锅炉空气预热器联通箱钢板失效分析及对策
2021-07-22田继平赵永东
田继平 赵永东
中石油第二建设有限公司 甘肃兰州 730000
1 空气预热器的工作原理及出现的问题
1.1 空气预热器的工作原理
某石化公司动力厂新建75吨燃气蒸汽锅炉采用管式空气预热器。在管式空气预热器中,冷空气从下管箱进入,通过烟气加热经联通箱进入上管箱再加热,加热后的空气经过连接在上管箱上的风道进入炉膛[1]。
1.2 运行过程中出现的问题
在锅炉中交后进行煮炉阶段,锅炉正常运行24个小时以后,在联通箱的外侧垂直面上,明显出现了2处“人”字形裂缝。出现上述情况后,车间紧急停车,组织人员进行检查。经过检查后发现,钢板有明显撕裂现象,整个钢板表面,分布着许多不规则的细小裂纹,裂纹呈现出金属光泽,属于新裂纹,发现裂纹后及时经查阅了联通箱图纸。
经过查阅图纸,联通箱的主要参数如下表1所示:
表1 联通箱的主要参数表
2 联通箱钢板撕裂的原因分析
联通箱钢板撕裂后,经过现场检查综合分析,得到引起此钢板失效的以下几个原因:
2.1 利旧鼓风机的影响
锅炉用鼓风机为利旧鼓风机,其运行工况不太良好,噪音较大,并且壳体有比较严重震动;风门叶片有松动现象,吸风室为自制矩形吸风室,吸风室与风门连接段为直管段,没有过渡段。
2.2 联通箱转角处没有导流板
联通箱转角处无导流板,使得风力直接作用在联通箱钢板上,在长时间的风蚀作用下造成受力部分钢板的减薄。而联通箱外侧亦无加固措施,使得联通箱钢板大面积的发生震动[2]。
2.3 图纸设计的偏差
锅炉厂家图纸与烟风道设计图纸有出入。锅炉厂家按照新锅炉设计惯例使用4mm钢板,未考虑现场实际鼓风机工况。而设计院在设计烟风道时,综合考虑了现场情况,烟风道设计制造厚度为6mm。因此在锅炉厂家和设计院前期没有对接的情况下各自完成了设计,造成了锅炉厂家对联通箱钢板选用较薄,在实际使用过程中发现不能满足现场实际工况要求。
3 联通箱修复的方法和措施
对现场事故钢板进行取样分析,进行金属元素定量分析,金属材料化学成分分析见表2。
表2 钢板化学成分表
选取3块样品进行超声测厚,其数据见表3。
表3 钢板测厚数据表
经过对原联通箱钢板进行检测分析、对比,其结果满足锅炉厂家提供的图纸要求。
针对引起联通箱钢板失效的原因,制定出了相应的修复工艺,对整个联通箱的部分结构进行了变更设计,对引起钢板失效的其他因素进行了消除。
3.1 对鼓风机存在的问题进行复查
针对利旧鼓风机壳体震动严重的问题,机泵专业对鼓风机进行了检修。分别对联轴器之间的距离、转动部位采取检查、测量、复位等方法,对超标的部位专项检修、保养;联轴器的同心度进行从新测量找正,把各项数据控制在标准范围之内。
松动的风门叶片采取检查修复的方法,使风门叶片夹角符合设计要求,对叶片进行紧固,恢复其功能,减小了鼓风机壳体的震动。
3.2 对吸风室入口及风道与联通箱接口进行改造
吸风室入口的直管段经过设计方的同意进行技术改造,在原有的吸风室与风门的直管段连接处缩短直管段的长度,增加过渡段,减少风力挠动,减少了联通箱的震动,增强吸入风量,改善了鼓风机的效率[3]。
风道与联通箱接口处,由于风道设计院与锅炉厂家的图纸在前期未沟通,鼓风机基础与安装空气预热器的锅炉框架存在坐标的误差,使得鼓风机出口和下管箱入口竖直空间内偏差500mm,前期使用长度为700mm的斜管段进行连接。但此连接管道过短引起比较强烈的空气挠动,容易产生大的涡流,对联通箱的钢板形成冲击。现场两台设备基础无法调整,根据现场实际测量后将过渡段长度增加到1500mm,缓解了过渡引起的空气挠动,减少了空气涡流对联通箱钢板的冲击。
3.3 对连通箱的部分结构重新设计制作
联通箱的钢板厚度依据现场综合工况,对利旧鼓风机工况进行重新评估,最后经过与锅炉厂家和设计院的对接,依据设计院设计的图纸规定,使用6mm的钢板,制作了新的联通箱,更进一步增加联通箱的刚度。联通箱转角处加装导流板。用6mm的钢板在联通箱出入口处各增加一个导流板,导流板长度延伸到联通箱垂直段的中心线外侧,这样可以减少风力对联通箱端板的直接冲击,引导空气的流动方向,在不减少空气流量的前提下,尽量减小气流对联通箱钢板的冲击。
4 结语
对锅炉空气预热器做了针对性的改造以后,设备继续开车运行,至今锅炉运行稳定,锅炉空气预热器联通箱钢板未出现失效现象,问题得到解决。证明此解决办法有效可行,保障了锅炉的正常运行,为业主增加了效益,为同类设备检修积累了经验,具有借鉴意义。