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杭锦旗地区正注反挤固井技术研究

2021-07-16吴天乾李明忠李建新李德红张军义何斌斌

钻采工艺 2021年3期
关键词:环空井段固井

吴天乾,李明忠,李建新,李德红,张军义,何斌斌

1中国石化华北石油工程有限公司技术服务公司钻完井中心2中国石化石油工程造价管理中心

1 研究背景

地层承压能力低造成的固井漏失和难以全井封固,是固井工程面临的常规性技术难题。在鄂尔多斯盆地的杭锦旗地区,刘家沟组的地层承压能力不足1.15 g/cm3[1]。超低密度水泥浆和双级固井是固井防漏的主要技术措施[2],应用由玻璃微珠或3M漂珠开发的超低密度水泥浆成本高[3]。在基浆中注入气体并将密度降至1.15 g/cm3以下时的充气量大,由于气泡体积随液柱压力变化剧烈[4],水泥浆稳定性较差,气体滑脱上升聚集形成段塞,配套的发泡和混配设备同样会增加成本。当存在多个漏失层位时,分级箍安放位置难以兼顾一、二级防漏需要,且分级箍限制了压裂工艺优选,其密封性直接影响后期作业[5]。因此,固井漏失后反挤补救或正注反挤技术广泛应用。

关于常规固井的基本原理、设计方法及配套工艺技术研究较多,但对于反挤固井缺乏系统研究,反挤固井设计和过程控制缺乏参考和依据,导致反挤作业过程不可控、固井质量不稳定[6-7]。通过开展反挤顶替机理和井口压力变化规律研究,明确提高顶替效率的技术对策,形成精细过程控制措施,保证反挤水泥浆到达指定目标层,实现正注和反挤的有效衔接,并提高固井质量。

2 反挤顶替机理数值模拟研究

常规固井时冲洗液和水泥浆由井底进入环空驱替钻井液,顶替方向与流体受力方向相反;基于固井顶替机理研究成果,形成了提高顶替效率的系列技术措施。但反挤时冲洗液和水泥浆由井口进入环空、由上而下驱替钻井液,顶替方向与流体受力方向一致。与正注相比,各因素对顶替效率的影响规律及影响程度均存在一定差异,但尚未开展系统研究。

Gambit构建了环空模型、定义边界类型和网格生成,建立了直井三维环空模型,设置套管偏心度0、0.3,环空模型外径为222.3 mm,内径为177.8 mm,计算区域长度为100 m,网格均采用六面体结构化网格。将模型导入Fluent求解器,以三维非定常N-S方程作为控制方程,流体体积法(VOF)对顶替界面追踪与定位。水泥浆直接接触反挤、层流顶替钻井液,宾汉模式描述流变特性,钻井液、水泥浆的塑性黏度分别为15、30 mPa·s,动切力分别为4、6 Pa,密度1.20、1.30 g/cm3。入口为速度边界,顶替速度0.5 m/s,出口为压力边界,环空壁面按无滑移边界条件处理。单精度有限体积方法进行数值方程离散,时间上采用隐格式,对流项采用一阶迎风有限元离散格式,利用压力隐式分裂算子(PISO)方法进行压力速度场耦合,时间步长为0.005 s[8-10]。

对比正注与反挤时的顶替机理差异,分析反挤时钻井液和水泥浆性能参数对顶替效率影响规律。

(1)与正注相比,套管偏心对反挤顶替效率和界面长度影响作用更突出,混浆更易发生,如图1所示。为提高反挤固井质量,反挤段套管偏心应不超过0.2。由于反挤时流体重力与顶替方向一致,偏心度越大,环空宽间隙与窄间隙的速度差异越大[11-12]。采用正注反挤固井的施工井,上部反挤段加放扶正器,保证套管偏心度小于0.2。

图1 不同偏心度时正注、反挤时的顶替效率

(2)水泥浆和钻井液性能参数对顶替效率均有一定影响。动切力体现流体结构强弱,塑性黏度体现流体内摩擦力。随着钻井液塑性黏度或动切力增大,不利于钻井液流动,反挤顶替效率降低,见图2、图3。

