金冠铜业蒸汽平衡研究分析
2021-11-18刘严
刘严
(铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司,安徽 铜陵 244000)
引言
金冠铜业分公司分期建设了“双闪”和“奥炉”项目。两厂区是以铜冶炼方式不同而区分,“双闪”工程是以闪速熔炼、闪速吹炼工艺为代表的冶炼技术。“奥炉”工程是以顶吹浸没式熔炼工艺为代表的冶炼技术。前期,两厂区蒸汽管道独立运行,导致两厂区用汽不平衡,利用效率低,造成了极大浪费,通过采取措施,大大提高蒸汽利用,降低了成本。
一、双闪和奥炉厂区蒸汽使用状况分析
(一)奥炉厂区蒸汽来源
奥炉厂区蒸汽主要来源四个地点,分别是:奥炉余热锅炉、转炉余热锅炉、硫酸热管锅炉、热电厂过热蒸汽。奥炉余热锅炉平均产汽为5.0MPa,50t/h,转炉余热锅炉平均产汽为5.0MPa,15t/h,硫酸热管锅炉产气量为1.35MPa,15t/h,热电厂过热蒸汽平均补充量为1.27MPa,10t/h。
奥炉蒸汽管网共有三种压力蒸汽管道组成,高压蒸汽管道实际运行压力4.6MPa。中压蒸汽管道实际运行压力1.35MPa。低压蒸汽管道实际运行压力为0.5MPa,低压蒸汽来源于高压和中压减压蒸汽。
(二)奥炉厂区蒸汽用户
高压蒸汽用户为奥炉余热发电机组,中压蒸汽用户为秦风制氧,低压蒸汽用户为硫酸车间、电解车间、熔炼车间、多金属回收车间及生产准备中心区域等。
奥炉余热发电机组平均用汽为43t/h,秦风制氧用汽量为2t/h,硫酸脱硫用低压蒸汽13t/h,硫酸热管锅炉除氧器用汽量为3t/h,硫酸废酸废水用汽量为2t/h,熔炼锅炉除氧器用汽量为15t/h,电解和净液用汽为4t/h,生产准备中心用汽为1t/h,多金属回收车间用汽2t/h。
(三)双闪厂区蒸汽来源
双闪厂区蒸汽主要来源五个地点,分别是:FSFB 余热锅炉、FCFB 余热锅炉、硫酸中压热管锅炉、硫酸低压热管锅炉。其中闪速熔炼余热锅炉及闪速吹炼余热锅炉实际运行压力均6.0MPa。硫酸中压热管锅炉实际运行压力为2.5MPa。硫酸低压热管锅炉实际运行压力为0.7MPa。
FSFB 余热锅炉平均产汽为6.0MPa 55t/h,FCFB 余热锅炉平均产汽为6.0MPa,25t/h,硫酸中压热管锅炉共两台,两台产汽合计为2.5MPa 18t/h,硫酸低压热管锅炉有两台,每台产汽为0.7MPa 10t/h。
双闪蒸汽管网由高压、中压、低压三路蒸汽管道组成,高压蒸汽管道实际运行压力5.5MPa。中压蒸汽管道实际运行压力2.1MPa。低压蒸汽管道实际运行压力为0.6MPa。
(四)双闪厂区蒸汽用户
高压蒸汽用户为双闪1#余热发电机组,中压蒸汽用户分别为闪速熔炼动力机、1#蒸汽干燥、2#蒸汽干燥、2 万制氧蒸汽加热器和3.5 万制氧蒸汽加热器。低压蒸汽用户为2#余热发电机组、电解车间、锅炉除氧器、生产准备中心等。
双闪1#余热发电机组平均进汽量为78t/h,中压减压阀组进汽量为34t/h,闪速熔炼动力机用中压蒸汽18t/h,1#蒸汽干燥用汽量为22t/h,2#蒸汽干燥用汽量为16t/h,2 万制氧蒸汽加热器用汽量为1/h,3.5 万制氧蒸汽加热器用汽量为1.5/h,2#余热发电用汽为50t/h,电解车间用汽为9t/h,锅炉除氧器用汽为4t/h,生产准备中心用气为1.5t/h,富余的10t/h 蒸汽进入卸载冷凝器回收利用。
二、金冠铜业两厂区蒸汽平衡问题
