尿素脱蜡装置沉降洗涤系统改造
2021-09-10金喆楠
金喆楠
1.装置简介
尿素脱蜡工艺曾被誉为石油工业的“五朵金花”之一,距今已有五十多年的历史。它以大庆常二线馏分油为原料,与尿素、水、异丙醇按一定比例配制的尿液混合,经过反应、沉降洗涤、水洗、共沸、蒸馏等操作后,生产出300#液体石蜡和-35#军用坦克柴油,二者均为高附加值产品。其中,-35#军用坦克柴油用于高寒地区,300#液蜡是一种珍贵的化工原材料。历经五十多年的发展,锦西石化尿素脱蜡装置经过六次重大技术改造,装置生产能力由原设计指标的3.5万吨/年变为11万吨/年,能耗由原设计的300kgEo/t降到103kgEo/t,经济效益显著增加。
2.沉降洗涤系统介绍
络合物的沉降洗涤在沉降罐和洗涤罐中进行,目前采用三段沉降两段洗涤的方法。络合物自E-16/1~8进入沉1/1段,利用比重的不同分为两层,上层为含异丙醇、微量尿素的脱蜡油,溢流至脱蜡油中间罐(D-21/1)中,沉淀出固体尿素、络合物后进入脱蜡油中间罐(D-21)。下层络合物靠界面控制络合物捣罐泵(P-10/4)出口流量去洗-1/1段,然后用界面控制络合物捣罐泵(P-10/5)送入洗-1/2段,用络合物捣罐泵(P-11)靠界面控制送至热分解系统(E-21)。洗-1/1段内上层的油溢流至D-21/1,經沉淀分离尿素、络合物后进入到D-21中。
3.沉降洗涤系统存在的问题
3.1沉降洗涤效果差
沉降洗涤系统是根据3.5万吨/年加工量设计而成的,目前装置处理量已经达到11万吨/年,为原设计指标的3倍。相应地,络合物和脱蜡油在沉降罐的停留时间缩短了3倍。
络合物停留时间的缩短,直接影响到它的沉降洗涤效果。一方面,由于洗涤效果变差,络合物分解时夹带脱蜡油组分,不利于液蜡质量的控制。另一方面,还造成脱蜡油中络合物组分增加,增加水洗、共沸系统负荷。同时,尿素、异丙醇损失增大,装置能耗上升且氨水量增加,共沸系统的冷凝器扫线频繁,给环保工作带来极大挑战。
3.2罐体内部结晶挂壁
冬季,脱蜡油温度低于反应温度,饱和尿液中不断有尿素结晶析出并挂在罐内,罐内的尿素结晶由上至下逐渐累积。目前,正值装置开工末期,沉-1、洗-1罐内挂壁结晶较多,造成浮球界控活动范围变窄,经常出现卡塞浮球、指示假象的情况,影响装置正常生产操作。由于沉降罐、洗涤罐挂壁结晶问题,车间曾于2019年8月6日,临时停工15小时处理洗涤罐尿素挂壁结晶。
4.沉降洗涤系统改善对策
4.1改造后的工艺流程
为了保证足够的沉降洗涤时间,结合装置实际情况,拟对尿素脱蜡装置沉降洗涤系统进行改造,充分利用沉降罐、洗涤罐的容积,将沉-1、洗-1两罐的两段沉降改为三段,并联运行。套管出口分两路供料,E-16/1-4中的络合物进入沉-1罐,E-16/5-8中的络合物进入洗-1罐,这样改造后的沉降洗涤系统,每个罐仍然维持三段沉降、二段洗涤的工艺流程不变。
4.2预期效果
由于分路进料,沉降罐、洗涤罐中处理量仅为原来的一半,这也就意味着沉降洗涤时间变为原来的两倍。这样,不仅沉降洗涤效果得到保证,还能增加操作弹性。同时,又能解决罐内结晶挂壁的问题。
因为沉降罐和洗涤罐互为备用,当其中一路设备出现故障后,可以将其与系统彻底隔离,由另外一路单独供料,不会造成装置停工。
5.结论
增加络合物在沉降洗涤系统中的停留时间,是提高液蜡收率、保证产品质量的重要手段之一。如果能持续生产出高质量的产品,一定会为企业带来显著的经济效。