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基于计算机辅助设计的柴油机汽缸盖铸造工艺优化

2021-12-08郭业雄

湖北农机化 2021年5期
关键词:汽缸铸件气孔

郭业雄

(广西嘉德机械股份有限公司,广西 玉林 537000)

1汽缸盖性能要求

该汽缸盖由HT250组成,拉伸强度≥250 MPa,机身硬度hbw185-230,总尺寸887mm×250 mm×113 mm,毛坯重量89 kg,铸铁壁厚不均匀,铸铁内腔结构复杂,铸件加工难度大,铸件废品率高。

(1)汽缸盖铸造特点:腔体结构形成复杂,水洞砂芯基本为液态金属包裹,作为固定支撑的工艺砂芯,砂隙较小,在铸造过程中,由于浮力结合及高温下砂芯难以固定和排出,砂芯容易断裂,造成砂芯流动,铸件穿孔破坏。铸件的排气量太小,容易造成铸件在高温下产生气体而不能排出,侵入铁液,使铸件产生气孔。

(2)铸件的壁厚差别很大。厚壁比薄壁厚6~7倍。尤其喷嘴安装的壁厚非常大。铸件容易形成热块,缩松缺陷极易产生。

(3)汽缸盖应致密紧凑。复合内腔与不能互相逃逸的气体、水和油孔相结合。这样不但要求材料致密性高,而且要求铸件的内腔透气性和其他部位不出现吸砂、吸渣、气孔等缺陷。

2铸造工艺

2.1砂芯设计

汽缸盖结构决定复杂的铸造工艺。考虑上、下排芯的特点,要求其铸造性能高。采用低抽气量、高强度的热轧砂芯,其余为冷砂芯,以防止铸后热变形和断裂。

2.2铸造工艺

用侧浇方法,将2个铸件放在一个箱体内,从铸件底处进水,提高了产品产量和生产效率。浇注系统全封闭,浇注系统各部件的横断面比为=1.3∶1.2∶1。浇铸过程中,铁液的流动速度逐渐加快,可使其迅速流入型腔,减少铸件冷隔的危险。按产品壁厚计算,铸件温度为1400~1420℃。通过试验,在此温度下,铸件无冷隔缺陷,且无铸造温度较低的缺陷。

3缺陷和问题分析

3.1气孔类

气孔原因:气孔原因复杂,例如,砂芯排空过多,砂芯排空不畅,型砂含水量高,型砂透气性差,铸铁时被卷入气体中,铸铁液凝固时析出气体,铸铁液充填后发生反应产生气体。对现有缸盖上产生的气孔进行分析,有侵入型、卷入型和析出型3种。

(1)侵入性气孔。铸件中含水率过高,砂抽气量过大或透气性差,或砂芯排气性差,造成气体强行进入铁液,不能及时排出,从而形成侵入性气孔,是造成侵入性气孔的主要原因。

(2)卷入性气孔。铸造体系不合理,充模时铁液中含气,气孔在凝固前无法消除是造成气孔粘连的主要原因。

(3)析出性气孔。随熔化温度的降低,气体在铁液中的溶解性下降,无法及时将气体与铸件分离,从而形成制取的气孔。

3.2砂眼类

在铸造过程中,砂眼是常见的废品之一,但其形成过程较为复杂。通过对铁液从铸造厂流入铸造厂的全过程进行砂眼缺陷分析,发现任何接头处的砂眼均可由不同因素引起。

铸型紧实度对砂眼的影响:铸型是铸件的关键部件,铸型致密度不足或在铸件的气化系统中不够致密,会导致铁液坍塌或砂块侵蚀,最终在铸件中形成砂眼。

铸型清洁度对砂孔的影响:一是铸型本身掉砂造成的砂孔,例如铸型的密实度;二是外来土地造成的铁砂孔,主要是铸型上的疏松砂和砂块未清理干净,使杂质包裹在铁液中形成砂眼。

铸件温度、流量对砂孔的影响:如果铸件温度过高,铸件粘结剂就会燃烧,造成工具表面砂粒松散,并容易被铁液罐带入模具。若铁液流量太大,模具尤其是浇注系统,冲刷太多,容易导致浇注系统砂子冲入模具,形成砂眼。

4铸造工艺优化

浇注系统主要针对的是砂孔、气孔和堆芯严重沉降等质量问题。改良前的结构如下:直浇道∶横浇道∶内浇道=1.3∶1.2∶1,全封闭浇注系统。铸件后端的铁液流量大,对型钢浇注系统具有局部顶出效应。在同一浇注系统内,型砂容易被冲刷掉。若因铁液流量大而到达铸造室,铁液喷入铸造室时还容易吸入气体,同时又容易穿透铸造室砂芯,导致砂芯破裂或塌陷。

由于铁液在铸型中流动时,由于铁液压力增大,铁液流速增大,使得铸型加剧,使得内浇道砂型松散脱落,从而造成铸型内浇道内浇道内浇道内灌满铁液后,形成砂眼。产生气孔的主要原因是当铁液通过内浇道进入铸型时,形成了一种喷射状,使气体很容易被卷入铁液中,最终在铸件中形成气孔。由于砂芯形成水腔常发生烧结、断芯现象,造成水腔水道不通,水腔无法清理,使后处理毛坯工作量大,耗费大量人力、物力,同时不能保证缸盖内腔的洁净度,给发动机造成严重的质量隐患。

分析了存在的问题,主要从优化浇注系统、改进后浇注系统的截断面积比例、直浇道∶横浇道∶内浇道=1.3∶1.2∶1.35等方面加以改进。优化浇注系统,增加内浇道进液量,将铁液阻流点转移到横向浇注,减小了铁液速度和铁液冲刷型腔的力,减少了砂眼的产生。内浇道增大,液流速度减小,在铸件加工过程中,铁液不出现喷射现象,减少了气体的卷入,同时又不冲向水腔砂芯,降低了水腔砂芯烧结后断芯的质量问题。

经改进的铸造工艺,于2019年6月-2020年6月试制加工890件,仅有10件螺丝孔报废,主要是铸件的气孔缺陷,废品率为1.12%,质量成本大幅度降低。

5结语

对浇铸系统进行了优化,改变了铁液填料方式,减缓了铁液流速,降低了气孔率;在此基础上,通过调整孔型系统中各单元的比例,可以控制铁液流量,减少铁液对孔型系统的侵蚀,从而降低漏砂。通过改变浇铸系统各单元的比例,优化浇铸系统,减缓铁液进入型腔的速度,减少铁液对水洞砂芯的侵蚀,减少水洞砂芯的浇铸和烧结,从而提高产品的产量和洁净度。

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