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丰田喷气织机节能降耗的实践

2021-11-11张振全曹铭成王顺利徐卫杰刁翠莲

纺织器材 2021年5期
关键词:织机喷气节气

张振全,曹铭成,王顺利,徐卫杰,刁翠莲

(鲁泰纺织股份有限公司,山东 淄博 255100)

0 引言

喷气织机纬纱由主喷嘴牵引进入筘槽,主要依靠辅喷嘴高速气流穿越梭口,沿幅宽方向一般布置 25~35 个辅喷嘴进行接力喷射气流引纬。喷气织机是耗能大户,压缩空气消耗成本占喷气织机能源消耗成本的65%,对设备改造、参数优化,选用具有良好节能性能的器材,自然成了降低喷气织机能耗的关键,亦是节能效果易显现之处。

1 生产难点

笔者公司JAT710型喷气织机百米耗气量为461.42 m3,而JAT810型喷气织机百米耗气量为396.01 m3;织机进气端管网的压力为0.48 MPa~0.50 MPa;喷气织机进气端压力与织机运转时辅喷嘴气缸压力差为0.025 MPa;现有喷气织机参数主要依靠日常经验进行调整,无系统试验分析支撑。

喷气织机节能难点有:JAT810型喷气织机节气设备在JAT710型喷气织机是否适用;JAT710型喷气织机内部管路压力损失点定位分析及解决;JAT810型喷气织机最优织造工艺参数的确定等。

2 改造JAT710型喷气织机

2.1 节气改造

2.1.1 两种织机对比

经测试,JAT710型喷气织机百米耗气量为461.42 m3,而JAT810型喷气织机为396.01 m3,前者百米耗气量相对后者约降低14.18%。笔者对这两种机型相关器材的差异[1]进行对比分析。

JAT810型喷气织机用辅喷嘴喷孔径比JAT710型喷气织机用辅喷嘴喷孔径小0.1 mm;JAT810型喷气织机用辅喷底座前端比JAT710型喷气织机小2 mm,可以使辅喷嘴更加靠近异形筘气流槽下峰叶;JAT810型喷气织机用异形筘筘片下峰叶宽比JAT710型喷气织机异形筘筘片下峰叶宽小1.8 mm。

2.1.2 改造方案

为了更好地试验国产器材与进口器材的节气效果与成本回收差异,笔者对120台JAT710型喷气织机在筘、辅喷嘴、辅喷底座进行不同形式的组合试验。节气试验改造方案及效果见表1。

表1 节气试验改造方案及效果

经过36次试验,确定组合4为最终织造参数,一期改造40台,织造3个月与前期试验对比,实际织造效果达到预期试验效果,具体对比见表2。

表2 节气试验改造效果

从表2可以看出,实际织造效果比试验效果:平均节气比例提高5.52个百分点,成本回收期提前约10个月;回收期后年收益增加17.61万元,增长率为23%。

2.2 管路压力改造

2.2.1 改造原理

织机管路改造原理见图1,改变主进气阀管径,实现减小压差损耗。

图1 织机管路改造原理

2.2.2 改造措施

共改造JAT710型织机120台,通过内部管路改造,将辅喷嘴调节从主分气缸中分离出来,单独从主管道引出,管径由13 mm增加到15.8 mm,改造后经测量压差由0.025 MPa 降至0.005 MPa,压差降低0.02 MPa,达到预期改造效果。

2.2.3 效益测算

耗气量按照台数占比进行折算,节能比例按照压缩空气压力每下降0.10 MPa,能耗下降3.5%计算,节气试验改造效益测算见表3。

表3 节气试验改造效益测算

3 优化JAT810型喷气织机引纬参数

3.1 正交试验目的

为更好地了解JAT810型喷气织机各引纬工艺参数与异形筘气流槽内纬纱牵引力的关系[2],获得各引纬工艺参数的最优组合,通过正交试验与单因素试验对主喷嘴气压、辅喷嘴气压、辅喷嘴安装角度[3-4]、辅喷嘴安装间距等影响织机引纬与气耗的工艺参数进行研究,探讨了各引纬工艺参数对气耗的影响。

