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109单元F101入口管线泄漏抢修总结

2021-11-03黄培杰

装备维修技术 2021年38期

黄培杰

摘 要:2月17日15时,现场检查巡检至109单元1系列高压汽包和转化炉底部时,发现有水滴自高空滴落,于是爬上到高压汽包三层平台处检查,发现转化炉F101对流段原料预热器E107出口管线底部保温缝隙处偶有水滴滴落,在排除积水的可能性后,初步判断为管线泄漏,遂联系设备工程师携带氢气检测仪至现场共同进行检测,在该管线保温缝隙多处检测到氢气报警仪超量程报警,确认该处管线发生泄漏,泄漏气主要为甲烷和氢气且处于高温高压工况,存在较大的风险,立即汇报部门领导,部门领导第一时间到达现场,根据现场情况立即启动制氢Ⅰ系列紧急停工应急预案。经后期检查确认,E107出口管线上一道焊缝出现了长达20余厘米的纵向贯穿性裂纹。

关键词:现场检查巡检;管线泄漏;贯穿性裂纹;紧急停工应急预案

一、本次抢修主要完成了以下工作:

1、F101入口管线裂纹修复;

2、PSA程控阀预防性维修更换;

整个开停工过程准备工作充足,方案合理,组织高效,未发生安全和环境污染事故。

二、停开工节点控制情况

2月17日15:30制氢Ⅰ系列开始緊急降温降量;18:35切除预转化,泄压并氮气置换合格后保压。21:48氢气停止外送后启动Ⅰ系列Z1.B联锁停车,22:08完全停止配汽;同时进行转化高变、加氢脱硫、燃料气等系统的隔离置换工作;2月18日加氢脱硫系统、转化高变系统置换合格,进行盲板隔离,19日交付设备检修。2月19日~3月1日制氢Ⅰ系列进行F101入口管线裂纹修复及多项隐患消除的检修作业。

3月1日检修工作完成,系统隔离盲板拆除,各系统气密合格后进入开工程序:12:00 K301联入系统,建立冷氮循环;13:15转化炉F101点火升温;14:15引界区中压蒸汽进装置进行暖管;16:40投用B202底部加热蒸汽;2日7:05系统配汽;16:00系统引天然气进料;18:50产品氢气合格并网;3日1:50 PSA尾气并入转化炉燃料气系统;5:00高压蒸汽全部并网;4日16:00预转化上线。本次停检开共历时14天。

本次停开工过程各项工作安排合理,节点控制较好:

1、在F101入口管线裂纹修复进入收尾阶段时,提前将部分具备条件的盲板进行调通,并着手开始部分气密工作;

2、提前进行调试K301,调整好润滑油和控制油压力,提前完成暖管暖机,压缩机各项指标提前达到开机条件,并在系统建立循环前一天开机试运,为系统冷氮循环提前做好了准备。

三、检修过程总结

转化炉F101入口管线裂纹修复过程介绍如下:打开转化炉入口管线保温检查发现,自对流段换热器E107出口一焊缝出现约200mm的裂缝(如下图1所示)。借此停工机会对整个入口管线均进行了检测,未发现其它缺陷。由于该处焊缝存在较大应力,补焊修复过程中反复出现新的裂纹,施工方案不断变更,经过专家组和施工人员11天的共同努力,2月29日该处裂纹全部修复完成,经过全面探伤检测,全部合格。

四、停开工过程总结

1、F101升温操作总结

为保证本次开工升温速度缓慢平稳的进行,特制定了转化炉开车升温计划表,升温速度配汽前控制20℃/h,配汽后控制30℃/h,平均25℃/h的升温速度,本次升温速度整体控制比较好,平均值23℃/h。

过程分析:本次转化升温速度配汽前计划是20℃/h,实际21℃/h,配汽后计划30℃/h,实际27℃/h,进料前实际平均升温速度是23℃/h,最高升温速度47℃/h,为7:00~8:00期间进行配汽操作导致的温升稍高,最低升温速度3℃/h,为16:00~17:00进料操作导致温升过缓,整体升温速度控制均匀,配汽、进料等各节点温度控制较好,未出现温度波动等影响开工进度的情况。

优化建议:按照方案升温速度要求,根据燃料气压力,尽量均匀、及时增点火嘴,在进料之前应将所有火嘴放开,同时要及时调整燃料气流量来保持既定的升温速度。

2、高压汽包D102升压速度控制总结

为了加快变换催化剂升温的速度,1日16:40在B102出口温度达到150℃后,开始投用B102底部的中压蒸汽,提升D102压力,随着转化系统升温的进行,D102汽包压力逐渐升高,初期由于高压蒸汽放空阀PIC11702消音器的疏水管线堵塞,造成消音器大量积水,放空不畅,维持汽包自然的升压速度。随着汽包压力的升高,积水排出,使用PIC11702控制升压速度。1日23:30汽包压力为1.2 MPa 2日7:30汽包压力达到3.5 MPa,关闭B102底部的中压蒸汽,19:30汽包压力升至5.0MPa,3月3日1:30高压蒸汽压力达9.6 MPa,达到并网条件后开始将高压蒸汽并网,5:00全部并网。

过程分析:2日7:30~19:30时间段,计划升温速度0.3~0.5 MPa/h,实际升压速度为0.13 MPa/h,升温速度过缓;其它时间段,升压速度均符合要求 。

改进建议:在投用B102底部的中压蒸汽之后,应严格按照方案进行锅炉汽包升压操作,及时调整高压蒸汽压控阀PIC11702,保证适当的升压速度,同时也要控制一定的放空阀位,维持高压蒸汽流通,防止转化炉对流段干烧。

五、关于停检开各项工作完成情况的问题总结

由于F101入口管线裂纹修复难度较大,先后更换多种施工方案,检修时间持续较长,期间还有Ⅰ系列PSA大量程控阀预防性更换,E116垫片更换,E121A/B管束堵漏等多项作业。为了抢修工作的顺利开展,前后安排多名休息的员工进行加班,合理安排工作任务,使得各项工作有条不紊的进行,经过大家共同的努力,本次停检开工作安全而高效的完成。

参考文献:

[1]朱宇.天然气制氢工艺现状及发展[J].化学工程与装备,2016(07):213-214.

[2]郭吉红.压力容器爆炸事故分析和后果预测[j].工业安全与环保,2005,31(9):52--54.

[3]吴宗之,高东进,魏利军.危险评价方法及其应用[j].北京:冶金工业出版社,2001.191--192.