硅铝盐除氟系统在火电厂废水处理中的应用
2021-11-18丁海亭
丁海亭
摘 要:利用章丘公司二期循环水前池附近的可用空间,通过采用硅铝盐除氟处理工艺,消除对中水补水的限制,控制循环水氟化物含量在1.5mg/L以内,满足济南市章丘区《章丘区政府、环保局关于氟化物的文件》规定的外排水氟化物含量≤1.5mg/L的高标准要求。
关键词:硅铝盐;除氟工艺;火电厂;废水;吸附;再生
前言:为实现废水达标排放,章丘公司经过充分的前期调研,通过优化系统运行方式,对影响外排水氟化物超标的循環水系统进行技术改造,借鉴化学“吸附+再生”经验,践行“环保+节约”理念,创新性使用除氟处理吸附工作法,实施循环水系统除氟工艺,运用硅铝盐滤料进行再生吸附,来降低外排工业废水氟化物含量完全达到小于1.5mg/L的环保标准,在目前水资源缺乏情况下,保证可以使用大量的廉价中水对循环水进行补充,有效降低生产成本的同时,确保了机组循环冷却系统的水源充足,为机组安全运行提供了有力保障。
1 概况
章丘公司工业外排水排至章丘区第三污水厂,并最终汇入小清河。2017年10月30日,济南市章丘区对章丘公司工业外排水的氟化物含量做出小于1.5mg/L的高标准要求。排放标准提升后,章丘公司通过降低氟化物含量高的中水的补水量,控制循环水氟化物含量小于1.5mg/L,以此保证工业外排水氟化物含量不超标,但同时存在着外排水氟化物含量接近控制标准,可能超标的隐患;地表水补水量大幅增加,造成公司生产成本大幅上升等问题。
2 工艺原理
2.1 化学反应
除氟滤料主要成分为硅铝盐,其Al3+与废水中的F-、Ca2+发生化学反应形成一种由元素F、Al、Ca组成的化合物。
2.2 吸附
硅铝盐滤料依据不同环境离子强度的大小,对分子和离子进行选择性吸附和交换,通过调整不同的活化方法,可有效去除水中氟、砷、铁等多种高价阳离子。
2.3再生
利用硅铝盐滤料进行吸附后,通过对除氟过滤器进行再生,使章丘公司外排工业废水氟化物含量完全达到小于1.5mg/L的环保标准,以消除超标排放隐患。
2.4处理对象的选择
通过对目前的除氟工艺进行考察分析,发现工业废水水质不稳定并且比较复杂,需要进行复杂的前期处理;#3、#4机凉水塔排污管道接自凉水塔底部,施工困难,且#3、#4机凉水塔补水流量和压力不稳定,无法保证除氟设备稳定运行。中水补水管道附近可用空间较小,无法安装大量设备。除氟处理用水直接从凉水塔抽取,能够保持制水量稳定持续;取代凉水塔排污,可以调节循环水其他指标,减少系统的补水量;附近存在可安装设备的理想空间;对二期循环水系统#3、#4凉水塔水质分析发现,循环水水质较为稳定,预处理工艺简单。因此,从循环水中抽取一部分水进行除氟处理为最佳方案,取水点位置选择如图1所示。
3 工艺流程
根据二期循环水前池位置和#3、#4机组循环水回水管道位置,以及待建设备管道的长度、附近的可用空间,同时考虑#3、#4机可能停机检修的实际情况,选择建立两套除氟设备,一套水源取自#3机循环水回水管道,另一套水源取自#4机循环水前池。根据工业废水池外排废水的流量,以及废水中氟化物的含量变化,将除氟滤料工作的最优pH值在6.5~7.3,进水要求水质清澈,铁离子含量低于300μg/L,并确定每套除氟设备的制水量在200m?/h。除氟系统的工艺流程图见图2。
4 应用实践效果
4.1 运行调整
生产过程中,若其中一套除氟装置因为机组停机,循环水泵停止无法投入运行,而另一套除氟装置需要再生的情况(再生一次需要8个小时),两套除氟装置应在前置过滤器出水管处加装联络管道,保证制水的连续性。例如,当#3机除氟装置无法投入运行,#4除氟过滤器需要再生时,可以使用#4机除氟装置的提升泵、#4机除氟前置过滤器、#3机除氟过滤器继续制水。
4.2 运行效果
除氟系统投运后,章丘公司外排工业废水氟化物含量完全达到小于1.5mg/L的环保标准,消除超标排放隐患,章丘公司在环保工作上更进一步,凸显了公司作为大型央企在履行社会责任上的担当和努力。同时,恢复了中水的正常使用,每年可减少地表水使用量近300万吨,在电力行业树立起了节约用水,合理用水的典范!
4.3 运行成本
除氟系统运行期间,每套除氟装置周期制水量平均在6000吨左右。除去设备安装及维护费用,正常药品消耗、电能消耗的费用约1万余元。按照设备每天投运24h,全年制水成本为157.33万元。二期凉水塔2017年全年补水量为385.3万吨,其中地表水补水量为47.74万吨。如果除氟系统未投运,要保证工业废水氟化物含量达标,按照投入前地表水补水所占的比例91.2%,2018年全年地表水使用量大约为351万吨。除氟系统投入运行后每年可节约费用270.3万元。
5 结语
综上,硅铝盐除氟设备2018年8月投运后,章丘公司外排工业废水氟化物含量完全达到小于1.5mg/L的环保标准,确保了废水含氟稳定达标排放,有效减轻了环保压力,同时可以使用大量的廉价中水对循环水进行补充,节省了生产成本,提高了公司效益,推动了企业高效可持续发展需求,并在同行业中推广应用,环保效益显著。
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