宣钢炼钢低铁耗快节奏生产实践
2021-07-09蔡飞
蔡 飞
(河钢集团宣钢公司技术中心,河北 宣化075100)
1 前 言
随着宣钢转型升级发展的需求,铁水资源与炼钢生产供需关系发生了变化,铁水供给已越来越不能满足炼钢提产能要求,为充分发挥转炉生产能力,实现宣钢提产增效目的,转炉冶炼需尽快建立起低铁耗快节奏新的生产模式。
宣钢二钢轧厂炼钢作业区主要生产设备包括两座150 t转炉、两座150 t LF 精炼炉、两台12机12流小方坯连铸机。产品结构以生产低合金螺纹钢、高号优碳钢及低碳焊丝用钢为主。结合宣钢生产实际,通过工艺创新及设备改造,摸索出一套炼钢低铁耗快节奏生产技术,在降低铁水消耗的同时,同步实现转炉生产效率的提升。
2 低铁耗生产实践
2.1 入炉铁水组织与分析
要实现炼钢降铁耗,冶炼过程热平衡是重点,转炉炼钢的热量来源主要是铁水物理热及化学热,铁水物理热为主要热量来源[1],化学热主要源于铁水中C、Si、Mn等元素的氧化放热。宣钢两座2 500 m3高炉铁水直供两座150 t 转炉,高炉距转炉距离较近,通过高架桥进入炼钢折罐间进行折罐兑铁,铁水温度损失相对较低,目前供炼钢铁水温度平均1 250~1 300 ℃,铁水硅、锰含量平均0.20%~0.40%,磷含量平均0.100%~0.130%,在满足炼钢平稳生产的前提下,有较好的物理热,为降铁耗提供一定基础。表1为宣钢铁水情况。
为减少热损失,生产组织一方面加快铁水周转节奏,并做好铁包加覆盖剂保温工作,另一方面在铁水P、S 不高且冶炼非品种钢时不经脱S 站处理,直接兑入转炉,尽可能提高入炉铁水温度。
表1 宣钢铁水成分与温度
2.2 冶炼工艺分析
结合宣钢高炉产能及整体工艺装备匹配情况,炼钢提出降铁耗攻关,转炉入炉结构调整后,导致整个吹炼过程发生变化,需制定新的工艺冶炼模式。
(1)冶炼前期硅、锰元素大量氧化,但由于废钢装入过多,吹炼前期炉内升温速度变慢,碳-氧反应推迟[2-3],此时应快速调高供氧流量,并采取低枪位吹炼,待废钢熔化炉内温度升高以后再提枪化渣,同时各种入炉渣料遵循小批量、多批次入炉。
(2)冶炼中期炉温升到1 450 ℃左右时,碳氧反应加快,炉内温度迅速升高,此时极易引起喷溅,为控制炉内反应过快,可适当加入生白等冷料(尽量减少烧结矿等冷料入炉,避免产生更多的FeO促进炉渣泡沫化使喷溅严重)进行调温,必要时可适当调低供氧流量,后期再次压低枪位,确保终点强搅时间,保证钢水质量。
(3)当铁水物理热及化学热较低转炉热量不足时,需增加焦炭作为发热剂,用于提高转炉终点温度,保证正常出钢温度要求。
2.3 其他降铁耗辅助措施
(1)提高废钢入炉质量,保证堆密度要求。为保证单斗废钢加入量满足至少25 t 以上,公司从进口抓起,对废钢尺寸及堆密度严格把关,保证综合堆密度1.0 t/m3以上,专门采购部分优质废钢保证废钢结构搭配合理(含满足要求的生铁块搭配使用)。
(2)炉后加废钢。品种钢生产时炉后加调温冷钢2~3 t;生产低合金时炉后加调温冷钢1~2 t。
(3)炉后合金烘烤。为配合降铁耗后低温冶炼模式,需同步降低出钢温度。转炉炉后设置合金烘烤装置,将每炉入钢包的合金提前进行烘烤,可将合金烘烤至800 ℃以上,降低出钢温度10 ℃以上。
通过以上措施的实施,降针耗取得显著效果,现场数据对比如表2所示。
表2 降铁耗前后数据对比
表2 数据显示,铁耗前由之前的平均979 kg/t降低至929 kg/t,降低50 kg/t钢,铁水装入量从每炉平均195.4 t 降至186.2 t,废钢则由每炉平均14.9 t增加至24.9 t,铁耗的降低有效弥补了宣钢铁水资源量不足的问题,在高炉出铁能力不变的情况下提升了转炉的出钢节奏及能力,为尽快适应当前两座高炉供两座转炉新的生产模式打下良好基础。
3 快节奏生产模式的实现
低铁耗模式的实施,势必给正常生产带来一定影响,为配合公司提产增效需求,高效生产模式势在必行。炼钢系统结合生产现场实际,制定和实施了如下提产措施。
3.1 缩短转炉冶炼周期
(1)提高转炉供氧强度:150 t炉区先后在1#、2#转炉实施氧枪系统升级改造,由Φ299改为Φ325规格,配套改造氧枪升降小车,氧枪喷头也由过去的五孔改造为六孔,改造后供氧流量由之前的35 000~36 000 m3/h 提高至42 000~45 000 m3/h,供氧强度由之前的2.9 m3/(t·min)提高至3.8 m3/(t·min),同步提高除尘风机转速,保证除尘效果。目前氧枪的使用更加合理,使得化渣效果明显改善,炼钢反应更加均匀快速,钢水质量得到进一步提升。最终,供氧时间平均缩短2~3 min,有效提高了转炉生产节奏。改造后氧枪喷头参数:喷孔数6 孔;中心倾角13°;马赫数2.05;设计流量45 000 m3/h;设计氧压0.9 MPa。
(2)转炉出钢口扩径,提高出钢口寿命:出钢口由160~180 mm 改为180~200 mm,同步改造滑板挡渣系统。改造后出钢时间最快达到3.5min,较最初缩短出钢时间1~2 min。此外,持续开展出钢口寿命攻关,减少更换出钢口辅助影响时间。通过降低出钢温度,提高出钢口更换质量,优化安排高碳钢生产并尝试出钢口挂渣操作(当出钢时间≤300 s时,利用高碳钢渣中FeO较低渣子粘稠这一特性进行挂渣操作),有效提高出钢口寿命。
(3)优化溅渣护炉操作:通过调整操作,确保终渣作粘,适当增加溅渣压力与流量,在确保溅渣效果的前提下,溅渣时间由5 min 缩短至3 min,压缩了2 min。
(4)严格压缩冶炼辅助时间:合理调配天车运作,在转炉具备兑铁加废钢条件时,提前将天车运行至准备位,在确保安全的前提下提前将天车小钩挂到位,可将此项辅助时间压缩1~2 min。
3.2 连铸机提拉速
连铸机进行设备改造,将水冷喷嘴由气雾冷却改造为全水冷却,改造后150 mm断面拉速可达2.8~3.2 m/min,165 mm断面可达2.4~2.7 m/min,大大提高了铸机生产效率。
4 结 论
宣钢通过合理搭配入炉物料,建立新的冶炼模式,快速适应降铁耗带来的不利影响,同时通过优化升级氧枪系统、出钢口扩径、铸机提拉速等措施,大大缩短转炉冶炼周期,提高了炼钢生产效率,从日产12 000 t 提高到具备日产14 000 t 能力,实现了低铁耗模式下的快节奏生产,实现宣钢提产增效目的。