电站锅炉过热器出口集箱评估
2021-11-23何澎邓学民
何澎 邓学民
辽宁省本溪市特种设备监督检验所 辽宁本溪 117000
随着工业的发展,高温、高压锅炉使用日益广泛,但在长期高温、高压、介质腐蚀和载荷的影响下,锅炉极易产生缺陷引发事故,一旦发生事故,会造成人身伤亡和经济损失。本文依据相关标准,利用科学、有效的检验手段,对锅炉过热器出口集箱进行安全评估,为设备的安全运行提供有力的技术支撑,避免事故发生,节约企业成本,提高企业经济效益。
1 基本情况
某发电厂电站锅炉(以下简称该锅炉),型号为YG-35/3.82-Q,为燃气承压蒸汽锅炉。该锅炉于2000年9月投产运行,至今已运行20年,累计运行时间约17.9万小时。根据DL/T438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、GB/T30580-2014《电站锅炉主要承压部件寿命评估技术导则》、DL/T654-2009《火电机组寿命评估技术导则》等标准的要求,需对该锅炉主要承压部件进行寿命评估。
1.1 过热器出口集箱结构参数
该锅炉过热器出口集箱(以下简称集箱)为圆筒结构,两端为平板封头。
集箱筒体为无缝管,规格为Φ273×16mm,材质为12Cr1MoV;端盖为平板封头,厚度为90mm,材质为15CrMo锻件;集箱底部与过热器管束相连,管束规格为Φ42×3.5mm,共39根,材质为15CrMoG。
工作温度:430~450℃;
设计温度:450℃;
工作压力:3.4~3.8MPa;
设计压力:3.82MPa。
1.2 锅炉概况
该锅炉由济南锅炉厂于1999年10月建造,由东电一公司于1999年11月安装,2000年9月投入运行,至2021年2月累计运行178992小时。该锅炉额定蒸发量为35t/h,额定工作压力为3.82MPa,额定出口工作温度450℃。运行过程中,集箱的工作温度在430~450℃范围之间波动,工作压力在3.4~3.8MPa范围内波动;总的启停次数约240次。
2 寿命评估工作内容及评估依据
本次评估主要工作内容有:宏观几何检验、厚度检验、硬度检验、化学成分检验分析、微观组织金相检验分析、焊接接头无损检测、强度校核与应力分析、蠕变寿命估算、超标缺陷安全评定等等[1]。
寿命评估主要依据:①该锅炉本体的集箱的设计资料、安装资料、及运行说明。②本次检验检测报告。③TSGG7002-2015《锅炉定期检验规则》。④GB/T35013-2018《承压设备合于使用评价》。⑤DL/T438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》。⑥GB/T30580-2014《电站锅炉主要承压部件寿命评估技术导则》。⑦DL/T654-2009《火电机组寿命评估技术导则》。⑧DL/T940-2005《火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则》。⑨GB/T19624-2019《在用含缺陷压力容器安全评定》。
3 检验检测结果分析
本次评价进行的检验检测工作有厚度检验、硬度检验、化学成分检验分析、微观组织金相检验分析、焊接接头无损检测等。
3.1 厚度检验结果
对集箱的筒体和封头进行厚度测量。筒体部位的最小厚度为15.47mm;封头部位的最小厚度为87.77mm。本次应力计算则以这两个实测厚度为依据。
3.2 化学成分检验结果
对集箱筒体、封头和焊缝部位进行现场光谱检验,检验结果表明:筒体其化学成分均符合12Cr1MoVG材质国家标准要求;端盖符合15CrMo锻件材质国家标准要求;焊材为R307材质,符合国家标准要求。
3.3 硬度检验结果
对集箱筒体母材、焊缝及热影响区进行现场硬度检验,检验结果其布氏硬度值均符合相应材质国家标准要求[2]。
3.4 焊接接头无损检测
对集箱两端部位的焊缝进行了表面和内部的无损检测。采用磁粉和渗透两种方法对所有焊缝进行了表面检测,检测结果均为Ⅰ级(合格);采用常规脉冲超声和相控阵超声方法对所有焊缝进行了内部检测,未发现超标缺陷,超声检测均为Ⅰ级(合格)。
3.5 微观组织金相检验分析
在集箱筒体、焊缝部位进行金相复膜取样,试验室金相显微镜观测,筒体金相组织基本正常,出现球化2级至3级。
4 集箱应力分析与强度校核
根据GB/T16507.4-2013《水管锅炉第4部分:受压元件强度计算》等标准,对集箱进行应力计算与强度校核,应力计算过程与结果如下:
计算压力P=3.82MPa
计算温度T=450℃
筒体外径Do=273mm
筒体厚度δn=16mm
材料设计温度下的许用应力[σ]t=141MPa
集箱底部排管外径do=42mm
集箱底部排管壁厚δg=3.5mm
集箱底部排管内径di=do-2δg=35mm
集箱底部排管间距S=80mm
管排削弱系数φmin=(S-di)/S0.562
筒体最小厚度δmin=15.47实测
筒体环向膜应力σθ=PDo/2δmin=33.706MPa
判据1:σθ<φmin[σ]t=79.24安全
筒体腐蚀欲量C2=0.5mm(根据文献[3]确定)
筒体有效厚度δe=δmin-C2=14.97mm
当量膜应力=PDo/2δe=34.832MPa
孔边环向应力集中系数Kn=3.1(文献[3]表A.1)
孔边轴向应力集中系数KZ=-0.2(文献[3]表A.1)
孔边径向应力集中系数Kr=-2δe/(Do-δe)=-0.116
孔边环向应力σn=Knσe=107.98MPa
孔边轴向应力σz=Kzσe=-6.966MPa
孔边径向应力σr=Krσe=-4.041MPa
孔边最大应力σmax=σn-σz=114.95MPa
判据2:σmax<3[σ]t安全
平盖材料许用应力[σ]tg=113MPa查[2]表7
平盖结构特性系数Kf=0.58文献[3]表11
平盖计算直径Dc=Do-2δmin=242.06
平盖最小厚度δgmin=87.77mm
平盖应力σg=P(DcKf/δgmin)2=9.774
判据3:σg<[σ]tg安全
上述计算结果可见:集箱筒体一次应力、孔边最大应力和平盖应力均满足强度条件。
因压力和温度波动范围都很小,孔边最大应力又远小于许用值,所以集箱筒体不会发生疲劳失效。另12Cr1MoVG材料的蠕变阈值温度约为480℃,因此450℃温度下工作的集箱不会发生蠕变失效[3-4]。
5 结语
通过对该集箱化学成分、硬度值均,金相组织及经强度计算和应力分析表明,集箱筒体和平盖强度满足要求,可以继续使用。该集箱可以继续运行到下一检验周期。