高瓦斯突出矿井火区启封瓦斯排放技术的研究
2021-07-28崔建军
崔建军
(山西焦煤西山煤电白家庄矿业有限公司,山西 太原 030053)
引言
煤与瓦斯突出矿井在煤炭自燃着火后,若无法直接灭火,往往会封闭火区,造成资源浪费及设备损坏。在加强火区熄灭火后,需启封火区恢复生产。火区启封过程极其危险,封闭火区内存在大量可燃气体,甚至成为高瓦斯库,若对火区状态判定错误,启封工程会发生火区复燃,甚至造成瓦斯爆炸。因此,启封火区必须获得真实的火区信息,做出正确判断,并制定安全的瓦斯排放方案。针对东曲矿22802工作面着火水封后,难以获得真实火区气体信息及高浓度瓦斯安全排放难题,提出布置千米钻孔取样获得火区信息、利用压入式风机分段锁风排放方案,确保启封及高浓度瓦斯的排放安全。
1 着火概况及处理方案
1.1 工作面着火概况
东曲矿位于太原西山煤田北部,井田面积为57.9 km2,矿井设计生产能力400万t/年,现在主要开采山西组2号、4号煤和太原组8号、9号煤,22802工作面所属8号煤层工作面,正、副巷为矩形断面,正断面均为4.2 m×3 m;正巷长度1 701 m,副巷长度1 734 m,可采走向长度1 380/280 m,切眼长度225/160 m,工作面采用“U”形通风系统,配风量1 760 m3/min,绝对瓦斯涌出量24.53 m3/min。工作面布置即通风系统见图1所示。
图1 22802工作面通风系统图
2019年2月8日10时40分监测机房发现22802上隅角φ(CO)传感器报警瞬间达180×10-6,10时53分时22802副巷抽采管路φ(CO)达到500×10-6,上隅角瓦斯0.4%、工作面瓦斯0.3%、机尾进风隅角瓦斯0.82%,10时58分进风隅角瓦斯达到0.82%,工作面人员全部撤离到切眼外,11时40分启动应急预案,停电且工作面副巷人员全部撤到大巷。
1.2 处理方案
用水管喷洒进风隅角,同时连接压水管向进风隅角和该处支架冲洗降温。因烟雾持续增大,连接第二趟压水管加大进风隅角冲洗,并冲刷烟雾,扩大冲洗范围。发现火区无法立即熄灭后,利用22802正副巷顺槽低洼进行水封,副巷在310 m坡顶断开压水管封巷道,正巷在350 m低洼处水封,水封期间对回风井一氧化碳气体进行实时监测,当回风井一氧化碳监测数据稳定为0且持续12 h后,确认完成水封,同时对工作面两巷完成永久封闭。
2 封闭火区熄灭判定
因水封,正副巷密闭墙气样监测结果不能科学反映火区真实情况。为确认火区信息真实性,从22801正巷距22802进风隅角最近的位置用千米钻孔机施工长钻孔,与22802工作面连通,在不同位置向工作面施工两个平行长钻孔,如下页图2,以便对比测定结果。封闭火区内气体化验结果如下页表1、表2所示,封闭区域内CO浓度基本为0,O2浓度(体积分数)在5%以下,未发现C2H4、C2H2气体,封闭区气体组分稳定时间达一个月,封闭火区空气温度与火灾发生前的日常空气温度相同,出水温度低于25℃,满足《煤矿安全规程》第279条规定,确认火区已熄灭可以启封。
图2 钻孔布置图
表1 1号钻孔气体化验结果 %
表2 2号钻孔气体化验结果 %
3 高浓度瓦斯排放方案及应用
3.1 瓦斯的排放方案
本次启封瓦斯排放分为两步:压入式局部风机分段锁风排放巷道高浓度瓦斯;恢复全负压通风并控制风量。
其中,分段锁风排放巷道高浓度瓦斯顺序为正巷→工作面→副巷。即:先将工作面正巷密闭墙至水封段进行启封,再启封水封段和工作面以里相应巷道,最后启封工作面副巷密闭墙至水封段及相应巷道。
3.2 现场排放的注意事项
1)为控制破壁瓦斯涌出量,在正巷第一道防火密闭墙拆出2 m2通道,排放瓦斯并监测瓦斯浓度后,将第二道防火密闭墙打开1.5 m2通道,排放瓦斯。副巷与正巷一致。
2)正副巷排水段均布置两处探头,如图3,包括CH4、CO、温度及O2,在水泵位置布置探头T1,风流稳定段布置探头T2,设置瓦斯预报警0.8%,断电值1.0%,且TI、T2任意一处达断电值均会立即断电(以下瓦斯浓度变化为T2探头数据)。
图3 探头位置布置图
3)正巷排放瓦斯至小面正巷和工作面连接处时,构筑一道全断面风帘,减少小面瓦斯涌出量,续接风筒,排放小面正巷瓦斯,构筑临时密闭F1。继续接风筒至小面副巷构筑临时密闭F2,排放小面副巷及工作面瓦斯,如图4。
图4 小面瓦斯排放图
4)副巷破壁排水后,续接风筒至F1,排放小面绕道瓦斯。
5)全负压通风后,对局部高浓度瓦斯采用导风设施进行排放。
6)开始全负压通风三天内,控制工作面风量,以工作面正巷回风流中瓦斯浓度不超过0.5%为工作面风量调控依据,并由救护队员进入工作面检查气体变化情况。
3.3 所遇问题分析
3.3.1 正巷排水进程缓慢
正巷排水进程缓慢,共用15 d排完且有未知水源不断补水:
1)排水初期布置了两台水泵,在排放过程中,有高浓度瓦斯间断涌出,但涌出量较少,对排水过程影响程度较小。当水面下降至巷道顶板最低点时,随水面下降,与密闭巷道连通面积不断增大,高浓度瓦斯大量涌出,导致水泵频繁断电。
2)副巷启封后发现水位比密闭前有明显下降,密闭至水封段之间瓦斯浓度为40%左右。正副巷水封段之间存在钻孔区,且副巷水封段地势高于正巷,故判断正巷未知水源主要来自副巷水封段。
3.3.2 瓦斯涌出异常
正巷瓦斯排放浓度变化如图5所示,排放过程瓦斯涌出量主要受气温影响,在下午及凌晨瓦斯涌出量较大。为控制瓦斯排放浓度,通过观察T1、T2探头数据变化,及时对风机风量进行调节,将瓦斯浓度控制在1%以下。
图5 5月22日至5月24日正巷瓦斯排放图
3.4 排放结果
1)正巷瓦斯排放过程浓度变化如图6所示,通过分段锁风法成功将巷道瓦斯浓度控制在1.0%以下安全排放。
图6 5月22日至5月25日正巷瓦斯排放图
2)全负压通风瓦斯浓度变化如图7所示,5月26日到28日进行了三次调整后,安全恢复全负压通风,且通过调节风量将瓦斯浓度φ(CH4)控制在0.5%左右。
图7 5月26日至6月1日正巷瓦斯排放图
4 结论
1)通过布置2个千米平行钻孔,获得火区真实信息。水封火区的窒息及防爆、隔爆效果虽好,但启封后排水缓慢,且在排放瓦斯过程存在一定安全隐患。
2)利用F1、F2临时密闭,避免构成全负压通风,成功逐段排放小面高浓度瓦斯。
3)通过观察T1、T2探头数据变化规律,及时调节水泵开启数量及风机风量,成功排水,且控制巷道高浓度瓦斯安全排放。火区安全启封及巷道高浓度瓦斯逐段安全排放,表明了火区信息的正确判断并验证了分段锁风技术的可行性。