综合分析试验结果,选择适当的参数以便提高织机引纬质量,指导实际生产,并节约能耗,提升效率,降低生产成本。

3.2 正交试验思路

根据生产情况确定试验条件,车间主要采用14.58 tex和11.66 tex纬纱,为保证试验对生产的指导作用,分别选取14.58 tex和11.66 tex纬纱;织机车速分别为750 r/min,800 r/min,850 r/min,900 r/min,950 r/min五种,选取工艺参数及水平,采用正交表L16(44)设计试验。调试织机,记录织机引纬气耗,共调试试验160次。

3.2.1 正交试验一

纬纱号数为14.58 tex,车速为750 r/min,各因素及其水平值见表4。

表4 试验一各因素及其水平值

表5为正交试验一直观分析表,第1列为试验序号,试验共有16组。因素A,B,C,D分别安排在第2,3,4,5列中,试验前检查正交表中各因素及水平的位置,确定每次试验的条件,避免错误。

表5 正交试验一直观分析

由表5结果分析,纬纱号数为14.58 tex,车速为750 r/min,各因素对试验结果的影响程度由大到小依次为D>C>B>A,D为主要因素影响最大,C因素次之,其他因素影响较小。根据正交试验一结果得到因素A,B,C,D对织机瞬时气耗的影响曲线分别见图2~图5。

图2 辅喷嘴间距对瞬时气耗的影响

图3 辅喷嘴安装角度对瞬时气耗的影响

图4 主喷嘴气压对瞬时气耗的影响

图5 辅喷嘴气压对瞬时气耗的影响

3.2.2 正交试验二

纬纱号数为11.66 tex,车速为800 r/min,各因素及其水平值见表6。

表6 试验二各因素及其水平值

表7为正交试验二直观分析表,第1列为试验序号,试验共有16组。因素A,B,C,D分别安排在第2,3,4,5列中,试验前检查正交表中各因素及水平的位置,确定每次试验的条件,避免错误。

表7 正交试验二直观分析

由表7正交试验二结果分析,纬纱号数为11.66 tex,车速为800 r/min,各因素对试验结果的影响程度由大到小依次为C>D>B>A,C为主要因素影响最大,D因素次之,其他因素影响较小。根据正交试验二结果得到因素A,B,C,D对织机瞬时气耗的影响曲线分别见图6~图9。

图6 辅喷嘴间距对瞬时气耗的影响

图7 辅喷嘴安装角度对瞬时气耗的影响

图8 主喷嘴气压对瞬时气耗的影响

图9 辅喷嘴气压对瞬时气耗的影响

3.3 试验结果汇总

3.3.1不同车速、不同因素对纬纱14.58 tex瞬时气耗的影响试验结果见表8。

表8 纬纱14.58 tex瞬时气耗的影响试验结果

3.3.2不同车速、不同因素对纬纱11.66 tex瞬时气耗的影响试验结果见表9。

表9 纬纱11.66 tex瞬时气耗的影响试验结果

3.4 参数优化效果

我们根据14.58 tex,11.66 tex品种的试验结果,对车间80台JAT810型喷气织机的辅喷嘴间距、辅喷嘴角度、主喷嘴气压、辅喷嘴气压进行调整,调整后80台织机的平均百米耗气量从364.77 m3降低至349.93 m3,降幅为4.07%。

4 结语

4.1通过对JAT710型喷气织机异形筘改造,使织机百米气耗降低24.81%。

4.2通过对JAT710型喷气织机内部供气管路进行改造,实现喷气织机进气端与出气端压力差减小0.02 MPa。

4.3通过在JAT810型喷气织机进行参数优化试验,找到了纬纱为14.58 tex,11.66 tex在不同车速的最优参数,并对织机调整做出了直观指导,有效节省了调整时间及能源成本。

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