APP下载

某变电站断路器信号异常分析

2021-09-13范军华张帅曹健健

农村电气化 2021年9期
关键词:断线接点合闸

范军华,张帅,曹健健

(广东电网有限责任公司梅州供电局,广东 梅州514000)

近年来我国智能电网建设不断深入,大量断路器、隔离开关等设备应用到电网改造过程中,为继电保护及自动化管控奠定了良好基础。上述装备虽然能够实现对一二次设备的有效监视,但如出现导常造成拒动、误动,会影响变电站的运行安全,应根据容易出现故障的类型做好风险防控,改善断路器控制性能。

1 故障概况

2021年07月01 日01:06:29.003,某变电站监控后台报5042断路器SF6压力低闭锁跳II、第二组控制回路断线动作,500 ms后复归。

08:37:42.595,5042断路器再次动作,300 ms后复归。

维修人员现场检查后发现,5042断路器SF6表计压力、空开、继电器等运行正常,保护装置无异常报警,一二次设备正常。

2 原因分析

2.1 基本原理

某变电站选用SF6断路器,其信号回路如图1所示。上述系统中,正常情况下:

图1 SF6控制信号回路图

若HWJ=1,此时HWJ继电器到跳闸线圈2都是导通的。可以直接根据该信号判断跳闸回路2是否正常导通,同时还可以判断开关在合位,即常开辅助接点BG1的23、24闭合;

同理,利用TWJ监视的操作箱到合闸线圈之间的回路,若此时开关在运行状态(合位),那么此时开关合闸回路因串联断路器辅助常闭辅助接点,TWJ=0。

2.2 故障检查

本次变电站5042断路器发SF6压力低闭锁跳II、第二组控制回路断线信号异常动作时,HWJ=0,TWJ=0,系统发出控制断线信号。

经现场检查,5042断路器第二组控制电源201正电接入后经操作箱HWJ达到中控箱,此时断路器保护屏正电从中控箱730 A、700分别送至分控箱。前者经过分控箱远方就地、SF6低压闭锁分闸2 K10继电器、断路器辅助接地直接到达分闸线圈;后者则在经过密度继电器5、6接点,最终分送到K10主继电器的各个辅助接点中。

根据控制原理和正点接入后的带电情况,可以发现本次5042断路器发SF6中的K10两侧21、24接点接通,即分控箱中X1 960和961导通,通过S501、S801向5041测控开入,在一定程度上影响了系统的可靠性和稳定性。这是导致本次5042断路器SF6压力低闭锁跳II的主要原因。

与此同时,现场检查过程中还发现K10主继电器明显励磁。根据控制原理,若K10励磁,K10的11和12接点打开。此时,分闸回路断开,HWJ=0;5042开关在合位,TWJ=0,发出异常信号,这与第二组控制回路断线信号异常情况一致。继保拆检后确认,K10主继电器闭锁跳合闸1接点损坏,这是造成本次操作箱发出控制断线信号的根本原因。

3 处理方案

本次现场检查过程中确认5042断路器第一组控回断线运行正常,第二组控回断线系统中K10主继电器闭锁跳合闸接点损坏。查阅某变电站历史存在问题及缺陷情况记录后发现,2020年6月25日17:30,该变电站220 kV甲线出现过同类型事故,系统显示:该变电站E2112开关SF6压力AC相为0.7 MPa,B相位0.69 MPa,与历史抄录数据相比无明显下降趋势。拆检后发现为密度继电器超期服役,更换新的装置后恢复正常。

上述事故与本次事故基本一致,故最终决定更换新的SF6气体压力表。继保人员配合调度停电作业安排进行更换,送电后某变电站5042断路器控制保护恢复正常。

4 防控方案

4.1 故障原因

对某变电站2010—2020年间断路器故障数据进行调查后可以发现,控制回路断线、机构渗漏油等故障在断路器运行过程中较为常见,如图2所示。

图2 某变电站2010—2020年断路器故障概况

上述故障主要是由于环境因素、技术因素和装置老化等导致。如恶劣天气、积尘潮湿等均容易引起断路器稳定性下降,造成接点误触、继电励磁等;线路设计不合理、控制保护不到位等将直接影响断路器控制性能,严重时甚至造成相间短路,引起重大变电事故;断路器SF6在长久使用后会存在明显的安全隐患,尤其是超限使用后的性能缺陷,造成控制回路断线等事故。

