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超临界直流锅炉EDTA低温清洗的探讨

2021-07-19王喜林裴文林李爱丽国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司

节能与环保 2021年6期
关键词:酸洗缓蚀剂水冷壁

文_王喜林 裴文林 李爱丽 国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司

国内某电厂2×630MW机组1#锅炉型号为DG-2020/25.4-Ⅱ1型超临界直流炉、单炉膛、螺旋管圈水冷壁、一次中间再热、全钢构架悬吊结构锅炉。该机组于2008年12月投运,2019年检查1#机组水冷壁管垢最大垢量达288g/m2,所割取的6根管样向火侧垢量均超过了《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2012)中规定的直流炉清洗标准200g/m2,且锅炉投入运行时间符合导则中直流炉清洗间隔年限要求。根据结垢量和运行年限,为确保锅炉受热面内表面清洁、防止受热面因结垢腐蚀,提高锅炉热效率、改善水汽品质,需对1#锅炉炉本体进行化学清洗。

1 清洗方案

1.1 静态小型试验

本次化学清洗范围:省煤器、水冷壁系统、启动分离器系统,总水容积为209m3。

试验目的:检验EDTA对锅炉水冷壁管内污垢清洗能力,得出缓蚀剂最佳用量及用法,得出水冷壁管内污垢垢量。

药品种类:EDTA、还原剂、酸洗缓蚀剂、氨水。

试验方法:分组配置溶液,取六段样管及腐蚀试片分别放入烧杯,在水浴锅中加热并保持90℃,开始计算酸洗时间,并观察记录沉积物剥离反应情况。12h后将试片取出,洗净、干燥、称重,计算腐蚀速率。在静态试验12h后,样管表面清洁干净,无点蚀及二次锈。试验结果如表1所示。

表1 静态小型试验数据

静态小型试验结论:水冷壁样管垢量约249.22g/m2。在90℃条件下,可以较快较好的将水冷壁样管清洗干净,小型试验中检测缓蚀剂的缓蚀速率为0.22g/m2·h,小于《化学清洗缓蚀剂应用性能评价指标及试验方法》(DLT523-2007)中规定EDTA静态腐蚀速率小于1.5g/m2·h要求,同时测定缓蚀剂的缓蚀效率为99.49%。

通过静态实验选定EDTA铵盐(初始浓度4%~6%)低温清洗钝化工艺。

1.2 清洗系统流程

本次清洗系统采用省煤器入口连进水,361阀前断开接回水,整个清洗循环过程与锅炉正常运行过程大致相同,采用大流量高扬程清洗泵。为保证冲洗效果,将水冷壁下联箱两头端盖割除,以便尽可能将水冷壁底部残留杂质冲出,冲洗时采用分步冲洗,先冲省煤器,再冲水冷壁和启动系统。详见图1。

图1 清洗系统图

2 清洗过程

2.1 水冲洗

省煤器冲洗流程:清洗箱→清洗泵→加热器→临时管道→部分给水管道→省煤器→水冷壁下联箱→临时管道→排放至机组排水槽水冷壁及启动系统冲洗流程:清洗箱→清洗泵→加热器→临时管道→部分给水管道→省煤器→水冷壁下联箱→水冷壁→启动分离器→储水罐→361阀前断口处(机侧零米)→临时管道→排放至机组排水槽。

2.2 加热升温试验

锅炉上水启动清洗循环泵,维持水位,投蒸汽进行循环加热,升温至85~95℃之间。记录升温时间及升温速度。此阶段加强系统检查,如发现泄漏应及时进行消缺处理。

2.3 EDTA铵盐清洗

升温试验完成后,利用化学清洗泵建立循环,维持系统温度75℃以上,开始加药。利用加药装置加入缓蚀剂和还原剂,循环1h后开始加EDTA铵盐,并加氨水调节pH值4.5~5.5之间。系统升温达到85℃后清洗计时,维持系统温度80℃以上,循环清洗10~12h。清洗过程中,严格检测EDTA浓度、总铁浓度、pH值和温度等参数指标,每小时分析1次,并做好记录(表2),保证清洗终点时EDTA浓度大于1%。根据现场分析检测结果及监视管清洗情况,以系统中铁离子的浓度稳定作为酸洗终点的判断。

表2 EDTA清洗记录

2.4 钝化及排液

EDTA酸洗结束后,向清洗系统加入适量氨水,使清洗液pH值达到8.5~9.5之间,维持系统温度80℃以上,钝化4~6h。之后打开系统各排污门和排空气门,将清洗废液排放至临时储液罐内。

2.5 保护液冲洗

酸洗钝化液排空后,在清洗箱内配制pH 大于10的保护液,通过清洗泵打入锅炉,循环冲洗1~2h后排放至机组排水槽。

3 清洗效果评价

根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2012),对锅炉化学清洗效果进行了检查,检查结果如下:

①有清洗后的监视管照片(图2)可见,割管检查表面清洗干净除垢率达到95%以上,无过洗及镀铜现象。

图2 水冷壁清洗前后监视管对照

②腐蚀指示片(表3)测量的金属平均腐蚀速率为0.1768g/m2·h,小于导则中规定的8g/m2·h;腐蚀总量为2.2984g/m2,小于导则中规定的80g/m2,清洗质量达到优良标准;本次实际清洗加药量为16.8t,酸洗去垢总量3684.2kg。

表3 腐蚀试片的腐蚀速率

③钝化结束后对监视管进行了检查,其表面形成了一层均匀的刚灰色钝化保护膜,无点蚀及二次锈蚀。

4 经济效益

锅炉受热面EDTA 低温清洗在现场清洗过程中,不需要消耗大量蒸汽加热,节省20%~30%的蒸汽量。清洗消耗时间和清洗后炉膛降温时间相对高温清洗时间缩短,可为后续机组检修和启运节省部分时间。

5 结语

1#锅炉受热面EDTA低温清洗工艺比较容易操作,且清洗后各项指标符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》(DL/T794-2012)的标准要求。对于受热面垢样中以铁垢和碳酸盐垢为主的锅炉,EDTA低温清洗能够将受热面表面的垢物清洗干净;表面有钢灰色的钝化膜,清洗过程中对于金属的腐蚀速率和腐蚀量相对较小。EDTA低温清洗能够降低锅炉清洗的成本,缩短锅炉清洗时间,特别对于运行时间较长且运行中腐蚀较严重的锅炉使用EDTA低温清洗相对更安全。

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