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基于PLC的选煤厂精煤自动装车控制系统应用研究

2021-07-28张进帅

机械管理开发 2021年6期
关键词:精煤装车选煤厂

张进帅

(山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 晋城 048214)

引言

目前,煤矿开采领域已投入了自动装车控制系统,但整体的自动化程度相对较低,系统控制精度及响应速度也较差,人员作业时的劳动强度较大,无法满足当前实现煤矿开采自动化、智能化及无人化控制的发展需求[1-2]。将更加成熟的控制技术应用到装车控制系统中,实现系统的升级改进设计,已成为当前选煤厂智能化能力提升的关键。

1 现有装车控制系统存在的问题

目前,国内选煤厂整体已向自动化、智能化方向进行了改造升级。部分领域已实现了较高的自动化控制。但由于国内铁路技术发展的影响,选煤厂中的自动装车系统运行时仍存在较多问题,主要包括如下几点:

1)当前的装车控制系统主要依靠人力进行半自动化操作控制,控制精度及操作流程主要依靠人员的经验和熟练度,若经验不足,极可能造成装车效率的降低[3];

2)整个控制系统中未安装自动及监控系统,无法对全过程进行监测控制,人员也无法实时、准确地掌握现场的作业情况,极容易造成信息误判、操作失误等情况,大大降低了工作效率;

3)由于选煤厂现场环境的复杂性,经常出现所传输数据信息易受到外界干扰、信号不稳定等现象,数据传输的速度也相对较低,已无法满足当前较多数据的实时、快速传输需求;

4)针对选煤厂精煤装车现场所出现的故障问题,当前控制系统无法进行故障异常报警,仅能通过人员对现场进行逐一排查方可解决故障,故障排查效率低、现场作业安全性较差[4]。

为此,不断对当前精煤的装车控制系统进行升级设计,实现整个过程的自动化控制、参数自动调节、异常情况自动识别及报警等功能,已是提升装车控制系统综合性能的必然方向。

2 自动装车控制系统总体设计

依托当前精煤装车控制系统的现有基础,开展了精煤自动装车控制系统的改进设计。所设计的控制系统包括了PLC控制器、数据采集模块、上机位监控模块、通讯模块、报警模块等,主要实现精煤仓口闸门控制、皮带输送控制、煤矿重量称重、水分供给控制、作业现场监控等功能[5]。其中,系统中的核心控制器选用了西门子的S7-300系列PLC,与上位机监控系统之间则通过工业以太网、RS485等通讯方式进行信号传输及通讯;通过PLC控制器,能实现对生产现场设备的操作、控制、监控及相关数据信号的传输;控制系统中的电压平台包括DC24V和DC12V,以满足系统内部的用电需求。

整个自动装车控制系统的控制流程为:首先对火车进行车辆识别,将识别到的信息传递并反馈给PLC控制器中,在PLC控制器中对火车的入场顺序进行排序;而装车时,控制铁牛牵引电机来带动火车缓慢移动。当检测到火车信号时,簸箕和皮带机启动,将精煤输送并通过簸箕流入火车车厢中,实现精煤的自动装车。其中,装煤的流量则通过PLC控制柜进行控制,皮带机的传输速度则通过变频器控制数字信号来实现速度控制;经过计算后,在完成精煤重量称重及对比判断后,停止装煤,火车移动,并对数据进行保存,循环开始下一个火车装煤操作,自动装车控制系统的流程如图1所示。

图1 自动装车控制系统流程图

3 控制系统主要部分设计

3.1 PLC控制器选型设计

PLC控制器时整个系统的关键部分,可实现对系统中数据运算、设备控制、逻辑判断、信号转换及通讯等操作。因此,本系统选用了西门子的S7-300系列PLC控制器,该控制器包括了CPU处理器模块、开关量输入及输出模块、电源模块、控制器模块、模拟量模块,其中,电源模块采用了PS307型号,处理器选用了CPU315型号,通讯模块则选用了CP341型,而I/O模块则采用了光电隔离及防爆型,并将PLC安装在配电柜中[6]。而配电柜的输入则采用了AC220V电源,内部也按照了稳压电源、开关、继电器等元器件,由此,完成了PLC的选型设计。S7-300系列PLC控制器如图2所示。

图2 S7-300系列PLC控制器

3.2 电子轨道称重分系统设计

当精煤放入车厢后,需对多放入的精煤重量进行称重,以实现对精煤装入量的控制,故设计了一套电子轨道称重分系统设计。在该分系统中,选用了两个电阻式重力传感器,具有过载能力强、误差小、性能稳定等特点,可安装在称重台的两侧,通过检测到来自车厢的压力,利用激励拱桥电源的转换作用,将压力信号转换为相应的重量电信号,经过信号的放大、滤波及A/D转换等操作后,将最终处理信号经过RS485接口传输至PLC控制器中进行分析判断和运行,当重量达到设计值时,PLC则发出控制命令,自动停止装煤作业操作,以此实现对精煤重量的称重操作。称重系统的原理如图如图3所示。

图3 电子轨道称重分系统原理图

3.3 水分供给控制分系统设计

煤炭经过洗选后,精煤中会夹杂着一定含量的水分,较多的水分会使煤炭质量下降,较低水分也会煤炭重量降低,煤碳中的水分含量是评价煤炭经济价值的关键指标。为此,设计了一套水分供给控制分系统,以此实现对煤炭中水量的控制及水分检测。该分系统中配备了微波式水分仪,安装在皮带机下方的C型框架下,所发射出微波能穿透煤炭物料,发射能量的衰减及相位偏移,利用微波的能量衰减及相位偏移,以此来判断煤炭中的水分含量。所检测到的水分数据将通过RS485通讯接口传输至PLC控制器中进行对比判断,当检测到水分超过阀值时,则可通过输出模块来将喷淋装置的调节阀开度减小,实现对水分供给的控制。所设计的水分供给控制分系统原理图如图4所示。

图4 水分供给控制分系统原理图

4 控制系统应用评价

在完成精煤自动装车控制系统的全面设计后,为进一步验证该控制系统的综合性能,将其在选煤厂中进行了集成应用测试,主要对系统的精煤仓口闸门控制、皮带输送控制、精煤称重、水分供给控制、异常报警等方面进行全面测试,测试周期将近5个月。经过测试后,该系统运行正常,功能更加强大,实时性好,能自动对进出火车的车辆号进行自动识别,成功解决了传统的人工输入车号的痛点。同时,整个过程的设备启停、精煤装量、水分供给控制等方面均。实现了无人化自动控制,全程无人员进行操作控制;经抽样,每个火车车厢内的精煤重量基本相同,实现了精煤装量的精确控制。另外,该控制系统针对装车过程出现的水分过多、重量过重、超载、温度过高等异常情况也实现了系统的自动报警提示及故障位置显示,人员可根据故障显示位置,快速对故障进行排除,避免了因系统故障造成的时间浪费问题。整套系统的成功应用,达到了预期目的和效果。

5 结论

1)该控制系统运行更加稳定、功能更加强大,实现了整个装车过程中多环节的自动化、远程控制操作;

2)实现了火车车号的自动识别,解决人员手动输入车号的低效率操作问题;

3)全过程的设备启停、精煤装量、水分供给、精煤称重等方面均实现自动化远程控制,无需人员进行操作控制,整体自动化程度大大提高;

4)系统运行时的水分过多、重量过重、超载、温度过高等也实现了自动报警及故障位置显示,实现了人员快速排查故障的高效操作;

5)该系统的成功应用,提高了精煤的装车效率,降低了装车过程的故障率,减轻了人员的劳动强度,达到了预期效果。

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