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低渗透油藏注水井解堵技术优化研究

2021-12-11周立国

油气·石油与天然气科学 2021年12期
关键词:酸化油藏储层

摘要:对于注水开发油藏,能够“注上水、注好水”是确保注水开发效果基础,但受储层物性差、注入水质不合格等因素影响,H区块注水开发中存在注入压力高达不到配注量问题,且常规酸液体系酸化效果差,措施有效期短,无法满足效益注水要求,为此开展注水井解堵技术研究,优选多氢酸酸液体系,现场应用12个注水井组,平均注水压力下降8.3MPa,日增注水量210方,阶段累增注水量6.8万方,新增注水见效油井12口,日增油26吨,阶段累增油0.62万吨,低油价下实现提质增效目的。

主题词:低渗透油藏;注水井解堵;技术研究

1.概况

H区块为复杂断块稀油油藏,储层发育受构造-岩性双重构造,整体构造形态为两条北东向主断层夹持形成的单斜构造,圈闭幅度150m,地层倾角6~8º,上报含油面积3.5平方公里,石油地质储量925.5万吨,标定采收率18.5%,可采储量171.2万吨。

H区块储层岩性以细砂岩为主,碎屑主要为石英,颗粒分选中等,呈现中孔低渗特征,平均孔隙度15.5%,渗透率40.5mD,泥质含量10.5%。目前采用不规则面积注采井网实施注水开发,共有油井135口,注水35口,日注水量550吨,日产液量646吨,日产油量223吨,综合含水65.5%,采油速度0.88%,地质储量采出程度12.5%,累注采比0.75。

2.开发中存在的问题

经过多年注水开发,H区块注水井存在注水压力高达不到配注量问题,主要原因有三方面:一是储层物性差,泥质含量高,水敏性严重,导致注水启动压力高,驱油难度大;二是低渗透储层对水质要求高,而联合站水质长期不合格,注入水质长期不合格,悬浮颗粒、机杂、有机胶质以及含油量等含量严格超标,其中悬浮物平均含量10~15mg/L,最高含量可达25 mg/L,造成储层污染堵塞严重,井底水质达标率仅8.0~10.0%;三是常规酸化效果差,措施有效期短。以2019年为例,全年共实施注水井酸化(土酸)15井次,有效3井次,措施有效率仅20%,平均酸化有效期仅85天;四是H区块产出污水为NaHCO₃型,呈偏碱性,腐蚀性强,结垢严重。针对上述问题,有必要开展注水井解堵技术优化研究,提高注入能力,改善区块注水开发效果,实现“注上水、注好水”精细注水目标。

3. 技术对策研究

3.1 技术思路

对于H区块常规酸化效果差问题,分析原因主要为土酸中氢氟酸(HF)与砂岩反应速度过快,导致酸化处理半径小,仅在井筒附近,未能达到解除远井地层污染堵塞目的,为此需要寻找一种新型酸液,减缓与砂岩反应速度,提高酸化处理半径。

3.2 多氢酸酸化解堵技术

3.2.1技术原理

多氢酸由膦酸复合物和氟盐发生化学反应生成,反应过程中是膦酸复合物逐步发生电离后,缓慢生成氢氟酸,然后氢氟酸再和岩石矿物发生化学反应,相比于常规土酸酸化,增加了氢氟酸生成过程,这样就控制了氢氟酸与砂岩反应速度,在泵压作用下,酸液可以进入远井地层,达到深部解堵目的。

在整个化学反应过程中,受化学吸附作用影响,粘土表面会形成硅酸-磷酸铝膜的隔层,减缓粘土与酸液反应速度,避免地层基质孔隙被分解。另外多氢酸与岩石反应过程PH值处于酸性,能够中和地层水碱性特征,减缓腐蚀结垢程度,阻止二次沉淀物的生成。

3.2.2酸化效果对比

为验证多氢酸酸化效果,选择0%HCL+5%HF土酸体系和4%膦酸+6%NH4HF2体系,利用和H区块储层物性相近的人造岩心进行室内试验,如表1所示,两种酸液均对储层有解堵效果,但相对于土酸体系,4%膦酸+6%NH4HF2体系改造后岩心渗透率值高于土酸10%左右,表明多氢酸更适合H区块注水井酸化解堵。

3.2.3注入参数优化

(1)处理剂溶液用量

假设酸液在井筒附近均匀推进,可利用容积法对酸液用量进行计算,具体计算公式为:Q=πR2Hφ,式中:Q为酸液用量,m3;R为处理半径,m;H为封堵井段厚度,m;φ为孔隙度,%,其中处理半径要求3~4m,储层厚度及孔隙度按实施井储层参数而定。

(2)施工工序

根据油藏条件和措施井实际情况確定酸化工艺,一般注入工艺为:前置液+前置酸+主体酸+后置顶替液。

(3)注入速度

酸化解堵施工压力不能高于地层破裂压力,在此条件约束下,可以尽可能地提高注酸速度,现场经验值一般为2~3m3/min。

3.3 现场应用

在上述技术对策指导下,2020年以来H区块实施注水井多氢酸酸化12口,平均注水压力由18.5MPa降至10.2MPa,日注水量由150方提高至360方,阶段累增注水量6.8万方。在达到日配注水量基础上,8个井组内新增注水见效油井12口,日增油26吨,阶段累增油0.62万吨,低油价下实现提质增效目的。

4.结论

(1)H区块注水开发中存在注入压力高问题,达不到日配注量,影响注水开发效果。

(2)常规土酸酸化效果差,措施有效期短,主要原因为酸化反应快,处理半径小。

(3)优选膦酸+NH4HF2体系,通过减缓氢氟酸与砂岩反应速度,实现扩大酸化半径目的。

(4)重点对多氢酸酸化原理、性能评价以及注入参数等进行优化研究,现场应用12个注水井组,阶段累增注水量6.8万方,累增油量0.62万吨,效果显著。

参考文献:

[1]刘冬炎.土酸酸化的二次伤害分析及相应对策[J].清洗世界.2016(04).

[2]王鹏涛,赵琪.陕北低渗油藏深度酸化降压增注酸液体系研发[J].粘接.2019(06).

作者简介:

周立国,男,工程师,2004年毕业于大庆石油学院,现于辽河油田辽兴油气开发公司从事油气生产管理工作。

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