驾驶室电动翻转油泵液压油加注定额确定策略探索
2021-07-22史智学樊建辉
史智学,樊建辉
(陕汽集团商用车有限公司技术管理部,陕西 宝鸡 721006)
1 绪论
考虑到消费者的驾乘舒适性,商用汽车驾驶室内饰配置越来越高,三座椅、双层加宽卧铺、车用冰箱等纷纷配置到驾驶舱内部,重卡、准重卡驾驶室总成质量大多超过1 000 kg,甚至接近2 000 kg,越来越多的商用车驾驶室采用液压助力翻转机构,甚至是电动液压助力翻转机构,这就带来了液压油加注定额的确定问题。
本文在处理驾驶室电动翻转油泵油液外溢问题的过程中,经过分析油液外溢原因,跟进液压油加注过程,分析了液压油定额确定策略。在完成油液外溢问题整改的同时,探索出一种驾驶室翻转油泵抽真空加注系统液压油定额确定策略,为抽真空加注系统油液加注定额确定提供了一个成功案例。
2 问题处理过程
2.1 存在问题
接底盘装配车间反馈,公司新建底盘装配线在装配C系燃气牵引车时,按照技术部门提供的定额加注液压油后,驾驶室回落过程出现翻转泵加油口油液溢出。研发部门咨询翻转油泵生产厂家,认为油液溢出属于合理现象并给出操作说明。
本文作者结合工作职责要求,主动提出对此问题进行深入调研与分析,希望通过个人努力,使油液外溢现象能够有所改善。
2.2 问题分析
本文作者从三个方面对驾驶室翻转油泵油液外溢现象进行了调查、确认、分析,初步分析如下:
2.2.1 油液加注过量,造成驾驶室回落过程油液外溢(主要因素)
油液加注过量,造成驾驶室回落过程油液外溢(主要因素),具体表现在:
(1)操作工不看加注定额,一边加注一边打泵,为满足驾驶室举升速度,加注了过量的液压油,整个系统管道内充满了液压油。驾驶室回落过程举升油缸内的油液返回翻转油泵,造成油液外溢。
(2)采用抽真空设备加注液压油,初始定额选择偏小,发现加注量不足后盲目补液,造成实际加注量偏大。驾驶室回落过程举升油缸内的油液返回翻转油泵,造成油液外溢。
2.2.2 驾驶室回落方式操作不当造成油液外溢(次要原因)
可能原因有:
(1)手动翻转/回落,翻转油泵在泵油时不会产生气泡,即使油液不足也不会产生空穴,不会形成大量的液体气泡;
(2)电动翻转/回落,翻转油泵在油箱无油时,因油泵转速过快,容易在吸油口形成大量气泡,并将其输送到液压回路中,在驾驶室落下时造成油液溢出;
(3)操作工加注完后,未将加油口螺栓拧紧,密封垫未起到作用,造成液压油在驾驶室降落过程油管中的油液大量随气泡排出,污染油泵及相关件。
2.2.3 设备确认
C系燃气牵引车:油泵型号:123,加注定额:0.58 L。
(1)设备参数选择在0.6-0.72 L进行加注时,加注量超过设定值,设备报警,驾驶室不能翻转,显示加注量0.73 L,如图1所示。
图1 设备参数选择在0.6-0.72 L操作界面
(2)设备参数选择在0.7-1.6 L进行加注时,加注超过设定值,设备报警,驾驶室不能完全翻转,加注量1.01 L,如图2所示。
图2 设备参数选择在0.7-1.6 L操作界面
2.2.4 初步确定加注量
按照设备加注设定范围在0.7-1.6 L,加注机显示加注量在0.98-1.01 L之间,用量杯进行定量补加验证。验证结果如表1。
表1 加注量验证记录表
根据验证结果,初步确定C系燃气牵引车电动翻转油泵的液压油加注量为1.1 L。
2.2.5 跟踪确认:(设备及实车)
(1)设备参数调整后加注量一次达到1.1 L,无需二次补加,设备操作界面如图3所示。累计检查50辆已加注的车辆均无油液溢出现象。
图3 设备加注量一次达到1.1 L操作界面
(2)根据前期验证结果,下发通知,对操作工进行培训,要求根据调整后的定额设定加注机加注量,并对加注过程中的问题跟踪反馈。
(3)跟踪结果,按调整后定额加注过的车辆,经下线检查均无油液溢出现象。
3 理论计算确定定额
结合上述分析、验证,本文作者通过理论计算进一步确认验证数据,希望得到理论上的定额依据。
3.1 驾驶室翻转系统油路简图如图4
图4 驾驶室翻转系统油路简图
3.2 确定计算模型
系统理论容积=油泵有效容积+进/回油管路流通油量+举升油缸有效容积。
3.3 理论计算结果与实际抽真空加注测量值对比
结果显示,理论容积与实际测量结果偏差 0.003-0.053 mL,如表2所示。
表2 理论计算系统容积与抽真空加注测量值对比表
4 结束语
通过上述分析、尝试、验证、确认,理论计算与实际加注结果一致。这一策略可应用于其他抽真空加注系统油液定额的确定。具体思路:
(1)新车型通过理论计算后进行加注,减少加注验证的次数。
(2)通过工艺验证,对理论计算结果进行确认。
(3)将这一策略应用于同样抽真空加注的转向、离合、冷却液同等油液加注系统定额确定,提高定额确定效率。