以可靠性提升为核心拨车机系统的精益改善
2021-09-10谷训良
谷训良
一、课题背景简介
近年来,燃料成本已占燃煤电厂生产总成本的2/3以上,随着电力行业深化改革的不断推进和煤炭市场价格明显涨幅,山东区域的火电厂经营形势愈发严峻,且铁路部门对火车延时费的考核力度进一步加大,企业利润逐渐降低。因此,负责莱城电厂全部燃煤接卸工作的翻车机系统,其重要性不言而喻。可以说一旦该系统出现问题,不仅四台300MW机组发生断粮,还要缴纳大量延时费,严重影响企业安全和经济效益。
莱城发电厂A、B翻车机系统为单车“C”型折返式翻车机自动卸车系统。该系统由拨车机、翻车机、迁车台、推车机四部分组成。而拨车机系统作为该系统的核心,主要负责完成重车与空车的牵引和定位,因此如果拨车机系统“掉链子”,将严重影响翻车机系统平稳运行。在实际生产中拨车机系统信号更是故障频发,导致整个系统接卸效率低下的同时还大大增加了生产成本。
基于以上背景,莱城发电厂成立精益管理小组,查找拨车机系统中相关信号设备故障原因,提高系统生产效率,减少设备维护费用,减轻燃料系统压力负担。
二、现状诊断
(一)现状诊断
翻车机系统从莱城发电厂建成投产以来就投入使用,设备运行环境恶劣,机械工作强度大。随着系统运行时间的增加,设备故障率逐渐提升,尤其是拨车机系统故障频繁,导致翻车机系统自动投不上,给系统正常翻卸带来影响。通过查询FAM工单及班组日常工作记录,对2018年8月—2019年4月期间对拨车机系统故障次数进行统计,发现9个月间,拨车机系统信号故障次数达36次,平均每月故障次数高达4次。
拨车机系统频繁故障,将导致浪费如下:
①时间浪费:翻车机系统接卸无法正常运行,运行人员无法操作卸车,直接影响接卸效率和燃料供应,延时越久需要缴纳的延时费越高。
②资源浪费:信号开关及相关设备重复性缺陷太多,导致备品备件的浪费,产生大量维护费用和成本。且由于翻车机系统夜间运行频次高,工作人员经常半夜起来检修维护,浪费人力。
(二)制定目标
1.目标确定
莱城发电厂热控队2019年度《绩效管理考核办法》中规定,设备同一缺陷次数<2次/月。将拨车机系统故障次数由平均4次/月,降低至1次/月。
2.目标可行性分析
对9个月期间内拨车机系统发生的36次故障进行分析,故障现象共分为钩舌信号故障、钩销信号故障、机械故障、其他四大类。
通过上述表格可看出钩舌信号故障占拨车机系统故障的83.33%,平均每月3.3次,为导致每月拨车机系统故障频发的主要类别。为此降低钩舌信号故障次数是本次课题的主攻方向,如若该问题得以解决,届时拨车机系统故障缺陷次数将大大减少,可以确保目标值的实现。
三、原因分析
采用头脑风暴、现场调查等方式,运用5W1H对导致“拨车机钩舌信号故障”的原因进行分析:
对影响因素汇总后得出末端因素汇总表如下:
针对五条末端因素,制定要因分析表进行分析确认,制定了要因确认计划表。
确认一:控制系统线路故障
根据《300MW机组热控设备检修工艺规程》规定,设备控制回路的接线端子应外观良好无锈蚀,接线应牢固,设备接线的对地绝缘应大约10MΩ。2019年5月15日至17日,对A、B拨车机系统的接线回路进行了彻底的检查,未发现有接线松动和线路绝缘不好的现象。
确认二:钩销轴向窜动
