工艺孔数量及位置分布对水套排气管铸造性能的影响
2021-10-29靳宝何红双田书涛袁彬李喜锋王育红
靳宝,何红双,田书涛,袁彬,李喜锋,王育红
1.西峡县内燃机进排气管有限责任公司 河南南阳 474500
2.潍柴动力股份有限公司 山东潍坊 261000
1 序言
内燃机水套排气管是大功率发动机的重要铸铁零部件,结构复杂,工作环境恶劣。该排气管分内外两层,内层排气,外层通水,通过循环水来降低排气歧管的温度以及对外的热辐射,从而降低发动机机舱的环境温度,但是双层的结构设计也增加了铸造的难度。西峡县内燃机进排气管有限公司从2000年开始试制水套排气管,经过20年的生产实践,先后为上柴、康明斯、潍柴、玉柴、华柴等主机厂开发了100多种水套产品,在水套排气管铸造工艺的研究及生产实践上取得了很大进展[1]。
工艺孔又称“ 碗形塞”,是水套排气管产品上的重要组成部分,对于产品的使用性能来说,它的存在意义不大,但是对水套排气管的铸造生产过程来说意义重大,若工艺孔分布的不合理,则很难保证水套产品质量。本文从排气、清理、定位等几方面,分析了工艺孔数量及位置对水套排气管铸造性能的影响。
2 排气
水套产品是内外两层,两层芯子浇注过程中会产生大量气体,这些气体都要通过芯头往上排出,在气道壁凝固后气道中的气体从各个排气口排出,但是水腔砂芯所产生的气体是没有地方排出的,因此工艺孔的数量及位置分布,决定了水套产品的浇注能否成形。图1是浇注过程中的排气状态,从中可以看出发气量很大;图2是实际生产中水套产品因工艺孔设置太少,造成浇注不成形的例子。图2中总长745mm的尺寸,上平面只设置了3个工艺孔,且工艺孔尺寸只有φ30mm,在浇注过程中造成严重的排气不畅。
图1 排气管浇注过程的排气
图2 水套上平面结构
浇注清理后发现,上箱平面呛火严重,几乎不成形,如图3所示。经过采取更换壳芯用砂粒度、降低砂型硬度等工艺措施,并多次更改,依然没有解决问题,不能交货。后经与客户沟通,在上箱平面增加工艺孔数量(尺寸改为φ40mm,总数量由3个增加到7个),更改后进行试验,浇注清理后彻底解决了呛火问题(见图4),保证了样件交付。
图3 清理后的缺陷铸件
图4 更改工艺孔后制作合格铸件
3 清理
设置工艺孔的第二个作用就是便于清理水腔,包括清砂和清理水腔毛刺。清砂就是在浇注后,水腔砂芯溃散,芯砂从工艺孔流出来,同时在抛丸过程中,钢丸会通过工艺孔进入水腔内部,将水腔抛丸干净。但是如果工艺孔数量少且分布不均匀,那么钢丸就不能很顺利、均匀地进入水腔内部,不能将水腔内部的粘砂抛丸干净。如图5所示,水套产品这个面只有2个工艺孔,我们将抛丸后的产品这个侧面整体解剖开,看内腔情况,发现局部粗糙,抛丸不到位,局部黑砂没有抛掉,而工艺孔直对位置,抛丸的非常干净。
图5 只有两个工艺孔的水套清理情况
工艺孔除了清理水腔的溃散芯砂之外,对于加工过程中一些掉入水腔内的铁屑,最终也都要从工艺孔清理出来。因此,工艺孔的位置分布非常重要。
4 定位
工艺孔的另外一个重要作用是定位。在浇注过程中,由于水腔芯子薄,变形严重,这些变形就造成了水腔壁薄,水腔分型面毛刺严重等铸造缺陷,而合理的工艺孔位置分布,从工艺孔出来的芯头,在浇注过程中起到很好的定位作用,可以减少变形、壁薄、毛刺等缺陷。如图6所示的水套产品,管身其他位置的工艺孔位置基本合理,浇注后没有出现起皮、呛火等问题,但是在靠近法兰位置圈内上箱断芯严重,因为从断芯位置到最近的工艺孔距离有100mm左右,没有工艺孔的芯头支撑,浇注时断芯严重。为此,只需在这个位置增加一个工艺孔即可。
5 结束语
对于工艺孔的位置分布问题,提出如下建议。
1)工艺孔中心的位置尺寸要合理,一般两个工艺孔中心距离为100~130mm,工艺孔的直径尺寸建议不要低于30mm,比如我公司2020年刚开发的新水套项目,水套外径为200mm,使用工艺孔尺寸为φ50mm,通过近期试制结果看,彻底解决了呛火、起皮等问题,缺陷很少。
2)尽量在端头悬臂位置放置工艺孔,图6中在靠近法兰位置增加工艺孔,可以完全解决断芯问题。
3)在水套产品的两个端头设置工艺孔,如图7中六缸水套产品,在两端位置设有2个工艺孔,这两个工艺孔保证了两端清理,同时从工艺孔出来的芯头在整体组芯时起到很好的支撑作用,在专用组芯工装上组芯,这样的砂芯浇注的铸件,解剖后壁厚均匀,可消除分型面毛刺,如图8所示。
图7 六缸水套端部工艺孔
图8 六缸水套解剖状态