裂纹,产生原因为受到了较大的冲击应力。

(3)停留刹车故障

某架飞机执行本场G1000差异改装训练,因前一飞行日进行了停留刹车故障排除工作,该机在正式投入训练前需地面测试停留刹车性能。机组开车后在地面检查停留刹车和飞机刹车系统正常。飞机起飞时,机组感觉飞机的滑跑距离稍长,后在空中试刹车正常(踩脚蹬无僵硬现象)。着陆后机组发现飞机带刹车,马上保持好方向并报告,飞机在跑道上停止。机组尝试重新复位停留刹车时,停留刹车手柄脱出,马上报告原地关车。机务人员检查发现该机停留刹车操纵钢索断裂。

检查发现操纵钢索在与停留刹车活门摇臂连接处断裂;钢索断口部分颜色深,部分颜色浅;钢索弯曲部位与转动接头有损伤;停留刹车活门壳体和摇臂正常。手动操纵停留刹车活门摇臂,设置停留刹车,人工推飞机,机轮未发生转动;手动操纵停留刹车活门摇臂,解除停留刹车,人工推飞机,机轮转动灵活。手动操纵停留刹车活门摇臂,解除停留刹车,飞行人员试滑未发现带刹车现象;手动操纵停留刹车活门摇臂,设置停留刹车,发动机大车转速下刹车保持良好。手动操纵停留刹车活门摇臂,解除停留刹车,连续踩刹车后,停留刹车活门转轴向设置停留刹车方向转动。

最终确定故障原因为:飞机未处于有效刹车状態下解除停留刹车,造成停留刹车钢索受力,进而疲劳断裂,钢索断裂后踩刹车,由于设计原因,停留刹车活门转轴向设置停留刹车方向转动,从而造成滑行带刹车。

(4)起落架弹簧挂钩

某架飞机定检时发现,左主起落架下位锁弹簧的下部挂钩支架断裂,弹簧下部固定失效。失效原因为疲劳断裂,与飞机使用时间和起落架收放次数有关。

(5)前起落架下位锁偏心衬套螺杆

某架飞机定检时,维修人员发现该机前起落架下位锁处异常,进一步检查发现前起落架下位锁偏心衬套螺杆已断裂,螺杆头部及偏心衬套已脱落,螺杆剩余部分在托板螺帽内。螺杆松动与前起落架下位锁锁钩进出偏心衬套时,施加到偏心衬套上的旋转力矩有关;螺杆断裂是因其承受飞行起落的疲劳载荷。

3维护注意事项

(1)尽量避免连续多次收放起落架,研究该型飞机起落架收放间隔要求,并针对起落架系统液压泵热保护失效模式制定有效的应急处置方法。如对起落架进行了拆装,应进行几次人工收放起落架,检查起落架组件没有卡阻现象。

(2)在减震支柱的维护和修理过程中,要注意检查支柱壳体、上下侧撑杆和连接处应无裂纹、弯曲或错位,检查内筒镜面应无损伤,镜面高度符合标准,密封处无漏油痕迹。

(3)制定PA-44-180飞机停留刹车系统相关机件的安装工作标准和维护检查标准,飞行机务人员操作停留刹车手柄时,须在飞机处于有效的刹车状态下进行。任何状态下连续使用飞机刹车后,要检查停留刹车手柄是否在所需的设定位。若偏离时可以通过上述操作进行重新设定。

(3)增加前起落架辅助放下弹簧和主起落架下位锁弹簧的检查要求,清洁前起落架弹簧上下部挂点,检查挂点应无裂纹。拆下主起落架下位锁弹簧,清洁并检查弹簧上、下部挂点挂钩支架应无裂纹、腐蚀和变形异常。

4总结

(1)起落架系统部件故障受操作影响较大,加强和飞行人员沟通,能有效预防故障的发生。如发生重着陆等情况,应及时对起落架进行特情检查。

(2)对出现故障的部件统计分析,日常维护时加强检查,必要时将检查内容加入定检,能及时发现故障缺陷。

参考文献:

[1]杨秀锋.PA-44-180型飞机培训教材[M].成都:西南交通大学出版社.2015.

[2]Piper Airplane Maintenance Manual (PR200325).2020.

[3]伍峰等人.某型飞机起落架收放系统故障分析与设计改进[J].液压气动与密封,2021(4).

[4]张世坤.某型飞机前起落架未放到位着陆异常收起疑难故障分析[J].航空维修与工程,2021(9).

[5]杨雷恒.某型飞机起落架收放故障分析及预防[J].内燃机与配件,2020(15).

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