一种新式罐笼阻车和推车系统的应用
2021-12-22黄艳林
黄艳林 , 梅 力
(1.江西江铜银珠山矿业有限公司,江西 贵溪 335400;2.江西同济建设项目管理股份有限公司,江西 萍乡 337000)
1 引言
东同矿业公司ZJK3×1.5A型矿井提升机是江西铜业集团公司1970年起从洛阳矿山机器厂引进的大型矿井提升机,2012年对该型提升机所属副井的卷筒及井筒设施进行了全面更新,井筒直径为4.5m,罐笼尺寸2280×1280mm;2014年6月全面接管组合井提升任务后,副井日常提升任务大大减少,主要承担着井下采矿区-280中段部分矿量提升及日常人员上下、-165中段重点工程的施工、工程的拓展等工作。因此副井井上、井下推车工工作 量不饱和,为此提出在副井拆除推车工,由提升信号操作人员在信号房内操作按钮来实现矿车进、出罐笼。
2 原罐笼阻车和推车系统简述
原罐笼阻车系统[1]如图1所示。原推车系统[2]如图2所示。原阻、推车系统操作程序为:
图1 阻车结构示意图
图2 推车结构示意图
(1) 矿车由推车机推爪(图2)推至进车罐笼边缘,利用矿车惯性和出车端推车工用T型拉钩往出车方向拉动,且出车端推车工需要用T型拉钩,向下敲击出车端阻车器尾部的鱼尾杆前端(图1中所示)把矿车阻住。
(2) 推车机推爪安装在18kg轨道内,利用推箱在轨道上前后移动,且18kg轨道安装在矿车轨道内。此推爪长度约为1000mm左右,只能把矿车推至罐笼外,不能推到罐内矿车。
3 改进措施
针对原阻、推车系统进出端有推车工进行操作,而改造后的新式系统需要取消推车人员,为此通过大量技术分析,在保证安装质量的前提下,选择最安全、合理的改进原则,提出了以联动阻车、推爪入罐的方案,具体安装改进如下。
(1)在罐内安装一套联动阻车器(图3所示),待矿车由码头门往摇台行走,利用矿车自重把摇台压下,摇台上两端各安装一个敲击铁板,敲击联动阻车器上联动杆,使联动阻车器出车端打开,待矿车行驶过摇台后,摇台在配重作用下自动恢复到原来位置,且联动阻车器在配重作用下,出车端阻车器自动关闭,使矿车在联动阻车器[3]阻车范围内。
图3 新式阻车联动装置示意图
(2)新式推车机推爪[4]长为2300mm、宽为110mm(图4所示),需要把矿车直接推入罐内,且推爪采用滚轮样式以便减少推车阻力,为此需在矿车轨道(宽为600mm)内安装70mm×70mm角铁当行走副轨,此副轨要必须保证3‰上坡度,确保推爪能把罐内矿车顶出罐笼,且推爪不能顶到联动阻车器进车端阻车器和罐笼。
图4 新式推爪示意图
(3)因改造后取消了操作人员,矿车必须要自溜出罐,因此需要对进、出端摇台[5]整体进行抬高4~5cm,以保证出车端5‰下坡度。
(4)对罐笼导向板和导向轮进行更换,确保罐笼在提升中段不能摆动太多,以防止矿车在罐内或摇台上脱离轨道。
(5)出车端推车工取消后,无人员察看出车端摇台是否起来或起到位,因此我们在出车端摇台上安装一套磁性接近开关,如果摇台未起到位,由电器控制信号系统发不出信号[6],卷扬机房操作人员便不能启动卷扬机开车。
(6)副井口进车端原来由推车工人工推动矿车至井口推车机推爪前端,推爪顶住矿车轮轴推入罐笼内,现需在井口进车端安装一台5T绞车,再在进车端摇台侧面安装一个转向水平滑轮便于绞车钢丝绳转向,矿车能被绞车拉至最前方,方便推爪推车入罐,绞车由井口信号工遥控控制卷绳和出绳来拉动矿车。井下其他中段进车端码头门采用推爪带动第一个矿车,且各矿车采用钢丝绳链环连接,由井下信号工依次摘取需要进入罐笼的矿车链环。
4 结论
新式方案的优点在于:(1)每班副井提升时需要进、出矿车,井上、井下的进车端和出车端各取消推车工1个,每班共4人,每天三班共计取消12人,加上12人轮班休息时间,人员总计取消约18人左右。(2)结合工会实行的劳动竞赛提升奖励方案,大大提高了操作人员劳动积极性,大幅度提高了罐笼有效利用率。(3)因矿车脱离轨道次数有效减少,大大降低了维修人员维护和检修时间。
采用新式方案也有不足之处:(1)因信号操作人员要经常用推车机推爪推动罐笼内矿车是否阻车到位,容易引起罐笼导向轮导向不均,需定期调整罐笼顶部和底部各导向轮与罐道之间的间隙。(2)有时罐笼需要单提、单放等,需要操作人员手动按下进车摇台,进车摇台上的敲击铁板要频繁敲击联动阻车器上的联动杆,容易造成联动杆弯曲变形和脱焊等。通过使用情况看,采用新式联动阻车、推车入罐的方案完全符合各项技术指标。