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医药中间体生产废水的工程实践

2021-09-27陶旭峰袁太阳

化工设计通讯 2021年9期
关键词:脱盐中间体沉淀池

陈 瑛,陶旭峰,袁太阳

(浙江环之美环保科技有限公司,浙江台州 318000)

2019年全国卫生总费用达65 195.9亿元,人均卫生总费用4 656.7元[1]。进入2020年后医药工业总产值年增长率保持超过10%,预测在未来的10年,医药工业总产值将继续保持快速增长。同时医药中间体作为重要的环节,产值也保持着较高的增长率。

制药产业是经济发展中重要的一个环节,不仅影响经济发展水平,同时也影响着人类的日常生活和健康水平。在人类生存活动中,应对不同的疾病需要不同的药物,这就需要生产各种各样的药品,而医药中间体生产是药品生产中必不可少的环节,也就意味着需要生产各种不同的医药中间体。伴随着医药中间体的生产,就会产生各种不同的废水,和普通废水相比,医药中间体的生产废水成分复杂、COD浓度高、盐度高等,并且带有生物毒性,一般的生化难以处理[2]。如果不加处理排放,会对环境和人类生存产生不利影响。针对医药中间体废水,一般需要先进行高级氧化预处理,例如铁碳、芬顿、臭氧等。朱俊等采用微波强化Fenton氧化法处理高浓度医药中间体废水实验中,初始pH为4,双氧水投加量为5mL/L,FeSO4.7H2O投加量为3g/L,微波功率为300W,反应7min的条件下,COD去除率达89.7%[3]。

1 废水水质、水量和排放标准

浙江某药业有限公司主要生产医药中间体,拥有多个产品生 产线,主要产品为依那普利、赖诺普利、西他列汀中间体和利伐沙班中间体等,产生工艺高浓废水50t/d;水冲泵废水、地面及设备清洗废水、检修废水、废气喷淋废水、冷却废水、生活污水、初期雨水、纯水制备废水等各股废水作为低浓废水,合计300吨。其中部分高盐废水、高AOX废水和高氨氮废水需要经过蒸馏预处理,冷凝废水也进入低浓废水。具体进水废水水质见表1。

表1 废水水质

废水处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)三级标准。

2 废水处理工艺

针对医药化工废水排放水质不稳定、排放间歇性、浓度高、有毒有害物质多的特点,该类废水须经过合理的分质分流收集,部分工艺废水须选择合理措施进行预处理,不仅实现物质进一步回收,并能极大降低废水中污染物质浓度,降低末端废水站处理难度。

废水分质分流:车间生产废水高、低浓度分开收集,其中工艺废水利用车间外高浓废水罐分类收集,车间清洗废水等采用车间外低浓废水收集池单独收集,收集后的各废水高架管路泵送至废水站。需脱溶的工艺废水单独收集于暂存罐中,利用车间内废水预处理釜进行蒸馏脱溶预处理。需脱盐(脱氮)的工艺废水单独收集于暂存罐中,利用车间内废水预处理釜进行蒸发脱盐(脱氮)预处理。具体分流方法如下所示。

1)高含盐工艺废水:项目使用较多的无机酸碱,工艺废水中含盐量较高,结合含溴、含高氮废水的蒸发脱盐预处理,建议对同时含盐和含较多副产的废水进行蒸发脱盐预处理。为减轻运行成本,在控制废水总盐度1%的前提下,尽量减少单纯含盐的工艺废水预处理。

2)含高COD工艺废水:项目工艺废水COD浓度较高,综合考虑废水量及水质,结合部分需脱盐、脱AOX、脱氮工艺废水,在脱盐预处理过程可先蒸馏除去溶剂,冷凝废水进入调节池。

3)含AOX工艺废水:项目原料中使用较多的二氯甲烷,部分进入废水后造成废水的AOX较高,由于生化处理对AOX的去除能力有限,必须在生产工艺环节加强对二氧甲烷的回收利用,蒸馏回收二氯甲烷后,再进入废水站。

