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涂装车间水性阻尼胶材料鼓包问题分析与解决

2021-08-06陈忠德孙鸿昌张欣然丁佳彬常亚恩宁波吉利汽车研究开发有限公司浙江宁波315300

上海涂料 2021年4期
关键词:鼓包胶条实车

陈忠德,孙鸿昌,张欣然,丁佳彬,常亚恩 (宁波吉利汽车研究开发有限公司,浙江宁波 315300)

0 引言

水性阻尼胶材料是以水性丙烯酸树脂为主要载体,应用于白车身电泳后的车内地板、轮罩、顶盖区域,代替传统的沥青阻尼胶板的可喷涂型隔音阻尼环保性材料,以下简称“LASD”(Liquid Applied Sound Deadener)。20世纪70年代开始,沥青阻尼板材料通过其高的质量(面密度)因素实现了在汽车上的阻尼效果。90年代开始,第一代LASD是以环氧基材或PVC(聚氯乙烯)基材为主体的材料,阻尼性能与沥青阻尼板相当,并且实现了机械化喷涂施工。2010年开始,第二代LASD是以橡胶基材或水性基材为主体的材料,在实现了机械化喷涂施工的前提下,通过有效的能量转换原理,把结构噪音转换为热能消耗掉,其阻尼效果相较于传统的沥青阻尼板更加优异。同时,随着汽车行业的发展,对整车轻量化和环保要求越来越高,更多的汽车主机厂选择应用第二代水性LASD材料。

1 鼓包问题

2019年8月,公司新建汽车生产基地投入使用LASD材料,涂装车间采用先进的B1B2紧缩型生产工艺,其主要工艺流程如下:

白车身检查→前处理电泳→电泳打磨→治具更换→人工粗密封→人工细密封→机器人LASD→人工LASD找补→上遮蔽→机器人UBS→人工找补→机器人UBC→人工找补→卸遮蔽→人工擦净→胶烘干→面漆B1→面漆B2→面漆烘干→精饰修补→报交注蜡→贴膜交付。

LASD投入使用后,首台调试车前围上部机器人喷涂后,经胶烘房烘干后LASD胶条出现了大面积鼓包现象,如图1所示。

图1 LASD胶条鼓包Figure 1 Swelling of LASD strip

2 原因分析

LASD胶条出现鼓包问题,可能与材料施工工艺(胶条膜厚、胶条宽度、固化温度、机器人喷涂姿态)、材料配方有关。组织材料供应商、设备供应商、车间等相关方开会讨论,优先确认是车身局部胶条出现问题,还是整车胶条均出现鼓包现象,其次排查现场施工工艺并进行验证,然后确定问题真因,最后制定临时措施及永久对策。

2.1 机器人实车喷涂确认

整车喷涂LASD,确认湿膜胶条外观,符合均匀、无分叉、无起泡要求,同时测量湿膜膜厚,符合产品(2±0.2)mm要求。

LASD湿膜状态确认无问题后,经胶烘房烘烤,确认胶条干膜外观,整车LASD胶条出现大面积鼓包现象,见图2。

图2 实车LASD干膜Figure 2 LASD dry film of the real vehicle

2.2 手工枪实车喷涂确认

通过手工枪进行实车喷涂验证,烘烤后LASD胶条出现大面积鼓包现象,见图3。

图3 实车手工喷涂Figure 3 The manual spraying of the real vehicle

2.3 炉温曲线确认

测量胶烘房炉温,确认炉温曲线,炉温满足LASD材料固化要求(预烘干需满足140 ℃×10 min)。

2.4 喷板试验

相同的胶条长度、胶条厚度,不同的胶条宽度、不同的烘烤温度,进行LASD机器人喷板试验,然后在实验室烘箱烘烤,试验结果见表1。

表1 机器人喷板验证结果Table 1 Verification results through spraying sample plates by robots

相同的胶条长度、烘烤温度,不同的胶条宽度、不同的胶条厚度,进行手工喷板试验,然后在实验室烘箱烘烤,试验结果见表2。

表2 手工枪喷板验证结果Table 2 Verification results through spraying sample plates by spray gun

通过确认整车机器人喷涂及手工枪喷涂LASD后的干膜外观,确定了LASD胶条鼓包现象在车身各个应用部位均存在。同时,通过确认LASD胶条湿膜外观、湿膜厚度、炉温曲线均符合标准要求。最后,通过机器人及手工枪喷板试验验证,排除了现场施工工艺的原因导致了LASD胶条鼓包问题的发生。下一步从材料配方着手验证并解决此问题。以上原因分析及验证,汇总结果见表3。

表3 喷板验证结果Table 3 Verification results through spraying sample plates

2.5 材料分析

联合材料供应商技术人员商讨,优先从材料施工性分析、调整与验证,然后再考虑从材料配方上进行调整。通过上述喷板验证,初步判定LASD胶条鼓包现象可能与表面褶皱程度有关,胶条褶皱不均匀时,可能在烘烤过程中出现水分挥发不均匀的情况,导致产生鼓包现象。

