掘进机液压系统故障案例分析与排除
2021-11-18孙光全董兴洪李刚
孙光全 董兴洪 李刚
摘要:液压技术在煤矿得到了广泛的使用,经常出现液压系统故障,本文结合自己多年来处理掘进机液压故障的经验,通过液压故障的现象,进行分析与排除。
关键词:掘进机;液压故障;分析与排除。
1引言
煤炭对于现代化工业来说,无论是重工业,还是轻工业;无论是能源工业、冶金工业、化学工业、机械工业,还是轻纺工业、食品工业、交通运输业,都发挥着重要的作用,各种工业部门都在一定程度上要消耗一定量的煤炭,是人类世界使用的主要能源之一。目前各行各业对煤炭的需求量都很大,给煤矿企业带来了较大的生产压力,高效的现代化掘进机的应用日益增强,也推动原有的半煤岩巷和煤巷向全岩石巷道的方向发展。由于煤矿井下一线作业人员自身综合素质因素、作业环境因素以及管理等因素都将导致掘进机出现故障,影响其优势的发挥,因此,本文就针对掘进机液压系统故障进行分析研究。
2 液压系统故障分析的重要性
液压技术在煤矿机电设备中使用十分广泛,如采煤机、掘进机、皮带运输机、绞车等机电设备都使用了液压技术。掘进机液压系统的工作介质是液压油,液压元件将会产生泄露或堵塞,掘进机易出现各种液压故障,在巷道掘进施工过程中,影响掘进机的工作效率。为了能保障巷道正常的掘进施工,当掘进机发生液压故障后,维修人员通过故障现象进行分析,及时准确地找出“病因”及故障点,并科学合理的排除就显得尤为重要。
3 掘进机液压故障分析要考虑的因素
3.1 造成油液故障的因素
液压系统掺杂劣质油、杂物;空气污染;维护不当造成油液氧化物混入、水的进入或其他油液的混入;油液油位过低等。
3.2 造成压力故障的因素(负载决定压力)
影响主系统压力的因素:油箱、油泵、敏感压力阀、LS供油、多路閥首联的安全阀、回油过滤器等。
影响执行机构压力的因素:先导组件供油不畅及泄漏量增加;多路换向阀芯滞涩及泄漏量增加;压力补偿器弹簧疲劳;设备参数调节不当;平衡阀损坏及调节不当;执行元件泄漏等。
3.3 造成流量故障的因素(速度决定于流量)
液压泵的输出流量不够和输出压力不够;液压系统设计不合理,当负载变化时,进入液压设备执行元件的流量也发生变化,引起速度变化;元件的内外泄漏严重;液压系统内进入空气;油中混有杂质,堵塞流量调节阀节流口,造成执行元件速度降低;系统油温升高,油液黏度降低,泄漏增加,有效流量减少等。
4 掘进机液压故障案例分析与排除方法
4.1 液压油对系统产生的故障案例分析以及排除方法
故障现象:司机进班后,启动掘进机,液压系统均正常,运行半小时以后,操作各执行机构的先导控制手柄后,各执行元件明显速度缓慢,而且油温较高,压力无法达到系统规定的额定压力,停机待油温冷却后,再次启动掘进机,液压系统正常,运行一会儿后再次出现相同故障,维修工拆下吸油滤芯,明显能看到较多的煤泥与杂质,液压油污染变质严重。
原因分析:在掘进机液压系统中液压油一旦受到污染、变质及吸油滤芯堵塞等情况,系统温度将迅速升高,各元件受热膨胀影响,内泄露增加,从而影响系统的正常工作,需要更换液压油。
排除方法:
(1)将掘进机的油缸全部缩回(回转油缸除外),放净油箱内的液压油;
(2)拆下油箱上各个过滤器,以及油箱的端盖;
(3)用干净的布或小铲子清理油箱底部的煤泥和杂质,并将内部尽量擦拭干净;
