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厌氧+多级AO工艺的优化运行研究

2021-09-28陈建武

中国设备工程 2021年18期
关键词:厌氧池细分风量

陈建武

(泰安市城市排水管理处,山东 泰安 271000)

1 工程概况

泰安市第一污水处理厂(以后简称一厂)于1990年引进奥地利技术,采用A+A2O工艺。设计规模5X104m3/d。为出水水质达一级A标准,2016年改为厌氧+多级A/O工艺。工艺流程图见图1。

图1 改造后的工艺流程

2 运行中发现的问题

改造完成后发现4个问题:

(1)需往复多次调整曝气阀才满足DO需求。

(2)Q进水大于2350m3/h时细格栅因液位高而溢流。

(3)冬季沉淀池因泥位高每天至少1次跑泥。

(4)根据出水水质调整DO,不能及时根据进水量或者水质调整风量。

3 优化措施

3.1 曝气阀门调节

(1)阀门及曝气设备设置情况。生化北、南池各设一级曝气总阀(简称BQ1,BQ2),二级曝气总阀(简称BQ3、BQ4),对应DO简称DO1~DO4。BQ1,BQ2各分设10个细分阀门。BQ3、BQ4各分设4个细分阀门。北池一、二级及南池一级好氧区为膜孔曝气。南池二级好氧区为穿孔管曝气。

(2)影响阀门开度因素。①膜孔氧转移效率比穿孔管高,相应生化池风量需求小。②风压变化时膜孔曝气量变化幅度比穿孔管大。因为膜孔孔径随风压变化而变化,而穿孔管孔径不受风压影响。风压升高时膜孔增加风量大,风压降低时膜孔减少风量大。

(3)阀门调节思路。先调节各分总阀门BQ1~BQ4,再调节各膜孔曝气细分阀门,最后南池二级好氧区细分阀门。

(4)阀门调节时控制参数。①按多级AO工艺各构筑物功能要求,一级好氧区应降解进入该区大部分凯氏氮。二级好氧区需降解二级配水中凯氏氮和一级未降解氨氮,使出水氨氮符合排放标准。②一级好氧区混合液DO不应影响二级缺氧段反硝化,二级好氧区混合液DO应防止污泥在二沉池发生反硝化。阀门设置参数见表1。

表1 阀门设置参数/mg.L-1

(5)阀门调节过程。最初各分总阀门和细分阀门都被调节以求达到精确控制各生化池DO的目的。每天调节阀门15次以上。为降低劳动量,采用以生化池功能定曝气阀门的方法,实现只调节穿孔管曝气分总阀门BQ4就能出水达标。具体依照后面步骤进行。①固定分总阀门BQ1~BQ4开度:先打开所有阀门,再以各曝气区进水端DO为0.8~1.0mg/L初步调节各分总阀门;按表1中DO参数设置各曝气区最末端一个细分阀门;经过一级好氧区HRT(约3h)后测量各好氧区出口氨氮看是否符合表1。如不满足再调节分总阀门和末端细分阀门直到满足为止;如各曝气区出水氨氮均超出上限或者下限,则调整风量并重复本步骤直到满足为止;BQ1~BQ3今后不再变动。只测氨氮指标是因为只要氨氮达标COD就能达标。②固定膜孔曝气细分阀门开度。从各曝气区中间细分阀门(标记为M开始)开始沿着水流方向阀门开度逐步变小,然后设本区末端细分阀门并满足表1中DO要求。3h后测氨氮看是否符合表1要求,不符合就改变M开始位置或者阀门开度变化幅度,重复本步骤直到符合为止。各膜孔细分阀门不再变动。③固定南池穿孔管细分阀门开度,调节BQ4。南池二级好氧区穿孔管细分阀门参照北池预设,然后按照北池方法调节。在此过程中,如膜孔曝气的生化区DO不满足需求,只需调节风机风量来满足而不能调节所有膜孔曝气阀门。至此所有阀门设置完成。今后风量变化只调节南池二级好氧分总阀门BQ4使DO4高于DO3在0.2~0.3mg/L区间(该值是统计两池出水水质相近时DO差值关系得出)

经过一年多的实践表明,此法工作量小,满足工艺要求,出水达标。

3.2 新增污泥回流管(见图1)

(1)存在问题。①一厂改造时没改造厌氧池到一级缺氧池管道。混合液和污泥回流导致厌氧池和细格栅液位高。当Q进水大于2350m3/h时细格栅会溢流,而一厂最大时流量为2450m3/h。②冬季生化池MLSS需大于6500mg/L。在高MLSS和连续4h Q进水大于2000m3/h时,沉淀池每天至少跑泥1次。

