动力煤选煤厂产品结构升级改造研究
2021-09-07郑继洪
郑继洪
(中煤科工集团 北京华宇工程有限公司,河南 平顶山 467000)
耿村选煤厂隶属于河南能源化工集团义煤公司,位于河南省渑池县,为大型矿井型选煤厂,设计处理能力为4.50 Mt/a。选煤厂于2009年开始分两期进行改造,一期改造工程于2010年完成,生产工艺为:240~50 mm采用动筛排矸,煤泥浓缩+压滤回收,小于50 mm末煤不洗直接作为电煤销售;二期工程于2017年改造完成,改造后实现小于50 mm原煤重介分选。主要工艺为:原煤经8 mm分级,50~8 mm原煤采用无压三产品重介旋流器分选,选后精煤、中煤合并成为混煤,经25 mm分级后,25~8 mm混煤掺入不入选的小于8 mm末原煤中,作为电煤销售,50~25 mm块精煤单独销售。粗煤泥采用分级旋流器+煤泥离心机回收;细煤泥两段浓缩,一段底流经弧形筛+煤泥离心机回收后掺入混煤,一段溢流进入二段浓缩后,底流采用压滤回收,改造后工艺流程见图1。
1 选煤厂存在的主要问题
目前,选煤厂主要生产块煤(25~50 mm,化工用煤,可出可不出)和混煤(25~0 mm,发热量Qnet.ar为20.08 MJ/kg,硫分St,d≤0.4%,供电厂)。由于选煤厂现有产品结构以动力煤为主,工艺灵活性差,若组织生产化工煤,则需要增加三产品重介旋流器二段排矸量,导致精煤产率很低,现有工艺调控方法有限。
另外,现有重介主洗系统为2套φ1350/950无压入料三产品重介旋流器(单台处理能力为400 t/h),为了多出化工煤产品,需要实现小于50 mm原煤全入洗,届时重介系统入洗量最大可达到1 100 t/h,因此,现有主洗旋流器处理能力严重不足。
2 改造必要性
2.1 增加产品灵活性,提高企业竞争力
根据收集到的商品煤价格信息,义马地区电煤价格季节性波动较大[1-2],而化工煤价格全年相对稳定,因此,选煤厂应根据市场需求,提供多元化的产品结构才能更好地适应市场波动。
针对目前耿村选煤厂存在的主要问题,结合当前煤炭形势及相关产业政策,在兼顾现有动力煤市场的同时,拓展化工煤市场,优化选煤厂产品结构,提高产品附加值,实现产品结构的合理化、多元化、效益化,解决产品结构单一、过度依赖电煤市场的情况,提高企业综合经济效益[3-5]。
2.2 企业可持续发展的需要
浩吉铁路开通后对义煤公司电煤市场将形成较大冲击,加上疆电、甘电、青电特高压向河南省输电,同时河南省要求省内电厂入炉煤标准的提高[6-9]。这些因素将影响义煤公司长焰煤的销售价格和数量,特别是造成18.83 MJ/kg以下低发热量动力煤将失去市场,严重制约义煤公司的长远发展。而长焰煤具有成浆性好,流动性好的特点,经洗选加工提高发热量后,可以作为优质的化工用煤。因此,相较于日渐萎缩的电煤市场,化工煤市场需求稳定,而且价格波动较小,拓展化工煤市场将有利于义煤公司的可持续发展。
基于以上原因,耿村选煤厂决定对现有脱粉工艺进行改造,实现原煤全部入洗。同时,将现有混煤产品中的中煤单独排出,降低精煤灰分、提高精煤发热量[10-11],在兼顾动力煤的同时,生产部分化工煤。
3 工程设计方案
3.1 工艺流程
目前,耿村选煤厂中煤与精煤合并作为混煤,灰分过高,发热量不能满足化工煤指标要求。因此,中煤必须单独排出,即在现有工艺基础上对混煤脱介系统进行改造,增加中煤单独脱水、脱介系统,不出块煤,矸石脱介、脱水系统保持不变,粗煤泥回收及细煤泥浓缩、压滤工艺仍保持现有工艺不变。
改造后工艺为:大于50 mm原煤由动筛排矸,50~0.5 mm采用无压三产品重介旋流器分选,选后精煤、中煤及矸石分别经过脱介、脱水后,精煤作为化工煤产品,中煤作为动力煤产品,矸石排至矸石山,1~0.25 mm粗煤泥采用弧形筛+煤泥离心机回收后掺入中煤;小于0.25 mm细煤泥采用快开式隔膜压滤机回收。改造后重介分选系统工艺流程见图2。
图2 本次改造后重介分选系统工艺流程
3.2 车间布置
将脱粉入洗改为全入洗,现有2台φ1350/950无压三产品重介旋流器的处理能力不足,需要升级为2台φ1500/1100无压三产品重介旋流器。同时,为实现单出中煤产品,需增加2套中煤脱水、脱介系统,因此,改造有以下2个方案进行对比。
方案一:扩建重介车间,内部新增2台φ1500/1100无压三产品重介旋流器及2套中煤脱水、脱介系统。
方案二:将现有重介车间内2台φ1350/950无压三产品重介旋流器均更换为φ1500/1100,在扩建重介车间内布置2套中煤脱水、脱介系统。
通过表1中经济技术对比可知,方案一总投资虽略高于方案二,但生产化工煤与动力煤的工艺切换更方便,且施工过程不影响现有生产,因此,改造车间布置采用方案一更为有利。
表1 经济技术对比
4 改造后经济效益分析
4.1 成本估算
根据项目运行期间辅助材料、电力、维修费、折旧费、利息支出等几个方面成本估算,编制出单位成本表,详见表2。从表中可以看出,计算期内新增年平均成本及费用952.85万元,吨煤单位成本增加2.12元。
表2 单位成本
4.2 营业收入估算
通过计算机模拟计算原工艺与工艺改造后的产品平衡表,见表3及表4。
表3 原工艺最终产品平衡
表4 工艺改造后最终产品平衡
商品煤价说明:以发热量每0.418 MJ/kg(约100 kcal) 进行煤价增减,小于14.64 MJ/kg为7.8元/t、14.64~16.74 MJ/kg为8.44元/t、大于16.74 MJ/kg为8.90元/t。发热量大于16.74 MJ/kg精煤,做电煤为500元/t,做化工用煤为550元/t。发热量12.97 MJ/kg中煤按180元/t估算,煤泥70元/t,吨煤成本估算为22元。
根据以上商品煤价及改造前后产品结构进行计算,改造前营业收入为119 170.35 万元/a,改造后营业收入为120 632.74 万元/a,改造后新增营业收入1 462.40 万元/a。
根据上述成本及新增营业收入测算,投资回收期约为6.77 a。
5 结 语
随着社会能源需求的不断变化,选煤厂产品结构也面临着较多的挑战。以耿村选煤厂为例,着重对其改造内容进行技术分析,涵盖了选煤厂现状、存在的主要问题、工程设计方案以及改造后经济效益分析等几个方面,改造有利于选煤厂产品结构优化与产品质量升级,促进企业可持续发展。