钩销的主要功能是控制钩舌开闭。其上面的钩舌检测支架通过钩销动作来实现位移,进而实现钩舌开闭信号的检测。随着长时间的运行,钩销磨损严重,导致弹簧销窜动余量大,钩销上的钩舌支架位置偏移严重,频繁撞坏接近开关。对2019年5月17日-19日三日分别随机抽取A、B两路拨车机摘钩处钩销位移偏离情况。
确认三:拨车机变频器故障
对拨车机进行台账查阅和就地确认后发现,拨车机自2013年改造后未在进行改造和优化,由于运行时间过长,制动电阻增大,自动情况下拨车机速度切换时不稳定,经常跳闸,导致拨车机突然停止,火车皮由于惯性会撞击拨车机及开关。
确认四:拨车机地面轨道不平
拨车机通过齿轮齿条的驱动来实现走行功能,所以其地面轨道的平整与否对拨车机的整体运行情况至关重要。如果过低则会导致火车车皮钩舌碰撞接近开关。对A、B拨车机大臂下落后的钩舌高度与三组车皮钩舌的高度在摘钩处、翻车机入口处及翻车机出口处的数据进行对比,拨车机在不同位置的钩舌高度与车皮高度差距不均,拨车机钩舌位置较低时,火车车皮很容易撞坏接近开关。
确认五:煤灰遮挡信号
对接近开关进行煤灰遮挡信号测试,将煤灰分别对A、B拨车机重、空钩舌的开、闭信号接近开关感应部位进行进行信号检测和电压测量。
根据上述确认,找到造成拨车机“钩舌信号故障”的两个主要原因:
要因一:钩销轴向窜动
要因二:拨车机变频器故障
要因三:拨车机地面轨道不平
其中两种要因中要因三拨车机地面轨道不平为不可控因素,所以小组成员针对“钩销轴向窜动”和“拨车机变频器故障”两个可控因素进行精益管理。
四、改善实施
(一)制定对策
集思广益从技术难度、工作量、可行性等多个方面进行综合分析讨论,制定对策统计表如下:
(二)拨车机检测支架及其开关移位
原拨车机钩舌信号开关检测支架位于其钩销顶端,检测块位于开关下方2cm处。由于拨车机钩舌高度不断变化,所以原位置已不适合工况要求,决定根据实际情况来将开关及其支架移至侧面或抬高。
2019年6月,开始对拨车机钩舌信号开关检测支架进行改造。对拨车机钩舌检测支架进行设计并加工生产,将拨车机重空钩舌开、闭信号均移至侧面方向。把合适支架进行安装后再对检测支架调整位置。
(三)撥车机变频器参数和逻辑优化
2019年6月下旬,小组成员对拨车机变频器速度变化相关参数进行优化。为提高拨车机运行可靠性,小组对拨车机原速度变化位置的编码器数值及逻辑进行了优化修改。
(四)实施效果
调取2019年7月—2020年3月FAM缺陷工单,对拨车机系统缺陷进行统计,连续9个月只出现过一次拨车机系统缺陷,拨车机钩舌信号故障的问题得到很大改善。完成了拨车机钩舌信号缺陷次数目标设定<1次/月。
以此同时,带来了各方面的效益:
①可靠性提升:
活动9个月发生缺陷次数30次,影响翻卸近100小时,以翻车机每小时翻卸12节的平均翻卸效率计算,改造后每年可提高翻卸车皮数100/9×12×12=1600节。
②经济效益:
发生故障需要更换新的信号接近开关或者进行变频器故障检修,每次处理缺陷需要2个检修人员半个工作日的时间,改造前九个月需要更换开关共计49个,改造后节省了大量检修维护时间,每年期间节约人工和设备成本费用9万余元。
五、成果固化及总结
通过本次精益管理,成功减少拨车机系统缺陷次数,提升了拨车机系统的可靠性。将以上改造成果编入《翻车机系统设备台账》,开展了拨车机的专项技术培训,针对控制原理及消缺注意事项对班组成员进行了单点课程培训。同时建立拨车机系统巡检记录本,严格执行巡检做记录,对活动成果提炼总结,对检修规程、检修工作包进行修编。