(4)用干净的布将各个油口擦拭干净;
(5)用干净的面团(面团揉至不沾手即可),在油箱内部多次滚压将油箱内的杂质与各个油口直至彻底清理干净;
(6)清理干净端盖,并将端盖安装回油箱上;
(7)将各部位过滤器壳体清理干净,更换所有滤芯后依次安装回油箱上;
(8)将拆下的胶管及管接头清理干净后,依次将管路接通;
(9)从回油过滤器加入合格的68﹟抗磨液压油,加油时,第一次油液加到液位计中位,掘进机起机空转后,进行二次补油,油液加到液位计中位。
4.2主系统典型故障案例分析与排除方法
故障现象:我矿使用了一台EBZ-160掘进机,液压系统主泵是1台三联柱塞泵,泵流量分别为:大泵190ml/r、中泵130ml/r、小泵60ml/r,由于使用时间较长,整台三联泵都出现了不同程度的泄露,因此我们更换了一台新三联泵,更换新泵后液压系统一切正常,但掘进机在爬上坡时,突然出现大泵有待命压力,中泵和小泵均无任何压力显示故障。
原因分析:
(1)吸油管或过滤器堵塞,油泵吸油不畅(本台掘进机的中泵和小泵共同使用一根吸油管和过滤器);
(2)吸油管连接处漏油,油泵吸入空气,伴随噪音大;
(3)泵自身故障;
(4)泵连接组件故障(断轴、齿或齿套花键坏)。
排除方法:
(1)检查吸油管和过滤器(均未堵塞);
(2)检查油泵吸油侧无漏油和吸入空气情况;
(3)考虑泵是刚换的新泵,而且运行时间短,故障属于瞬间发生的,因此不存在两个泵同时坏的可能;
(4)拆下大泵和中泵连接处进行检查,轴未见异常,花键也没损伤,但是经反复检查和测量,发现连接套尺寸较短,可以在花键轴上来回窜动,掘进机爬坡时,连接套就向中泵方向窜动,与大泵的花键轴脱离,导致连接套未起到传递作用。将原换下的旧油泵连接套拆下一对比,该连接套比旧套短了17mm,更换连接套后掘进机液压系统恢复正常。
4.3 先导操纵阀故障案例分析与排除方法
故障现象:掘进机开启油泵后,后支撑油缸自己动作。
原因分析:
(1)排查是不是后支撑油缸回路先导控制手柄没复位;
(2)先导阀芯卡滞、弹不出来无法自行复位;
(3)相对应的主阀芯卡滞导致不能复位;
(4)检查先导阀是否串液;
(5)手柄断裂。
排除方法:
(1)通过手动复位排查先导控制手柄是否复位;
(2)拆开控制后支撑油缸先导操纵阀,观察是否有划痕导致先导阀芯卡滞、弹不出来无法自行复位,清洗或更换阀芯;
(3)拆开相对应的主阀芯,观察是否有划痕导致卡滞导致不能复位,清洗或更换主阀芯;
(4)听先导阀是否有明显丝丝的响声,用互换法排查,确定串液后更换先导阀;
(5)检查手柄,发现断裂更换先导手柄。
5 结束语
总之,掘进机长期在恶劣复杂的条件下工作,再加上操作与维修不当等原因,不可避免的会导致掘进机在运行过程中出现各种液压故障。掘进机一旦发生故障后,能通过故障现象,准确分析判断故障产生的原因,快速找到故障点并排除故障,对于提高掘进机开机率,充分发挥掘进机的工作效能,促进巷道掘进安全施工具有重要意义。
参考文献:
[1] 孟碧坤. 煤矿掘进机常见故障分析及处理方法研究[J]. 机械管理开发, 2016(3).
[2] 龚小强, 周营振, 张林明. 煤矿综掘机常见故障分析及处理方法[J]. 山东工业技术, 2016(23):61-61.