4)高含氮工艺废水:项目含氮工艺废水主要含有机氮副产杂质,可考虑结合需脱盐工艺废水一并采用蒸发脱盐措施进行预处理。

5)含溴工艺废水:含溴工艺废水主要含四丁基溴化铵,需对含溴工艺废水进行蒸发脱盐预处理,脱除溴。

6)废水预处理:针对部分工艺废水高COD、高盐、高含氮、含AOX、含溴、含较多副产等特点,采取以生产车间为单元,针对性进行分质预处理,使工艺废水和其他废水混合后的废水在盐度、毒性等方面不对后续生化处理产生抑制,从而保证废水得到有效稳定处理。车间预处理主要为脱盐、脱氮、脱溶、回收物料、分离物料为主,将各股废水在全部混合前,进行分质合并收集,根据各废水中物料的特殊性,选择合理的预处理措施。本项目中含大量的盐和含氮物质,需脱盐脱氮,同时废水中较多物质都有生物毒性,比如二氯甲烷、四丁基溴化铵等。经预处理后,各股废水将实现含盐含氯极大降低、高沸点有机物质和大多生物毒性物质实现直接截留等,后续末端废水处理的难度极大降低,实现整体运行更加稳定。本项目预处理工艺采用蒸发脱氮、蒸发脱盐、蒸馏脱溶等措施。

废水处理工艺流程图见图1。

图1 废水处理工艺流程图

各车间工艺废水经车间预处理后,收集至高浓调节池,池中废水用泵提升至氧化池,加酸调节用芬顿氧化去除部分有机物,并通过对复杂有机物的破坏改善废水的B/C值,氧化池出水自流入混凝沉淀池1;在池中投加絮凝剂、助凝剂,产生大量矾花,吸附去除部分有机物,以去除SS和不溶有机物,上清液自流入综合废水调节池和低浓废水混合。池中废水泵入混凝沉淀池2,通过调节pH和投加絮凝剂、助凝剂,产生大量矾花,吸附沉淀去除部分有机物;混凝沉淀池2出水后进入生化处理系统。出水先进入水解池,通过厌氧水解作用,去除部分COD,降解大分子污染物为小分子污染物,并提高废水B/C值。水解池出水自流入兼氧池,通过兼氧菌去除部分COD,并反硝化脱氮,出水自流入好氧池,通过好氧菌种彻底氧化降解污染物,末端利用MBR膜实现泥水分离,MBR膜能有效截留反应器内菌种,保持较高的污泥浓度,降低污泥负荷,提高去除效率。MBR池中的部分污泥回流到水解池,可以维持水解池和兼氧池的污泥浓度,并在水解池中分解部分回流污泥,在兼氧池中将回流污泥中的硝态氮反硝化为氮气排出系统。混凝沉淀池1和混凝沉淀池2的污泥与剩余污泥一起排至污泥池,经污泥浓缩后,泵入污泥脱水机脱水后,含水率达到60%,干污泥安全处置,滤液回综合废水调节池。最终出水达标后排放。

3 处理效果

废水处理效果见表2。

表2 废水处理效果

由表2可知,高浓废水经过芬顿处理,COD、BOD5、氨氮和甲苯的去除率分别达到34.74%、19.78%、4.58%和84.37%,B/C值由0.40提到高0.5。综合废水经过A/A/O+ MBR处理后出水COD、BOD5、氨氮和甲苯浓度为285mg/L、 75mg/L、12.6mg/L和0.37mg/L;去 除 率 分 别 为96.40%、98.07%、72.25%和91.02%。

4 结语

通过对医药中间体废水进行分质分流,先对高浓难降解废水进行蒸发预处理和芬顿预处理,出水再与低浓废水混合后采用A/A/O+MBR工艺进行处理,最后出水达标排放。实际运行成本16.45元/t,其中人工费1.67元/t,电费2.65元/t,药剂费12.13元/t。

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