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地浸采铀定向井施工与成井技术研究

2021-11-10李喜龙季扬威口文杰董惠琦刘佳斌

铀矿冶 2021年4期
关键词:定向井固井钻井液

张 渤,李喜龙,季扬威,口文杰,董惠琦,刘佳斌

(中核通辽铀业有限责任公司,内蒙古 通辽 028000)

定向井最早应用在石油开采行业,钻井深度大多在2 000~3 500 m,采用定向井技术可以使地面和地下条件受限的油气资源得到经济、有效的开发,能够大幅度提高油气产量和降低钻井成本,具有显著的经济效益和社会效益。当矿体埋藏在高山、城镇、森林、沼泽海洋、湖泊、河流等地貌复杂的地下,或设置井场遇到障碍时,通常利用定向井揭露矿体。目前中国新疆、内蒙古等砂岩型铀矿床采用垂直型钻孔进行矿体开拓,当地表施工遇到的障碍较小时,可将孔位进行小范围偏移后继续施工;但当偏移距离大于井距时,继续采用垂直型钻孔不仅造成施工成本增加,而且铀资源也得不到最大化的回收利用。

随着砂岩型铀资源的不断开发[1],地表的地形地貌更加复杂,垂直型钻孔难以满足地浸采铀矿山绿色发展需求。因此,在有限的土地条件下,如何将铀资源利用最大化,是地浸采铀矿山生产亟待解决的问题。以内蒙古钱家店钱Ⅳ块地浸铀矿床为例,探索定向井施工工艺和成井技术在地浸铀矿山的可行性。

1 矿床特点及生产现状

1.1 矿床特点

内蒙古钱家店铀矿床的地层由基底和盖层组成,基底岩性主要为变质岩和花岗岩或闪长岩;盖层由中新生代沉积的砾岩、砂岩和泥岩等组成。盖层自下而上包括白垩系、古近系、新近系、第四系(图1),其中:白垩系的上白垩统是盖层沉积的主体,也是矿体富集的主要层位,岩性为泥岩和砂岩互层,厚度约150 m;古近系岩性以泥岩、页岩、泥质粉砂岩为主,自下向上成岩性差,含钙质结核,夹煤层,厚度约120 m,不整合于白垩系之上;新近系岩性主要为松散砂砾岩、薄层砂岩,成岩性差,厚度约100 m,与下伏地层不整合接触;第四系为一套风积、冲积、洪积而成的松散堆积,厚度小于140 m,地面地形平坦,地表为植被、草场。

1.2 生产现状

钱家店钱Ⅳ块铀矿床矿体埋深400~420 m,地层具备稳定的“泥-砂-泥”结构特征,顶、底板以泥岩为主,厚度大且稳定,含矿含水层岩性主要由红色、灰色细砂岩及少量的中粗、粗砂岩构成,多泥岩、粉砂岩夹层,结构疏松,以泥质胶结为主,固结程度低,富水性好,渗透性弱。生产钻孔采用“七点型”井型布置,井距为30 m,井场主要占用耕地(面积占比62%)、草地(面积占比27%)和林地(面积占比11%),因部分土地征用困难、林带行间距较小等限制,地表不具备垂直型钻孔施工条件(图2)。

1—第四系;2—嫩江组;3—姚家组1~6段;4—青山口组;5—还原砂体;6—红色氧化砂体;7—黄色氧化砂体;8—泥岩;9—地层界线;10—地层角度不整合界线;11—地层平行不整合界线;12—工业铀矿体;13—钻孔及编号。图1 钱家店地区姚家组岩石地球化学环境剖面示意图

图2 “七点型”钻孔布置和垂直型钻孔示意图

2 定向井井身设计

根据钱家店钱Ⅳ块铀矿床地层特征,结合石油行业定向井施工经验,定向井造斜点设计深度为150~200 m。钻井井身剖面采用“垂直段+造斜段+稳斜段”的形式,即地表松散地层采取垂直钻进,进入稳定地层后进行定向造斜,井斜角达到设计角度时进行稳斜钻进。

本次设计施工定向井2个,设计钻孔垂直深度420 m,以5551周边为开孔位置,定向钻进至5449和5450孔位,水平偏移距离分别为51.30 m和30.99 m。定向井施工孔位布置、定向井井身结构如图3~4所示。

图3 定向井施工孔位布置示意图

图4 定向井井身结构示意图

3 定向井施工

3.1 主要施工设备及检测仪表

定向井施工主要设备设施见表1。

表1 定向井施工主要设备设施

3.2 施工工艺

根据钱家店钱Ⅳ块铀矿床地层特点,参照扩孔式可更换防砂钻孔结构[2],本次定向钻井施工工艺包括垂直段裸孔钻进、造斜控制、稳斜控制、综合测井、套管安装、固井、裸孔洗井、过滤器安装、质量检测工序。

