给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析
2021-12-13靳振欢温志梅王海洋
靳振欢,温志梅,王海洋
1.中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司,天津 300171
2.山东华宇工学院能源与建筑工程学院,山东 德州 253000
3.华润电力(沧州运东)有限公司,河北 沧州 061000
电站辅机为电站设备的重要组成部分,是电站设备正常运行所必不可少的设备。如今随着大容量高参数机组的迅速发展,辅机的单机容量也越来越大,解决辅机运行过程中出现的问题显得尤为重要。给水泵汽轮机作为电厂的重要辅机,其运行的可靠性及稳定性对电力生产的影响极大。近年来,随着我国装备制造技术的进步及节能减排要求的不断提高,单台全容量给水泵汽轮机普遍应用于发电厂,并成为新的发展趋势。因汽动给水泵无备用设备,该设备的可靠运行要求进一步提高,对整个机组的安全运行起到了重要作用。因此,必须从设备制造、安装、调试等各方面提高关注度,保证设备在运行期间保持安全稳定的状态。
某发电厂机组容量为350MW,每台机组配置单台100%容量汽动给水泵,给水泵汽轮机是我国某厂生产的单轴-单缸-中低压汽源内切换-变速-独立凝汽器、凝汽式汽轮机。给水系统采用单元制,设置1台100%容量汽动给水泵,不设置除氧器,不设置汽动给水泵前置泵,不设电动启动给水泵,给水直接由凝结水泵来水经过低加、高加进入汽动给水泵。给水泵汽轮机单独设置凝汽器,小机排汽向下进入独立的凝汽器,汽轮机汽缸疏水直接疏往凝汽器。给水泵汽轮机额定转速为5399r/min,一阶临界转速为2265r/min,二阶临界转速为9936r/min。
1号机组处于调试阶段,机组准备做100%甩负荷试验前,升负荷过程中,小机及给水泵轴振均突然增大,达到跳闸值,汽泵跳闸,联跳机组。由于该厂设计是单台汽动给水泵为锅炉提供给水,汽动给水泵无法正常运行时,会导致整个发电机组停运,造成巨大的经济损失,可见单台汽动给水泵的可靠稳定运行至关重要。
1 跳闸事件概况
1号机组准备做100%甩负荷试验,开始升负荷。18:09负荷升至281MW,汽泵随着机组负荷上升而对应增加出力,在加大流量的过程中,当小机的转速升至4300r/min时,小机及给水泵前后轴承振动均在1s内突升,小机自由端轴承X、Y向振动由14um、4.7um突升至173um、141um,汽泵振动大跳闸,引起锅炉主燃料跳闸(MFT),导致汽轮机跳闸。
考虑到突变前运行参数均正常,首先检查是否为热工信号导致误动,由于之前发生过此类事件,胶球泵的动力电缆铺设在小机轴振等保护信号线槽内,启动胶球泵清洗凝汽器时,导致小机振动大跳闸。然而,在小机跳闸时,没有相关启停设备操作,热工信号误动可能性较小。因此,初步推断是叶片折断、围带或平衡块掉落等原因,引起小机动不平衡[1]。
2 跳闸原因
架设测试设备:小机安装了相对轴振传感器,MTSI监测装置采用BENTLY公司的3500系统,测试时用BENTLY公司的DAIU-408P数据采集分析仪从TSI监测装置接入相对轴振输出信号,对机组进行振动监测分析。测量采用BENTLY公司生产的DAIU-408P数据采集分析仪,测量经过国家计量局认可的计量单位的标定,符合国家有关规定。
经各参建方研究决定,再次对小机进行冲车,架设测振设备,根据振动特性进一步确定跳闸原因。调整冲转参数至厂家规定范围内,小机挂闸,目标转速为600r/min,随着转速的上升,小机各轴振逐渐升高,升至600r/min时暖机,发现振动稳定。然后再次升速,随着转速的升高,小机各轴振上升趋势明显。根据冲车曲线判断,跳闸大概率是由小机动不平衡引起的。
查看测振设备的伯德图,可确定小机轴振是动不平衡引起的,验证了初步判断结论的正确性,事故是由叶片折断、围带或平衡块掉落等原因引起的小机轴振大保护动作跳机。