2.5.1 调整机器人枪速

通过降低机器人喷涂速度,调整胶条表面褶皱均匀性,喷涂枪速从500 mm/s调整为100 mm/s,结果湿膜胶条表面形态无较大改观,干膜外观仍存在鼓包现象。

2.5.2 调整材料黏度

测试LASD旋转黏度,管路系统内LASD旋转黏度107 Pa·s低于胶桶内133 Pa·s。同时,LASD不锈钢管路系统是经纯水清洗后再通过原胶置换首次投入使用的。可以判定导致管路系统内LASD黏度低的原因是由于管路内纯水置换不彻底所致。由于现场无库存,紧急从当地中转库抽调2 t LASD到达现场,进行排胶置换(根据理论计算,管路内含600 kg物料)。测试置换后的各个机器人枪嘴LASD的旋转黏度,与胶桶内的原胶相差不大,再进行喷板验证。置换后LASD湿膜胶条外观褶皱均匀,改善明显,但干膜鼓包现象改善不明显。即通过调整材料施工黏度无法解决LASD胶条鼓包问题。

3 对策制定及实施

3.1 临时措施

通过上述原因分析与验证可知,解决LASD胶条鼓包问题的永久措施是需调整材料的配方,其调整过程需不断地分析与验证。同时,为不影响现场生产,需制定并验证临时措施,解决材料内部经烘烤后出现的水分挥发不均匀问题。通过LASD鼓包区域抠掉再修补、湿膜上均匀扎眼、湿膜放置24 h(LASD属水性材料,在空气中可发生自干现象)后再进行烘烤3种方式进行喷板验证,最终确定了两种临时有效的解决措施,验证过程见表4。

表4 临时措施验证结果Table 4 Verification results through temporary measure

为不影响生产线正常生产,最终选择人工修补的临时措施。

3.2 永久措施

结合此型号LASD在国外应用经验及材料供应商技术团队研究发现,LASD烘烤后的鼓包现象主要与丙烯酸树脂种类、含水量(黏度)和烘烤条件3个因素有关,其影响程度为:丙烯酸树脂种类>含水量(黏度)>烘烤条件。

丙烯酸树脂根据玻璃化温度Tg的不同,分为不同的种类。Tg越高,树脂越硬,越难成膜,越易开裂;Tg越低,树脂越软,越易成膜,越不易开裂。Tg在-25 ℃以下,常温状态下树脂成液态。

含水量越高,LASD烘烤时内部干燥得越慢,如果此时含较多低Tg易成膜的丙烯酸树脂,结果会导致LASD烘烤时表面快速成膜,从而封住了水汽挥发通道,其材料内部来不及挥发的水汽必然向上顶起,出现鼓包现象。

烘烤温度越高,升温速率越快,LASD表面成膜速度越快,表面成膜速度一旦快于水汽挥发速度,其材料内部来不及挥发的水汽也会向上顶起,出现鼓包现象。

结合上述炉温曲线的状态及材料黏度调整后的试验结果,调整材料的含水量和烘烤条件已经意义不大。因为配方中丙烯酸树脂的种类和配比才是LASD是否鼓包的最大影响因素。目前提供的LASD配方中的一种丙烯酸树脂的Tg为0 ℃,另外一种丙烯酸树脂的Tg为-13.5 ℃。在保证丙烯酸树脂总占比不变的前提下,降低Tg为-13.5 ℃的易成膜的丙烯酸树脂的占比。配方调整后,通过实验室样品制板比较,鼓包现象消除,见表5。

表5 原材料配方调整及试板验证Table 5 Raw material formula adjustment and sample plates verification

实验室验证无问题后,紧急安排生产2 t新批次LASD材料,运送至现场,进行新胶置换。将新批次材料注入供胶管路,排出问题批次材料。然后再次进行机器人喷板验证,无问题后进行实车喷涂验证。新批次LASD材料机器人喷板试验及实车验证结果见图4、图5。

图4 新批次LASD机器人喷板干膜外观Figure 4 Dry film appearance of the sample plates sprayed by robot with new batch of LASD

图5 新批次LASD机器人实车喷涂验证Figure 5 The real vehicle spraying verification by robot with new batch of LASD

4 结语

水性LASD区别于PVC等油性胶黏剂材料,对于新投产的涂装生产线体,调试期长、生产量小,存在LASD材料长期在高压管路内不流动现象,久而久之会出现材料破乳现象,导致材料变质而出现品质问题。此材料在应用过程中,需严格按照材料施工手册执行,例如机器人枪嘴喷涂完毕后及时浸入水槽,生产结束后及时将管路系统卸压排胶,避免材料零度以下贮存结冰,喷涂后的材料避免过长的开放时间,定期清理过滤器等日常维护。

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