采用φ215.9 mm钻头钻进至目标层,钻进过程中控制钻压、转速、泵量,垂直段钻井液黏度25~30 Pa·s,造斜段和稳斜段钻井液黏度>35 Pa·s。裸孔综合测井结束后,采用φ148×10 mm的UPVC管完井,逆向注浆固井,最后安装φ108 mm可更换过滤器。

3.2.1 垂直段裸孔钻进

采用垂直地层钻进施工,主要目的是揭穿第四系松散地层,钻具组合为φ89 mm钻杆+φ215.9 mm牙轮钻头,采用膨润土钻井液。膨润土钻井液配比采用1 m3清水搅拌80~150 kg优质膨润土;钻井液黏度为25.42 Pa·s,密度为1.19 g/cm3。

3.2.2 造斜控制

高压的羧甲基纤维素钠钻井液[3]经钻具进入螺杆马达后,液体压力迫使转子旋转,将钻井液的水力能转化为机械能,通过传动轴把扭矩传递到钻头上,在马达下部安装固定角度的短接,从而达到造斜的目的,钻具组合为φ89 mm钻杆+无磁钻铤+螺杆钻具+φ215.9 mm牙轮钻头[4-5]。羧甲基纤维素钠钻井液配比采用1 m3清水搅拌优质膨润土80~150 kg、火碱3~5 kg、羧甲基纤维素钠(Na-CMC)3 kg,钻井液黏度为40.29 Pa·s,密度为1.04 g/cm3。

3.2.3 稳斜控制

钱家店钱Ⅳ块铀矿床的磁偏角为-7.35°,磁倾角为56.50°。稳斜钻进前,对随钻测量设备磁偏角和磁倾角进行校正。钻进过程中,由于大地磁场的影响,井斜方位误差较大;本次采用“随钻测量[6]+无磁钻铤”,消除大地磁场的影响,保证定向方位精准。施工中将无线脉冲发射装置安装在无磁钻铤内,地表设置司钻仪表,采用无线泥浆脉冲随钻测量方式,在泥浆的作用下产生正弦压力波;通过调制系统使这种正弦压力波在时间上出现角位移,在地面连续检测角位移的变化,实时调整造斜方位。

3.2.4 综合测井

综合测井主要包括定量γ测井、井斜测井、井径测井、电阻率测井、自然电位测井,其中利用定量γ测井,检测岩层的放射性强度,确定铀矿层深度及厚度;利用井斜测井,检测倾角和方位角变化情况,反映钻孔的弯曲程度;利用井径测井,获得钻孔直径沿深度变化情况;利用电阻率测井和自然电位测井,确定地下岩层岩性,划分渗透性和非渗透性地层。

3.2.5 套管安装

套管安装前,稀释孔内泥浆,以能够顺利安装套管为原则,并且避免垮孔。套管选用UPVC深井管材质,套管规格为φ148×10 mm,单根长为8 m。套管采用管箍丝扣连接,管箍采用φ166×18 mm的UPVC深井管材质,连接丝扣处采用生料带密封,并均匀涂抹704胶。套管安装至过滤器位置上端1 m处,套管末端预留“马蹄口”形状的注浆口(“马蹄口”斜口长度大于10 cm),用于封孔阶段逆向注浆。

3.2.6 固井

采用预留孔逆向注浆法固井[7-8],固定套管并防止因套管渗流导致地下水串层。固井液采用普通硅酸盐水泥425#配制而成,水灰比1∶1,固井液密度为1.5 g/cm3。由套管内下放φ40 mm注浆管至预留注浆孔上端1 m处,将地表套管管口封闭,并在注浆管上安装阀门、压力表和排气阀。开始注入固井液,利用裸孔扩大系数计算固井液用量,固井液由预留注浆孔注入至套管外壁与裸孔之间的环形空间。待孔口返出固井液后,向注浆管内加注与注浆管相同体积的清水,然后关闭注浆管上的阀门。随着固井液固化,注浆管上压力表的示数缓慢降低,当压力表读数为零时,提出注浆管,完成注浆固井工艺。

3.2.7 裸孔洗井

固井液完全固化后,采用压缩空气洗井方法[9-10],清除套管内壁残留的钻井液。空压机压力为5.0 MPa(根据钻孔深度和地下水静水位确定空压机压力,地下水静水位每向上提升100 m,需要压力约为1.0 MPa),每组由3台空压机串联运行,每台空压机风量为1.7 m3/min。