4.2 处理流程

进行现场检查,开展有效汇报。检修人员应第一时间进行现场检查,根据告警信息、控制回路信号等初步确定故障点和异常情况,确认缺陷等级,若为重大紧急缺陷应及时进行汇报。

历史数据对比,有效查找原因。在一般变电站断路器故障后,可先查找平台中的相关数据,判断是否存在同类型事故或同区域是否为典型二次事故等,从而有效缩短断路器缺陷检测时间。然后,再根据告警信息、控制回路信号等确定故障点和异常情况,即:

由检修人员进行断路器性能初步测试,逐一分析阀门开关密闭性,开关、辅助开关、继电器接点是否完好,液压装置是否正常,分合闸动作是否到位等;

配合继保人员进行断路器拆检,逐一确定继电器带电情况、开关触点性能等,确定故障根本原因。

制定科学方案,开展故障处理。现场处理的过程中必须严格依照要求规范人员技术操作,保证其能够安全、高效地完成维修任务。如在本次故障处理时,若异常信号短时即复归,现场检查开关3相机构箱、中控箱、断路器保护屏、开关测控装置,重点关注有无元器件烧毁,箱内受潮情况。若异常信号未复归,直接可以用万用表直流电压挡测K10的A1端,发现故障后及时继保人员处理,更换新的继电器装置。

4.3 防控措施

定期巡检。应注意检查变电站断路器的绝缘情况,通过绝缘性能测试装置分析断路器是否存在励磁现象、短路现象等,避免由上述问题引起断路器拒动或误动;定期检查断路器内部积尘、老化情况,利用吹扫装置、保护装置等实现恶劣作业区域断路器的防护。断路器达到服务期限时应及时更换,避免由断路器老化引起严重变电事故等。

智能监测。随着智能电网建设的不断发展和完善,断路器管理过程中也需要利用好智能电网监测平台,通过该系统中的采样装置,实时获取断路器运行参数及分合闸动作状况等,判断其是否处于安全阈值范围内。并对比前期交流耐压试验数据、导电回路电阻值、机械属性值、气体水分含量测试结果等,分析其现阶段运行过程中是否存在状态异常,及时发现断路器运行过程中的各项问题,实现实时化管控和维护。

档案记录。变电站断路器故障处理和检修过程中必须做好档案记录,形成完整历史数据,包括故障处理档案和日常检修档案。前者主要侧重故障现场情况、故障原因分析及处理技术方案,后者则侧重运维风险评估、缺陷零部件更换记录、重点装置点检记录等。这样在出现故障后,人员能够依照上述信息第一时间查找同类型故障,从根本上提升了断路器故障防控处理效果。

5 结束语

某变电站5042断路器发SF6压力低闭锁跳II、第二组控制回路断线信号异常原因分析时,经回路信号分析、现场拆检确认,为K10继电器励磁导致。根据同类型事故处理经验,现场更换新的装置后信号异常解除,控制保护正常。这类事故在变电站运行中频发,应加强日常巡检和维护,利用好专业工具,开展定期性能检测,避免出现由二次故障导致的变问题,从根本上改善变电站安全运行况状。

猜你喜欢

断线接点合闸
断线的珍珠
ZD(J)9转辙机新型接点组研究
转辙机接点组使用稳定性简析
风莺图诗
ZDJ9电动转辙机自动开闭器接点烧损原因分析及改进
归来吧!精灵(连载八)
断路器合闸线圈烧毁原因分析
高层建筑电气防雷接点工程施工技术
换流站交流滤波器开关合闸时间异常分析及对策
断线的风筝