伯德图是表示振动幅值、相位与转速之间变化关系的图形。图形分为上下两部分,下半部分是振幅-转速曲线,又被称为幅频特性,纵坐标是振幅峰值;上半部分是相位-转速,又被称为相频特性,纵坐标是相位;横坐标均为转速。振幅-转速曲线是双线,一根是通频振幅,另一根是倍频振幅,常用的是一倍频振幅;相位-转速曲线是单线,表示n倍频振动相位。通频振幅和小机轴振振幅随转速的升高而升高,且相位变化较小,该典型的图谱进一步验证了转子动不平衡引起的振动[2-3]。
对小机进行揭缸查看,待小机达到停止盘车条件,停盘车及小机润滑油系统,对小机进行揭缸处理。揭缸后的转子情况如图1所示。从图1可以看出,小机第三级转子叶片折断脱落,同级其余叶片外观未见擦伤,建议更换叶片,且对全部叶片进行探伤。第三级转子及折断叶片如图2所示。
图1 揭缸后的转子情况
图2 第三级转子及折断叶片
经过分析研究可知,小机厂家判断是叶片在生产过程中叶片片根部存在内伤,导致该叶片在运行时叶片根部受力大,负荷越大受力越大,在根部产生裂纹从而导致叶片折断。由厂家更换新生产的叶片,更换后的第三级叶片如图3所示。
图3 更换后的第三级叶片
小机转子回装后,再次对小机进行冲车。2019年11月7日进行小机冲转,4:16达到冲转参数,即汽压0.63MPa,汽温180.2℃,真空-84.4kPa,盘车94.4r/min。4:20小机挂闸,开主汽门,暖至调门前。4:40调门暖充分后远方打闸。4:42对小机重新挂闸,此时冲转参数为汽压0.60MPa,汽温190.8℃,真空-91.1kPa,小机前列级温度为50.3℃。4:46开始冲转,在MEH画面点击“控制设定值”按钮,在设定值框内设定目标值为600r/min,升速率为300r/min2,点击“确定”按钮,开启低压调节阀,转速上升。在转速升至600r/min时,MEH能自动“Hold”,在此转速下暖机15min。4:49冲至600r/min,暖机15min。5:05继续对小机升速,升速率设置为300r/min2,目标设置为1800r/min。5:11小机转速升至1800r/min,暖机20min,各项参数均正常。5:34开始升速,目标转速为3000r/min,升速率为300r/min2。5:38转速升至3000r/min,各项参数正常。5:47对小机升速,目标转速设置为5000r/min,升速率设置为300r/min2。5:53小机转速升至5000r/min。在小机升速至5000r/min的过程中,最大轴振为38μm,运行平稳,各项参数均正常。在小机超速运行的过程中,小机的最大轴振为41μm,各项指标均正常。经过处理,消除动不平衡影响后,对小机的运行状态进行检测,各项运行参数良好。
3 振动预防
设备振动无法避免,但在允许范围内运行,对设备无损害是可接受的。在设备运行过程中对设备的振动预防不可或缺,应从以下方面防止汽轮机振动。
(1)加强设备制造监管,督促制造厂严格控制叶片制造装配工艺,对叶片的制造装配做严格检验,消除可能存在的隐患。
(2)在安装和调试期间应对转子在制造厂的检验情况、动平衡情况、残余不平衡大小做到心中有数。安装时严格控制安装工艺,严格按照制造厂要求调整标高和对中工作。
(3)调整好冲转参数,润滑油对转子有润滑和冷却作用,而润滑油温对油膜厚度有直接影响,油温越高油膜越薄,油温越低油膜越厚,因此调整好润滑油温可降低机组振动。
(4)汽机冲转时,选择合适的冲转参数使汽机热应力减小。启动前应充分暖管,保证蒸汽有56℃以上的过热度。
(5)在汽机启动过程中对于振动问题应高度重视,不得硬闯临界或盲目加负荷,不得降速暖机,查明原因后放方可确定,适当调整启动过程。
(6)在汽机启动过程中注意检查机组有无动静摩擦,在暖机过程中检查汽缸各膨胀是否充分、均匀,滑销系统有无卡涩,暖机时间应充分。
4 结束语
单元制机组配备单台100%容量的汽泵,这对于机组安全稳定运行至关重要。文章通过对跳闸事件进行分析,总结了小机此种形式的轴振大跳闸曲线和冲车过程曲线,可以优先判断叶片折断、拉筋、围带或平衡块掉落等原因引起的跳闸事故,为后续调试机组的相关工作积累了经验。