图2 钻井液屈服应力对顶替效率影响

图3 钻井液塑性黏度对顶替效率影响

随着水泥浆塑性黏度或动切力增大,增大了水泥浆对钻井液的接触拖曳力,反挤顶替效率增大。在直井正常顶替时,浮力随着密度差增大而增大,促进环空各间隙钻井液的驱替;但在反挤时随着密度差增大,环空宽、窄间隙处的顶替速度差异越大,顶替效率越低[11-12],见图4。反挤水泥浆前,泵入冲洗液充分降低钻井液的动切力和塑性黏度,反挤浆密度尽量接近井浆密度。

图4 水泥浆与钻井液密度差对顶替效率影响

3 反挤井口套压变化规律分析

反挤时井口压力是施工过程唯一的标志参数,但目前对反挤井口压力的变化规律研究较少,导致施工过程参数调整和控制缺乏依据和针对性。借助水驱油指进机理,定性分析了反挤时的井口压力变化规律。当作用在反挤目标层的动液柱压力大于漏失压力时,流体进入地层。反挤井口压力p0有:

p0=pL-p液柱+pf(1)式中:pL—返挤通道的漏失压力;p液柱—环空液柱压力;pf—环空循环摩阻。

为便于分析和施工控制,首先采用小排量试挤,后提高至设计排量保持不变,直至施工结束前适当降低排量。根据现场施工数据记录,反挤井口压力变化存在如下规律:关井、小排量试挤,将漏层挤通,试挤井口压力p试挤;注入冲洗液,在压力允许的条件下适当提高注入排量,井口压力p0增大。冲洗液注入过程中,液柱压力和循环摩阻逐渐降低,井口压力呈现波动。随着水泥浆注入,液柱压力逐渐增大,井口压力下降;当井口压力下降至某一值后开始上升。如图5所示。

图5 反挤时井口压力变化示意图

4 提高正注反挤固井质量的配套措施

为提高正注反挤施工的固井质量,在反挤顶替机理和井口压力变化规律分析基础上,形成了较为系统的正注反挤固井配套措施。

(1)正注反挤固井设计。固井前若井内难以建立正常循环,正注与反挤在刘家沟组对接,设计正注水泥浆返至刘家沟组底部,不附加;等待正注水泥浆稠化后即可反挤,反挤水泥浆封固井口至刘家沟组井段。若固井前井内以钻井排量循环而钻井液无漏失,正注与反挤在延长组对接,设计正注水泥浆返至延长组顶部,反挤水泥浆封固井口至延长组顶部井段。正注与反挤时间间隔不少于12 h,保证封固刘家沟组的水泥浆形成足够强度。

(2)水泥浆设计。若正注封固至刘家沟组底部时,微膨胀低失水防窜水泥浆封固刘家沟组底以下井段;反挤时1.40 g/cm3的高早强低密度水泥浆封固刘家沟组,1.30 g/cm3的高早强低密度水泥浆封固上部井段,微硅加量不少于10%,提高塑性黏度和动切力,保证反挤顶替效率;缩短稠化时间、过渡时间小于30 min、强度发展快,减少反挤候凝期间的漏失,提高水泥石抗压强度、增强测井声幅响应。若正注封固至延长组顶部时,封固刘家沟组底以下井段的水泥浆为微膨胀低失水防窜体系,封固刘家沟组的水泥浆为密度1.40 g/cm3的高早强低密度体系,刘家沟组顶至延长组井段水泥浆为1.25~1.30 g/cm3的高强低密度体系;反挤水泥浆采用1.30 g/cm3的高早强低密度体系。

(3)提高反挤顶替效率设计。安放双弓弹性扶正器,反挤井段套管偏心度不大于0.2,斜井段套管偏心度不大于0.3;正注时向井内依次注入20 m3新配钻井液或胶液,将下套管时注入的封闭浆充分稀释、挤入刘家沟组;反挤时由井口向环空泵入不少于10 m3冲洗液,破坏反挤等待期间钻井液形成的胶凝结构,冲刷井壁和套管壁。

