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冷剂压缩机组运行异常振动分析及对策

2021-10-19吴安治

压缩机技术 2021年4期
关键词:齿面润滑油压缩机

吴安治

(云南云天化石化有限公司,云南 安宁 650309)

1 引言

冷剂压缩机组作为异辛烷装置核心设备之一,安全稳定运行,是保证装置长周期生产的前提。该机组由电机、增速箱、压缩机、油系统组成,机组电机和增速箱低速轴没有配置在线振动监测探头。

2 故障情况

压缩机组自2017年9月底开车以来,一直运行平稳,在11月初巡检发现压缩机组振动速度有异常波动,查DCS后台,发现增速箱高速轴振幅在11月4日出现第一次大的水平、垂直波动,之后一直存在无规律间断性突跳现象,最大值为30 μm。查询压缩机2018年1月17日之前77天振动趋势基本稳定;电机和增速箱低速轴因没有在线监测,采用便携式测振仪进行人工测量记录,见表1~3,电机最大振动速度未超过0.8 mm/s,远低于标准值2.3 mm/s,低速轴轴向振动速度比最初有增大,由于该突发现象的出现,给装置长周期安全稳定运行留下了严重隐患。

表1 压缩机原运行记录

表2 电机原运行记录

表3 增速箱原运行记录

3 振动原因分析

在增速箱低速轴和电机没有在线监测设备的情况下,根据现场实际工况、运行实测数据进行针对性分析,并进一步确认处理,详细处理过程如下。

3.1 增速箱地脚螺栓松动

地脚螺栓松动造成增速箱箱体固定不牢,在高速旋转离心力作用下,引起高、低速轴的大、小齿轮啮合不良,导致高、低速轴水平、垂直方向振动增大,特别是水平方向的振动增大。

3.2 润滑油含有杂质

润滑油含有杂质,特别是机械杂质进入齿轮啮合,引起转子发生突跳现象,造成齿面损伤。

3.3 增速箱推力轴承磨损

从实测数据中可看出,低速轴轴向振动与之前试车数据相比有明显增大。同时,通过高速轴在线监测振动历史趋势图看出,在2017年11月1日以前,基本为一条直线,从11月1日开始至今一直存在小幅波动,中间伴随间断大幅波动。

从增速箱结构看到,增速箱只有低速轴的电机端有推力轴承,其它全部为支撑轴承。当推力轴承发生磨损后,低速轴轴向振动增大,转子就会往压缩机端移动,而高速轴因压缩机转子未发生位移,保持了原有位置。在此种情况下,大、小齿轮因低速轴转子的位移,造成了啮合位置的改变,引起转子出现水平、垂直方向振动小幅波动。而低速轴转子质量较大,高速轴转子质量较小,又表现为低速轴水平、垂直振动增长较小,高速轴水平、垂直振动增长较大。

3.4 齿轮齿面存在点蚀

点蚀使齿面承载面积减少,引起冲击和噪声。初始阶段一般不构成破坏,随着继续运行,点蚀和剥落区域不断扩大,出现齿轮运转不平稳,振动增加,传动噪声增大,严重时导致轮齿折断。

3.5 增速箱轴承存在油膜涡动现象

轴瓦运行中出现裂痕、磨损致使轴瓦间隙过大等原因,会使滑动轴承发生油膜涡动现象出现,引起增速箱转子表现为水平、垂直振动的增加。

3.6 工艺参数变化较大

从压缩机入口温度、流量、压力的历史趋势图中看出,压缩机运行参数变化较大(表4),使齿轮在啮合过程中,相互接触的齿面受到周期性变化的接触应力的作用,当接触应力超出材料的接触疲劳极限时,在载荷的多次重复作用下,齿面会产生细微的疲劳裂纹,封闭在裂纹中的润滑油的挤压作用使裂纹扩大,最后导致表层小片状剥落而形成麻点,造成突跳现象的出现。

表4 入口温度、流量、压力变化值

4 应对措施

4.1 增速箱地脚螺栓松动

在机组运行情况下,采用便携式测振仪测量增速箱地脚螺栓处,记录箱体和底座撑高8个方向的振动速度均未超过0.02 mm/s。检查紧固所有地脚螺栓后,再进行箱体和底座撑高振动速度测量记录,与之前一样未超过0.02 mm/s。对比分析后,排除此种可能。

4.2 润滑油含有杂质

根据大机组管理规定,每月对润滑油进行油质分析,对比各项指标,均满足标准要求,排除润滑油不合格的可能。分析结果见表5。

表5 2018年1~6月润滑油分析结果

4.3 增速箱推力轴承磨损

因生产需要继续运行,采取每天监控机组运行数据变化;以及梳理事故备件作好准备,如果振动增大到机组无法运行时,停车进行解体彻底检查。

4.4 齿轮齿面存在点蚀

联系工艺尽可能稳定压缩机运行负荷,减少频繁波动,降低齿面受到周期性变化的接触应力,延长齿轮寿命。

因生产需要继续运行,保持现有振动继续运行,每天监控机组运行数据变化,一旦振动继续增大到无法运行时,立即停车解体彻底检查。

4.5 增速箱轴承存在油膜涡动现象

联系工艺配合,改变润滑油供油量、温度和压力的情况下,在每一种状态运行稳定后,进行数据记录。通过试验,压缩机振动未发现明显变化,基本排除该种原因。

4.6 工艺参数变化较大

联系工艺稳定压缩机入口流量、压力、温度的情况下,进行振动数据测量记录(表6)

表6 工艺参数稳定时记录数据

从记录表中可看出,机组振动下降,基本与原记录数据吻合。但是否存在齿轮疲劳损坏,有待停机解体彻底检查。

同时查看对比工艺记录与操作规程是否一致,经查阅工艺记录均未超出操作规程要求范围内,但存在负荷变动不可能及时进行数据记录的现象。

5 结论

经过长期的分析、试验、监测,冷剂压缩机组异常振动控制在可控范围内,有待进一步分析判断。但基本可以肯定的是,入口流量、压力、温度的大幅变化,对压缩机组的稳定运行,有最直接的影响。另外机组本身的问题,待停机检修时进行彻底解体检查处理。

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