金冠铜业两厂区合并以来,高、中、低压蒸汽管道均独立运行,造成部分蒸汽放空或设备因缺汽而停运,造成经济损失。现对两厂区蒸汽使用情况进行全面研究,平衡两厂区蒸汽使用,优化管道设计,提出优化解决方案。
(一)奥炉厂区蒸汽问题
1.高压蒸汽供汽不稳定。转炉冶炼工艺流程分为S1、S2、B1、B2共四期,在转炉期交换期间进入转炉余热锅炉烟气量大大减少,造成转炉余热锅炉所产高压蒸汽流量快速下降至零。高压蒸汽流量减少,不仅影响余热发电运行还间接导致低压蒸汽量减少,影响硫酸车间脱硫效果,易造成环保事件。
2.热电厂过热蒸汽供应不稳定。热电厂因热用户多,需平衡各用汽点用汽量,经常限制奥炉厂区用汽或停供,严重影响奥炉生产,奥炉缺少蒸汽不得不将汽轮机停机,保证厂区正常用汽。
3.硫酸脱硫蒸汽压力要求高。奥炉硫酸脱硫要求低压蒸汽压力较高,最低要求0.45MPa,这就要求低压管网压力需保持在0.45MPa 以上,由于奥炉蒸汽不稳定,给奥炉蒸汽管网调控带来很大压力,转炉锅炉蒸汽受工艺影响,无法稳定低压蒸汽压力。
(二)双闪厂区蒸汽问题
夏季双闪蒸汽富余放空。夏季双闪厂区正常生产时低压蒸汽充足或少量富余,经常出现低压蒸汽放空的情况,放空量约10t/h,造成蒸汽浪费。
三、蒸汽不平衡解决对策
结合双闪、奥炉两厂区蒸汽使用特点,优化岗位操作,改进部分工艺管道,使奥炉双闪两厂区蒸汽平衡问题取得了良好效果!
(一)利用双闪厂区蒸汽对奥炉蒸汽使用进行补充
因为双闪厂区蒸汽较充足,有10t/h 蒸汽无法利用,放空或进入卸载冷凝器会造成蒸汽浪费,而奥炉厂区蒸汽不足,需从热电厂购买一次蒸汽进行补充,奥炉余热发电也无法高负荷运转。因此在双闪、奥炉两厂区交界处设置型号为DC420-01-150-250-1T 的减压阀组将双闪中压蒸汽引至奥炉,设计参数为:进口蒸汽压力P1(MPa)2.45(g),出口蒸汽压力P2(MPa)1.6(g),进口蒸汽温度(℃)225,出口蒸汽温度(℃)208,出口蒸汽流量Q(t/h)30。奥炉厂区采用双闪蒸汽,减少热电厂一次蒸汽使用,满足奥炉生产及发电需要。
(二)将硫酸脱硫用汽改为中压管路供汽
脱硫用汽量平均约为13t/h,与奥炉热管锅炉产汽量相差不多,基本满足脱硫用汽需求。硫酸脱硫用汽单独由中压蒸汽管路提供,中压蒸汽减压后供脱硫使用。双闪蒸汽和动力中心高压减压蒸汽作为中压蒸汽管路备用汽源,当热管锅炉蒸汽量不能满足脱硫用汽时,由双闪中压蒸汽进行补充,仍不满足时,由动力中心高压蒸汽减压成中压蒸汽进行补充。低压蒸汽不再提供蒸汽至脱硫,只保证奥炉厂区电解车间、熔炼车间、多金属回收车间等其他低压蒸汽用户需求。
四、两厂区蒸汽平衡实施效果
(一)外购热电厂一次蒸汽量明显减少,降低生产成本
金冠铜业机动能源部统计,2020年1-4月外购一次蒸汽量为21559吨,2021年1-4月外购蒸汽量为11926 吨,2021 年相较于2020 年减少了9633 吨。
(二)优化双闪及奥炉厂区发电能力,保持发电平稳增加
金冠铜业机动能源部统计,奥炉和双闪厂区2021 年1-4 月发电量为2978.87 万KWH,2020 年1-4 月发电量为2849.29 万KWH,增加约129.58 万KWH,均完成了2021年月度计划指标。
结语
本项目通过探索两种铜冶炼工艺下的蒸汽平衡利用研究,合理调配使用各压力等级蒸汽,实现两厂区蒸汽平衡利用,保证蒸汽管道压力稳定,满足脱硫用汽需求,取得良好经济效益。