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MBBR工艺用于污水处理厂提标改造工程的探讨

2021-08-05马树坚

辽宁化工 2021年7期
关键词:硝化处理厂氨氮

马树坚

(广东正诚环境科技有限公司广州分公司,广东 广州 510000)

MBBR 是在20世纪90年代中期得到开发和应用的,其兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,是一种新型高效的污水处理方法。迄今为止,国外已应用MBBR 进行处理生活污水、工业废水的小试、中试及生产性实验研究,均取得了较好的效果。在过去的10年中,移动床生物膜技术在挪威得到了快速发展,现已有100 多个基于此技术的污水处理厂。该技术在17 个国家中投入使用或在建造之中,它们主要用于去除市政污水或工业废水中的有机物及氨氮[1]。

目前,对污水处理厂的升级改造目标是实现一级A 排放标准或更高的排放标准,包括升级改造现有污水处理设施、强化脱氮除磷功能。在升级改造中,需关注低温硝化效率低、脱氮除磷碳源不足、改造用地受限等问题,MBBR 能解决脱除总氮难题及原位提高污水处理生化系统的微生物量,实现原位提标,在国内外污水处理厂中应用广泛。

1 MBBR 工艺介绍

1.1 工艺原理

移动床生物膜工艺(MBBR),以密度接近于水的悬浮填料为微生物提供生长载体,通过悬浮填料的充分流化,强化生化处理系统的COD、BOD5、NH3-N 和TN 等指标去除效率和去除能力。在污水处理厂提标改造中通过投加MBBR 生物填料、对池体改造设计优化、结合曝气系统、配置拦截筛网、填料推流器布置,取得良好的污染物去除效果。

1.2 工艺特点

1)填料密度接近于水,轻微搅拌下易于随水自由运动。

2)MBBR 工艺可突破常规工艺对TN 去除的限制,处理出水达到类 Ⅳ类水质标准,同时对COD、氨氮也可达到良好的去除效果,非常适用于进水TN高且出水要求高的升级改造工程或新建工程[2-3]。

3)可实现原位改造,改造增加的设备量少,管理方便。MBBR 通过池容的合理划分,扩大缺氧区池容,最大程度利用原水碳源。悬浮载体的合理设计和运行,能实现10%~20%稳定的同步硝化反硝化,进一步降低了碳源投加量和回流比,节约碳源和回流能耗。

4)比表面积大,亲水性好,生物活性高。

5)挂膜快,处理效果好,使用寿命长。

2 工程实例

2.1 工程概况

汕头市某污水处理厂原设计规模12 万m3·d-1,设计出水水质采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2008)中二级标准,实际基本能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准。提标改造后出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2008)中一级A 标准及《广东省水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准中较严者,设计进、出水水质如表1所示。

表1 设计进出水水质指标 mg·L-1

提标改造工艺采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及涡流沉砂池+A/A/O(改造为MBBR)+二沉池+二级提升泵房+磁混凝沉淀+过滤(远期预留)+二氧化氯消毒+尾水排放泵房”。项目对生化工艺段进行升级改造,通过对A/A/O 氧化沟工艺镶嵌MBBR 工艺,提升生化段出水水质。

2.2 原有生化段参数

A/A/O 生化池(4 座,每座3 万m3)。设计参数如下:

1)单座生化池平均时流量:Q=1 250 m3·h-1;

2)污泥浓度:MLSS=3.5 g·L-1BOD5;

3)容积负荷为0.36 kg BOD5·m-3·d-1BOD5;

4)污泥负荷为0.103 kg BOD5·kg-1MLSS·d-1;

5)总停留时间:HRT=11 h;

6)总污泥龄为14 d,好氧区污泥龄为11 d;

7)有效水深为6 m,厌氧池停留时间为1.3 h,单座有效容积为1 625 m3,缺氧池停留时间为1.6 h,单座有效容积为2 000 m3,好氧池停留时间为8.1 h,单座有效容积为10 125 m3;

8)剩余污泥总量(12 万 m3·d-1规模)为12 500 kg·d-1,含水率 99.3%;

9)最大供气总量(12 万 m3·d-1规模)为29 000 m3·h-1平均供气。

2.3 提标改造工艺流程

工艺流程如图1所示。

图1 提标改造工艺流程

A/A/O 生化池MBBR 改造,保留原有厌、缺氧池池容不变,分割部分好氧池容为缺氧池容,优先满足反硝化脱氮所需池容,剩余池容作为好氧区,在好氧区中设置MBBR 工艺区,投加悬浮MBBR 填料,强化好氧有机物氧化和氨氮硝化去除效果,设置进出水拦截筛网,保证填料良好流化且不随水流失。改造后各段停留时间:厌氧区为1.3 h;缺氧区为3.09 h;好氧区为6.61 h;总停留时间为11 h。在MBBR 区投加填料,规格为Φ25×10 mm,采用HDPE 材质,4 组MBBR 池投加填料的总有效膜面积大于 1.041 6×106m2,有效比表面积大于500 m2·m-3。MBBR 区设置进出水拦截系统,确保填料流化不流失。

2.4 MBBR 提标改造应用效果

污水处理厂经过MBBR 提标改造后,运行监测MBBR 生化池进、出水水质数据如表2所示。

表2 MBBR 生化池进、出水水质数据 mg·L-1

通过连续进、出水监测数据得出,污水处理厂经过对原生化池进行MBBR 提标改造后、有机物、氨氮、总氮去除效果明显,BOD5去除率为96.5%,CODcr去除率为91.8%,氨氮去除率为94.5%,总氮去除率在81.7%,出水水质稳定达到一级A 标准。

3 MBBR 在提标改造中存在的问题

3.1 MBBR 生化池改造,需停产施工

MBBR 在污水处理厂提标改造中的应用,有良好的有机物、氨氮、总氮去除效果,但在不同工艺改造中如氧化沟、CASS 等工艺应用,需停水、停产施工改造。在原有生化池中对池形进行MBBR 工艺改造,设置安装推流器、进出水填料栏截网、防堆积、防堵塞吹扫管路系统,工期较长,造成污水厂改造期间停产或减产。

3.2 存在对钢筋混凝土生化池壁造成永久性磨损风险

MBBR 填料分软质与硬质材料,大部分采用HDPE 硬质材料制成,在生化池中水力推动、穿孔曝气作用下,循环流化,日积月累,在运行中会对池体钢筋混凝土池壁造成永久性磨损风险。

4 MBBR 提标改造中应用建议

1)针对MBBR 生化池改造,需停产施工,探索采用模块化MBBR 可提升式装置,可将MBBR 填料装进工厂预制好的方形不锈钢箱网内,不锈钢板开孔口径按填料粗细小于填料直径,以防填料漏过为宜,如MBBR 填料直径为Φ25 mm,可开孔20 mm,并在箱网内预制好填料吹扫管路,直接吊装MBBR可提升式装置放进待改造的生化池内,并利用软管与装置吹扫管路连接,可减少生化池改造、停水、停产施工对污水厂运营造成的减产影响。

2)MBBR 提标改造会对钢筋混凝土生化池壁造成永久性磨损风险,则在MBBR 提标改造设计中应考虑生化池壁进行加固措施,涂刷耐磨材料保护层或采用不锈钢板进行防护。

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