轧机辐板辊轴花键断齿失效分析
2021-09-28夏春龙王旭东潘嘉玉王建国李明泽
夏春龙,王旭东,潘嘉玉,王建国,李明泽
(太原重工轨道交通设备有限公司,山西 太原 030032)
某公司锻轧生产线辐板辊轴服役一个月后,花键开始出现断齿现象,受委托对其失效原因进行分析。辐板辊轴花键材质为55NiCrMoV7,热处理状态为淬火+回火。
1 试验分析
1.1 宏观分析
辐板辊轴花键齿数为42,其中断齿约1/2。断齿大多数为多齿连续断裂,断齿约占齿长1/3~1/2,断齿形态主要为沿齿根断裂,断口面油污锈蚀污染严重,未断齿齿根几乎大部分轮齿都清晰可见多条纵向裂纹,齿面碾压塑性变形特征明显,见图1所示。
图1 宏观形貌
对辐板辊轴花键解剖,纵向取低倍、硬度试片,横向取高倍及电镜试块。
1.2 扫描电镜形貌分析
齿面呈典型的波浪状接触疲劳形貌,表面划伤严重。齿根附近有明显的压塌区域,齿根附近齿面可见多条平行裂纹,见图2。
图2 齿面形貌
1.3 化学成分分析
辐板辊轴的化学成分结果见表1。化学成分符合55NiCrMoV7材质成分要求。
表1 辐板辊轴成分 %
1.4 硬度分析
1.4.1 调质硬度
调质硬度结果见表2。
表2 调质硬度结果表
1.4.2 齿面硬度
齿顶处齿面硬度检测为:HRC50.8;HRC 50.6
试验结果表明,硬度值低于图纸要求HRC55~60。
1.5 金相分析
1.5.1 酸浸
试片酸浸后,花键侧有连续分布的裂纹,深度约8 mm,裂纹观察为齿根处延伸至截面。齿面方向观察,齿根裂纹几乎贯穿整个齿长此外,未发现其他宏观缺陷。
1.5.2 组织分析
高倍试样镶嵌后抛光状态下观察,齿根裂纹开口处与齿根表面约呈10°角方向起裂,且开口外宽内窄,延伸约100μm后,约呈60°角向内扩展,裂纹尖端有分叉现象,见图3-1所示。齿根处还可见多处小角度接触疲劳裂纹,见图3-2所示。
试样经4%硝酸酒精溶液浸蚀后,齿根裂纹旁组织与基体一致,为回火索氏体,晶粒度8.0级。齿顶裂纹旁组织与裂纹附近区域组织一致,均为回火马氏体,齿顶区域为淬火组织形态,未观察到渗氮组织特征。淬火区域仅分布在齿顶位置,齿面与齿根均未淬火。淬火区域与基体交界处明显。花键基体组织为回火索氏体+沿晶网状分布的细颗粒状碳化物,碳化物所围成的晶粒约4.0级,见图3-3、3-4。非金属夹杂物A类0.5级,D类0.5级。
图3 花键裂纹及组织
1.5.3 齿顶区域硬化层及成分面扫
齿顶区域淬硬层深度约0.7 mm,硬度梯度分布见图4所示。齿顶成分面扫未检测到N元素,见图5所示。
图4 齿顶硬度梯度图
图5 齿顶面扫
试验结果表明,花键齿部未进行渗氮处理。
2 讨论
2.1 材料及热处理
辐板辊轴花键化学成分符合55NiCrMoV7要求。齿面硬度低于图纸要求。锻件除花键附近裂纹外,未见宏观缺陷。锻件非金属夹杂物合格,晶粒度合格。组织为回火索氏体+网状分布的细颗粒状碳化物,属调质组织,但碳化物呈网状,属热处理缺陷,应当避免。花键齿部为淬火组织,仅齿顶区域存在。未检测到氮元素,可确定花键未渗氮。
2.2 服役状况
辐板辊轴在服役过程中属主动传动件,电机扭矩通过花键联接形式传动到辐板辊机构中,旋转运行时主要为单侧齿面受压。花键齿面划伤及接触疲劳裂纹均说明服役过程中存在应力大现象。断齿双侧齿根均开裂,说明齿根受到双向弯曲应力,这可能与制动时反向受力有关。此外,辐板辊轴在使用过程中与不同的辐板辊啮合使用,也是辐板辊轴易于成为失效件的客观原因。
2.3 综合分析
辐板辊轴花键表面未按图纸要求渗氮处理,仅齿顶进行淬火处理。在使用过程中表现出来的多条接触疲劳裂纹与塑性压塌等现象,均说明硬度方面不满足实际服役要求。
表面接触裂纹产生后,在齿根弯曲应力较大区域,以接触疲劳裂纹为应力提升源,由外而内扩展开裂,开裂过程中,早期以疲劳方式扩展,后期呈过应力快速撕裂,导致断齿产生。断齿产生后,花键在运行过程中稳定性减弱,所受应力增大,加速其它齿断裂,从而引起大范围断齿产生,导致辐板辊轴花键失效。辐板辊轴内部存在网状分布的碳化物,降低了材料的塑性、使脆性增加,降低工件的使用寿命。综合分析认为,网状碳化物缺陷是导致花键早期断齿的内因,应当避免。
3 结论
1)辐板辊轴花键齿面硬度低,未按图纸进行渗氮处理。
2)辐板辊轴花键失效系花键齿根双侧产生裂纹导致断齿。裂纹生成原因系组织出现网状碳化物缺陷,花键材料脆性大,不满足服役状态所致。此外,花键齿部仅齿顶淬硬,齿面及齿根接触疲劳强度不足导致塑性变形及接触疲劳裂纹对断齿开裂起促进作用。