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水泥粉磨系统成品收尘器改造实例

2021-09-24时耀辉宫建格

科技尚品 2021年9期
关键词:优化设计

?时耀辉 宫建格

摘 要:我公司水泥粉磨系统由CLF170100型辊压机、DS(O)-4000(L)型高效选粉机、VX8820型气流分级机及φ4.2×13 m水泥磨机组成,磨机设计产量180 t/h~210 t/h。水泥成品的捕集,采用了鹽城市兰丰环境工程科技有限公司生产的LPF128-28B收尘器,处理废气量265 000 m3/h,后期使用10 mg戈尔薄膜/重磅聚酯毡滤袋,自2015年更换以来已使用5年以上,水泥粉磨成品收尘器压差3 250 Pa,已严重超出收尘器阻力要求。随着国家对环境保护的重视程度不断提高,粉尘排放标准也在不断提高,随计划进行升级改造。

关键词:原因分析;设备改造;优化设计

中图分类号:TU834.6;TQ172文献标识码:A文章编号:1674-1064(2021)09-0-02

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.09.006

1 存在的问题与分析

1.1 滤袋到达更换周期、收尘器运行压差高

水泥粉磨成品收尘器滤袋,2015年更换为戈尔工业品贸易(上海)有限公司提供的10 mg/Nm3GORE薄膜/重磅聚酯毡滤袋,自更换以来已使用5年以上。目前,滤袋已出现大面积损坏现象,2019年底做的检测报告认为,滤袋强度偏低。2020年8月,发现成品收尘器袋室隔板出现变形,部分袋室袋笼变形,且现有袋笼出现部分腐蚀后与滤袋粘结在一起的现象。当检查滤袋抽袋笼时发生撕扯,成品收尘器滤袋损坏频次逐步增加,出现滤袋损坏速度加快失控的现象。

1.2 收尘器不满足环保需求

水泥磨成品收尘器为LPF128-28B型气箱脉冲收尘器,单台收尘器有28个室,每个室内有128条滤袋,合计有3 584条,滤袋设计出口含尘浓度≤30 mg/Nm?。按超低排放原则过滤风速≤0.8 m/min,由于收尘器本身设计出口含尘浓度≤30 mg/Nm3,更换10 mg/Nm3滤袋后,原设备由于袋室高度设计偏低结构阻力大,仅更换滤袋无法对压差进行控制,且对滤袋损伤较大。随着国家对环境保护的重视程度不断提高,粉尘排放标准也在不断提高,原有PPC气箱脉冲收尘器较高的过滤风速和结构特点,已经满足不了使用要求。目前,水泥粉磨系统成品收尘器均已安装在线检测系统,为避免出现环保事故,计划对成品收尘器进行技术升级[1]。

2 设备技改方案

原有收尘器设计采用离线清灰方式,清洁室设计高度较小,分风防水角度无,出风不均产生气阻,风道侧板高度空间偏小,气流抬升速度加快,受惯性作用影响,粉尘二次吸附,增加设备运行负荷;通过计算得知,过滤风速达到0.98 m/min,错位式排列,袋间距小,粉尘活动空间小,造成气阻大,透气性差,加上门盖密封不到位,存在漏风漏水现象,造成布袋板结,影响系统通风。目前,成品收尘器压差3 250 Pa,已严重超出收尘器阻力要求。为了彻底解决收尘器压差问题,降低收尘器运行压差和过滤风速,满足后期5 mg超低排放收尘器设计要求,笔者提出以下改造方案。

2.1 收尘器箱体加高

为防止清灰后粉尘二次吸附,确保设备低阻运行,综合离线清灰产生的波动、2%的漏风率,原设备总袋室数为28个,单室滤袋128条,已知条件:设备准许净过滤风速≤0.8 m/min,总处理风量Q=265 000m3/h,滤袋长度增加到4 000 mm,符合标准要求;计划将收尘器箱体加高2.5 m,滤袋长度由3.2 m增加至5 m,滤袋底部保留500 mm的降尘缓冲空间,降低设备运行负荷,清洁室整体更换,分风防水角度约3°。收尘器箱体加高后,工艺结构与内部结构如图1所示。

