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DGMB210/15A隔膜泵在梅山铁矿的应用及改进

2021-06-30董文勇

现代矿业 2021年5期
关键词:隔膜泵梅山单向阀

董文勇

(中色非洲矿业有限公司)

梅山铁矿尾矿库在2010年之前设在梁塘,距离矿山超过10 km。随着矿石年产量逐年增加,2010年以后该尾矿库库容接近饱和,无法满足使用要求,为此梅山铁矿在山景村新建了尾矿库,新尾矿库距离梅山铁矿大约40 km。梅山铁矿尾矿输送采用SGMB140/7型隔膜泵,新尾矿库启用后,尾矿输送量及输送距离明显增加,需要一种长距离管道输送固液两相介质的隔膜泵,原隔膜泵处理能力和输送距离均不能满足生产要求,根据选型设计计算选用了中国有色(沈阳)泵业有限公司生产的DGMB210/15A型隔膜泵。该隔膜泵最大流量为210 m3/h,最高工作压力为15 MPa,能够满足尾矿管道输送使用要求。

1 工作原理

DGMB210/15A型隔膜泵工作原理为电机通过减速机带动三拐曲轴、连杆、十字头,将旋转运动转化为直线运动,进而使活塞进行往复运动。当活塞向左运动时,活塞缸右侧工作腔体积增大,腔体内压力降低,输送的料浆借助给料压力打开进料单向阀,被吸入并充满隔膜室,将隔膜压向隔膜室的左侧腔壁;当活塞向左运动到极限位置时,料浆的吸入过程也随之结束;然后活塞开始向右运动,活塞缸右侧工作腔内油介质受挤压,工作腔体内压力增大,将隔膜室中的隔膜推离腔壁;同时隔膜室内料浆液体受压,隔膜腔体内压力升高,排料单向阀被打开,将料浆压出,输送到排料管路中。由于橡胶隔膜的存在,使料浆不接触活塞等运动部件,减少了这些部件的磨损和腐蚀。另外,通过设置灵敏、可靠的自动化检测控制系统,检测控制橡胶隔膜的运动行程,保证了橡胶隔膜的使用寿命,成为料浆管道化输送的理想设备。DGMB210/15A型隔膜泵工作原理见图1。

2 常见故障及处理方法

2.1 隔膜室频繁补油的原因及处理方法

(1)两位三通电磁阀损坏[1-3]。该阀的开启和闭合是由空气压力控制的,供气系统的压缩空气通过管路连接到气动三联件,压缩空气经过气动三联件过滤后,进入两位三通电磁阀,阀内气路的通断能够控制两位三通阀的闭合和开启,进行补排油工作。如果两位三通电磁阀损坏,无法正常开启和闭合,此时需要更换两位三通电磁阀。同时还需要检查三通电磁阀A、B口的气管是否有漏气或堵塞,若损坏则需更换气阀并清洗管路(图2)。

(2)正常状态下电磁阀处于开路状态。气体进入阀内,压缩小隔膜,使阀推杆与喷嘴闭合。当需要进行补油时,补油电磁气阀闭合,切断气路,补油阀内活塞在弹簧作用下升起,喷嘴口打开,油经单向阀进入隔膜腔内。如果两位三通阀组中的小隔膜破损或阀推杆磨损,阀推杆与喷嘴不能闭合,隔膜腔内液压油压力不够,隔膜室会出现频繁补油,此时需要更换小隔膜和阀推杆。

(3)排油单向阀阀芯(喷嘴下部)卡死或单向阀弹簧失效,隔膜腔内的液压油会打开阀推杆,此时隔膜腔内的液压油压力不足,就会出现频繁补油的故障。

(4)隔膜室大隔膜破损,隔膜腔内的液压油会有部分进入单向阀内,隔膜腔内油压不足,造成隔膜腔内频繁补油;隔膜腔内的液压油进入单向阀内同时,矿浆也会进入液压油箱,整箱油受到污染将不能继续使用。因此隔膜泵大隔膜需要定期更换,根据现场使用情况,8个月左右需更换1次。

(5)补油信号装置损坏,包括补油传感器损坏和导杆上的感应环移位。一旦补油传感器损坏,会误动作导致频繁补油,导杆上的感应环移位,同样会使传感器误动作频繁补油。

2.2 隔膜泵不能正常出料的原因及处理方法

(1)出料阀箱阀橡胶磨损会造成阀橡胶与阀座之间密封不严,导致隔膜泵不能正常出料。根据现场使用情况,每隔20 d需对阀橡胶进行更换1次[4-5]。

(2)阀锥下部的导向定位爪脱离出阀座,导致阀芯不能正常上下动作,矿浆不能正常吸入和排出,需将导向定位爪和阀座做成一体。改进后阀芯中心杆只能沿阀座中心孔上下动作,确保不会脱离跑出。

(3)进料阀箱止动杆断裂。止动杆断裂后进料紧固导管将不能定位而脱离出来,阀芯不能正常工作,隔膜泵不能正常吸浆。需定期检查更换止动杆,保证阀芯有效正常工作。

(4)导向套磨损后,阀锥杆与导向套间隙太大,阀锥杆很容易脱离出来,导致进料阀箱无法正常工作。需定期检查导向套,如发现导向套磨损,需要及时更换。

3 DGMB210/15A隔膜泵在使用过程中出现的不足与改进

(1)在设备运转过程中,十字头在上下导板间作前后往复移动,其中上下导板材质为黄铜,十字头在往复移动过程中会产生大量热量,需要从上导板油孔进入的润滑油进行润滑冷却。因此,如果润滑油间断,十字头和导板摩擦产生大量热量,铜质导板很容易烧毁。通过研究,在每根润滑油管上安装了油流检测传感器,一旦润滑油管堵塞,传感器会及时将检测信号传输到控制系统,此时主电机停转,可有效防止上下导板及其他需要润滑部位因缺油烧毁。

(2)运行过程中大隔膜室腔内环和垫块固定螺杆一旦断裂,容易造成导杆断裂或大隔膜撕裂。打开大隔膜室检查发现,腔内环和垫块固定螺杆偏细,螺杆强度等级不够,后将螺杆规格从M12改成M16,螺杆强度等级由6.8级升为8.8级,改进后大隔膜室腔内环和垫块固定螺杆再未发生过断裂故障。

4 结 语

梅山铁矿自2010年安装DGMB210/15A隔膜泵运行使用至今,总体情况运行平稳,使用过程中通过对其不足之处进行不断的优化改进,有效降低了设备故障率,提高了设备运行效率,满足了尾矿管道输送使用要求。

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