(2)降低厌氧池回流污泥量防止细格栅溢流。溢流进水量与最高进水量之差为100m3/h,如减少外回流200m3/h就能确保细格栅不溢流。减少的回流污泥量占正常外回流量2100m3/h的比例较小,对除磷影响有限。而且后续有化学除磷确保出水TP达标。

(3)新增污泥回流管,提高污泥回流比。MLSS高使二沉池表面固体负荷超过极限通量,造成污泥界面上升。加大回流比使污泥从二沉池转移到生化池可确保二沉池不跑泥。这在前期研究中已得到证实。王旭等认为,SV%是二沉池运行工况的主要决定因素,SV%较大时,需大幅提高回流比才能改善二沉池工况。周克钊认为,高浓度活性污泥需采用较高回流比1.5~2.5。

一厂在回流污泥管上接入相同管径的回流污泥管,将污泥引入一级生化池首端(见图1中优化运行新增污泥回流管)。污泥从这里流入是为了充分利用工艺改造前回流污泥管道及阀门。同时有利于在冬季提高生化池MLSS。实践证明,当回流污泥分配给厌氧池1800~1900m3/h、一级好氧池1200~1100m3/h时,满足细格栅不溢流以及二沉池不跑泥。

表3 2019.12.4 11:00 ~ 2019.12.5 1:00 ORP 氨氮

表4 2020.1.8 16:00 ~ 2020.1.9 3:00 ORP 氨氮

3.3 根据厌氧池ORP调节DO

(1)厌氧池ORP能提前反映进水变化。根据出水水质调节DO具有滞后性。滞后时间为好氧池入口到水质监测点的HRT。为及时调整曝气区DO将目光转向厌氧池ORP。

在曝气池污染物被氧化分解并产生氧化物,宏观表现为ORP提高。当出水水质稳定时,氧化产物累积在一定范围,宏观表现为ORP稳定在一定范围。在前期研究中,冯云风等认为曝气池ORP控制在合适范围才能保证出水水质。马勇等认为A/O工艺好氧区末端ORP值与出水氨氮、硝态氮有很好相关性。因此,出水水质稳定时,回流污泥ORP应稳定。

当进水水质也稳定时,厌氧池ORP应稳定。江慧真等证实,在CAST工艺的厌氧选择区,COD、TP与ORP相关性良好,ORP可以间接反应COD、TP。因此,运行良好的水处理系统厌氧池ORP应稳定,如超出范围,就表明进水水质或水量波动较大。

(2)厌氧池ORP范围确定。影响ORP因素很多,进水水质、不同工艺和工况形成不同氧化还原体系,ORP值波动范围不同。因此,不能统一划定适合所有工艺的ORP波动范围。但在选取ORP范围时,水质稳定期时长必须大于污水在污水厂的HRT。只有这样,才能认定工艺运转良好和厌氧池稳定,ORP才有参考价值。

为避免回流污泥ORP与进水ORP均异常但两相抵消而ORP正常的误判,可在好氧池出口测ORP。两者对比可知是否误判。这种工况可暂不调整DO,但要关注曝气区指标变化。以回流污泥ORP升高但进水ORP降低为例。排除反硝化不彻底而致硝态氮升高的原因,回流污泥ORP升高表明曝气过量需降低DO。而进水ORP降低表明进水量或者污染物浓度增高需提高DO。因此可暂不调整DO,但在异常进水流入曝气区中间位置时,做水质检测以确认是否调整DO。

从厌氧池ORP异常到调整风量时间,应为厌氧池出口到曝气池入口的HRT。

(3)一厂实践。一厂只在厌氧池安装ORP测定仪。部分运行数据见表2~4。从表2~4可以看出:①厌氧池ORP正常为-40~-60mV。②ORP低于正常值大约6~7h后水质出现异常。一厂做法如下:取ORP连续2h低于正常波动范围就调节DO。2h约为一级缺氧池HRT;一厂把DO3(北池二级好氧末端)作为DO控制点(原因见前面3.1);DO3通常在0.12~0.4mg/L;首次提高0.2mg/L,如连续3小时高于波动范围,需要测量生化池参数,判断DO调整是否合适。这里取3小时是因为变化进水经过这段时间可到达一级好氧区中段,可以初步判断DO调整值是否合适;如ORP连续2h高于正常波动范围就降DO约0.10mg/L。同样3h后监测生化池中段。通过一年的实践证明此法是可行的。

表2 2019.12.3 11:00 ~ 2019.12.4 1:00 ORP 氨氮

4 结语

在厌氧+多级A/O工艺中,如存在微孔曝气和穿孔管曝气两种设备,只调控穿孔管曝气总阀是可行的。生化池MLSS高时增大污泥回流比可避免沉淀池跑泥。在有回流污泥的厌氧池,ORP在一定范围波动,以此来调整生化池DO,做到及时调整风量避免风量不足或者过量。

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