裸孔洗井采用逐段清洗方式,风管采用加厚PE管,规格为φ40×8 mm,风管每段下放深度为100 m;风管下放至矿层上部50 m处后,采用三角堰测量洗井水量,在连续出水30、45、60 min条件下分别测量3次堰高,计算每次测量水量,以多次测量水量的平均值作为最终出水水量。裸孔洗井要求出水中含砂量小于100 mg/L。

3.2.8 过滤器安装

裸孔洗井完成后,确定钻孔深度并配置可更换过滤器。可更换过滤器采用填砾过滤器,单根长度为1.5 m,过滤器规格为φ(108±1)mm;内部衬管为碳钢材质,规格为φ75×6 mm,衬管上打8排直径10 mm圆孔,每排42个孔;填砾层为0.5~1 mm的陶粒,填砾层厚度为(19±1)mm。过滤器上端连接提升装置,用于提放过滤器,提升装置采用φ89×4.5 mm碳钢管加工,长度为5 m,碳钢管上端加工L型卡口,自L型卡口向下,每间隔1 m设置膨胀橡胶固定卡(固定卡数量不少于3个,膨胀橡胶静水膨胀率≥250%),利用膨胀橡胶遇水膨胀的性质,固定过滤器,并阻止矿层水直接进入套管。过滤器下端连接沉砂管,主要用于沉降砂体。

3.2.9 质量检测

利用随钻测量设备检测井斜[11]、水平偏移距离和靶心距;利用电流测井检测钻孔中过滤器的安装位置、套管的安装质量及完好程度;利用超声阻尼测井检测固井液充填及固结情况。

4 成井质量检测结果

4.1 水平偏移距离和靶心距

定向井井身检测结果如图5所示,定向井设计与实测数据对比见表2。可以看出,2个定向井的实测水平偏移距离和靶心距均达到了设计要求。

图5 定向井井身立体图

表2 定向井设计与实测数据对比

4.2 井管完整性

根据电流测井曲线,分析井管完整性,判断井管状态。非过滤器段的电流测井曲线平滑,无波动,无电流异常出现,表明井管完整性良好;电流测井曲线出现单个点的异常波动,电流异常峰值与对应正常电流值的比值介于1~2,表明该处井管发生渗漏;电流异常峰值与对应正常电流值的比值大于2,表明该处井管出现较大程度的破损。

2个定向井的电流测井曲线如图6所示。通过电流测井解释,5449定向井的井管完整性良好,5450定向井在200 m处的异常电流值与正常电流值的比值介于1~2,存在轻微渗流。

图6 定向井电流测井曲线

4.3 固井质量

采用超声阻尼测井检测固井质量。当胶结物的密度超过1.4 g/cm3,并且胶结良好时,阻尼值在70%以上。胶结物的密度越高,说明胶结越好,此时的阻尼值越大。

2个定向井的超声阻尼测井曲线如图7所示。可以看出,2个定向井的超声阻尼值均达到了80%以上,固井质量良好。

图7 定向井超声阻尼测井曲线

4.4 钻孔出水量

为保证钻孔出水量真实可靠,测量钻孔出水量之前,需要停止洗井3 h以上,使地下水水位在自然条件下恢复到本底值。钻孔出水量测量结果见表3,5449定向井、5450定向井的出水量分别为21.02、21.12 m3/h。取样检测表明,出水中的含砂量符合要求。

表3 定向井出水量测量结果

5 矿体资源变化情况

本次定向井施工结合“七点型”井型布置,在已施工钻孔的基础上,向矿体外开拓,共施工定向钻井2个,均为工业钻孔,定向钻井见矿情况见表4。可浸采矿体[12]平均厚度为7.90 m,平均品位为0.594‰,平均平米铀量为10.00 kg/m2,增加矿体面积约1 560 m2。

表4 定向钻井见矿情况

6 结论

定向井施工和测量结果表明,膨润土和羧甲基纤维素钠(Na-CMC)钻井液能够满足护壁和携砂要求,随钻测量设备能够精准控制施工井斜方位,井管的材质和规格达到了定向钻井成井要求,固井材料及配比达到了固定井管和防止地下水直接进入井管的效果,压缩空气洗井的水质、水量均达到了垂直型钻孔标准。

研究结果验证了定向钻井技术在地浸采铀的可行性,定向井工艺提高了地浸采铀生产钻孔地形地貌的适用性,解决了铀资源难利用的问题,具有广阔的应用前景。

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