2.2 收尘滤袋及袋笼更换

针对烟尘浓度高,水份大、颗粒小、易板结的特性,选用高强涤纶1.17 d~2.56 d的长丝纤维加导电纤维混纺,表面覆PTFE薄膜处理,聚四氟乙烯具有孔径小、孔隙率高、易清灰、抗结露、透气性好等性能优点,真正实现表面过滤,确保设备运行阻力平稳。为了保证外排<10 mg/Nm3,减少针孔对过滤精度的影响,滤袋采用热熔技术。

2.3 清灰方式由气箱脉冲改为行喷吹

对于离线清灰,行喷吹各室清灰是依次进行的,其优点是清灰室和过滤室互不干扰,提高了清灰效果,单独配置储气罐和调压阀,保证清灰气源的压力稳定。分气箱之间用粗钢管直接串联联接,做到分气箱容积共享,增强补气能力,保证喷吹效果。喷吹压力由0.5 MPa~0.6 MPa降低到0.2 MPa~0.3 MPa。清灰方式改变后,外型结构如图2所示。

2.4 基础承重情况

收尘器箱体加高后,与原有收尘相比,预计增加重量36 t(含滤袋挂灰后重量),原收尘器支腿为12根250工字钢,进行加固,土建部分支撑暂不做加固[2]。

2.5 收尘器进口非标管道

结合收尘器进口尺寸的调整,充分考虑进口管道对收尘器布风的影响因素,调整非标管道和布置收尘器内部斜隔板,保证布风均匀,下灰稳定。收尘器整体改造后,设备性能参数如表1所示。

3 设备技改要求

静气室拆除,箱体改造为行喷吹形式分室压差控制清灰系统,喷吹压力由0.5 MPa~0.6 MPa降低到0.2 MPa~0.3 MPa(花板厚度6 mm,6孔一个加强方格);收尘器整体加高2.5 m,内部隔室板全部更换(6 mm开平板);滤袋更换为φ130×5 000高效超细防水涤纶覆膜滤袋(10 mg/Nm3),袋笼更换为φ122×4 980有机硅防腐处理袋笼(12根筋),收尘效率≥99.99%,出口浓度≤10 mg/Nm3,风速≤0.6 m/s,漏风率<2%,阻力<1 700 Pa,承受负压>8 000 Pa,袋子(覆膜滤袋)寿命≥3年;进出口非标管道进行调整,布风均匀,下灰稳定,入库提升机电流波动小于12A;控制系统PLC选用西门子200系列产品,接线端子选用菲尼克斯弹簧端子,继电器选用欧姆龙产品,压力变送器选用罗斯蒙特产品,其他元器件选用西门子产品;提供PLC程序、程序平台、通信电缆;原收尘器支腿加固,烟囱加高4.5 m;收尘器加高、改行喷吹后壳体保温制作(聚乙烯),收尘器做整体防雨设计[3]。

4 设备后总体效果

该改造实施后,对目前已达到使用周期的大布袋滤袋及袋笼进行了更换,中箱体加高2.5 m,系统漏风率降低,清灰方式更换为行喷吹形式,喷吹压力由0.5 MPa降至0.4 MPa,延长了滤袋使用寿命;降低收尘器运行压差和过滤风速,满足了超低排放收尘器设计要求;排放浓度<10 mg/Nm3,满足目前的环保要求并具备后期更换5 mg/Nm3滤袋条件,为后期5 mg/Nm3超低排放奠定了设备基础;并且台时提高了10 t,吨水泥电耗降低2度,属于一个较为成功的技改。

参考文献

[1] 谭长栓.水泥粉磨系统袋式收尘器的改造[J].新世纪水泥导报,2015,21(3):58-61.

[2] 刘先成,马力,罗显奎.“双闭路”水泥粉磨系统的工艺改造[J].水泥工程,2014(3):38-39.

[3] 李政法,单秀勇.水泥粉磨系统PPW96-2×6型袋式收尘器的升级改造[J].新世纪水泥导报,2007(2):41-42.

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