(4)施工过程控制。正注时以不超过钻井时的最大排量依次注浆和替浆;反挤试挤后,将排量提高至1 m3/min保持不变,记录井口压力。当井口压力最小值对应的反挤水泥浆量与设计值相近,则说明水泥浆已反挤至目标漏层,降低排量至300 L/min以促进裂缝闭合,附加水泥浆5 m3后结束施工。若井口压力最小值对应的反挤水泥浆量小于设计值,表明水泥浆进入上部漏层,应降低排量减小上部漏层张开程度,促使水泥浆继续下行。

5 现场应用

该工艺在杭锦旗地区累计应用145口井,固井优质率提高38.2%、优良率提高45%;环空内正注与反挤有效对接及全井封固率由15.2%提高至62.5%。

5.1 JPH-3XY井

JPH-3XY井为三开井身结构,一开Ø311.2 mm井眼下Ø244.5 mm表层套管,二开Ø222.2 mm井眼下Ø177.8 mm技术套管,刘家沟组、延长组等易漏失层位分布在二开井段,三开裸眼完井。该井二开钻进时发生井漏,经堵漏后固井前钻井液循环正常,井内钻井液密度1.20 g/cm3。延长组顶部(井深1 455 m)为正注和反挤对接位置,正注依次注入冲洗液6 m3、1.30 g/cm3高强低密度水泥浆20 m3、1.40 g/cm3高早强低密度水泥浆4 m3和1.88 g/cm3微膨胀低失水防窜水泥浆10 m3;正注12 h后反挤,依次注入冲洗液10 m3、1.30 g/cm3高早强低密度水泥浆35 m3。反挤至水泥浆26 m3时井口压力由6 MPa降至2 MPa后逐渐升高,判断水泥浆反挤至延安组。声幅测井显示环空未衔接井段仅70 m,正注与反挤基本实现对接;1 500 m以下井段固井质量优质,井口至井深800 m反挤井段优质,其余井段除70 m空套管外固井质量良好。

5.2 JPH-3ZQ井

JPH-3ZQ井井身结构与JPH-3XY 井相同。Ø177.8 mm技术套管入井后,刘家沟组(井深2 397~2 551 m)存在严重漏失不能建立循环,井内封闭浆无法循环出井,井内钻井液密度1.22 g/cm3。正注时依次注入胶液20 m3、冲洗液10 m3和1.88 g/cm3微膨胀低失水防窜水泥浆12 m3,封固至刘家沟组底部,水泥浆不附加。等待正注水泥浆稠化后即刻反挤,注入反挤冲洗液10 m3、1.40 g/cm3高早强低密度水泥浆4 m3和1.30 g/cm3的低密度水泥浆52 m3。井口压力显示,在反挤水泥浆28 m3后,压力缓慢降至最小后显著上升,显示水泥浆进入上部延安、延长组。降低施工排量至500 L/min,促使水泥浆下行,反挤浆量由设计的52 m3增至60 m3。声幅测井曲线显示,正注和反挤在刘家沟组实现对接,空套管段长为0;正注段固井质量优质;延长组以上井段固井质量优质;但由于在延长组分流,反挤排量降低,造成延长组与刘家沟组之间井段固井质量仅合格。

6 结论

(1)降低钻井液塑性黏度、动切力,增大水泥浆塑性黏度、动切力以及降低水泥浆与钻井液密度差,有利于提高反挤顶替效率;钻井液塑性黏度和密度差对反挤顶替效率影响较大。

(2)在固定反挤排量前提下,当井口压力达到最小值时水泥浆进入漏层。井口压力最小值可作为水泥浆进入漏层标志,或根据井口压力最小值对应的水泥浆注入量作为是否返挤至目标漏层的判断依据。

(3)在杭锦旗地区应用取得显著效果,固井优质率提高了38.2%、优良率提高了45%,全井封固率由15.2%提高至62.5%。

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