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一种组合抑制剂在某选厂尾矿回收稀土中的应用

2021-06-30

现代矿业 2021年5期
关键词:萤石尾矿精矿

白 娟 江 峰 侯 玮

(包钢集团矿山研究院有限责任公司)

尾矿是一种重要的潜在资源。目前,国内在推进尾矿资源综合利用方面,取得了较好的社会效益和经济效益[1]。我国尾矿资源的综合利用虽然取得了一定的进展和成绩,但是发展很不平衡,离规模化利用的要求还有很大差距;尤其在严重的资源环境约束压力下,加强尾矿资源的综合利用研究工作,具有一定的必要性和紧迫性[2]。

内蒙古某多金属矿选厂自投产以来,仅对铁矿石进行了回收,该选厂选铁尾矿粒度细,矿物之间紧密共生,该尾矿的性质导致选矿难度很大,属于难选矿石,但其中的有价元素应用价值高,其尾矿中的稀土品位约2%,萤石品位约6%,稀土矿物的可浮性与含Ca、Ba的萤石、方解石、磷灰石、重晶石相近,磁性与赤铁矿、钠辉石、钠闪石等弱磁性矿物相近,而密度则与铁矿物、重晶石相近,因而分离回收稀土矿物有一定的难度。为了充分回收该选铁尾矿中的稀土矿物,同时尽量减少稀土浮选尾矿中稀土矿物对下一步萤石浮选的影响,进行了高效抑制剂试验研究。

1 矿样性质

试验所用矿样取自某多金属矿选厂生产尾矿,试样多元素分析及矿物组成分析结果见表1、表2。

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由表1、表2可知,该选铁尾矿中的稀土含量2.47%,萤石含量5.60%,脉石矿物主要为方解石、白云石等碳酸盐矿物,含量72.49%,其次为石英、长石等硅酸盐矿物,含量7.51%,重晶石矿物含量3.54%,以及磷灰石和少量硫化矿等矿物,由于含硫矿物对稀土选别及萤石选别的影响较大,因此在稀土浮选前需要先进行脱硫作业。

2 试验药剂及仪器

试验采用试验室配置的羟肟酸类组合药剂作捕收剂,水玻璃以及组合抑制剂SJ作抑制剂,2#油作起泡剂。试验设备选用武汉洛克RK试验室型球磨机、吉林省探矿机械厂XFD型系列单槽浮选机。

3 试验方法

试验采用连续开路试验,由于矿物中硫含量1.82%,对稀土和萤石的选别影响均较大,因此先进行脱硫试验,脱硫试验中采用硫酸铜作活化剂,用量460 g/t,黄药作捕收剂,用量192 g/t。稀土浮选粗选采用组合捕收剂,用量750 g/t,水玻璃和组合抑制剂分别作为抑制剂,2#油作起泡剂,浮选在矿浆呈弱碱性且温度维持55℃的状态下进行,矿浆浓度40%,磨矿细度-0.074 mm85%。

4 试验结果与讨论

4.1 水玻璃与组合抑制剂SJ对比试验

在固定其他条件不变的基础上(矿浆浓度为40%,磨矿细度-0.074 mm85%,捕收剂用量192 g/t,浮选温度55℃),研究分别采用水玻璃和SJ作抑制剂时,稀土以及萤石的浮选指标的变化情况。1粗5精开路试验结果见表3。

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由表3可知,组合抑制剂SJ对该选铁尾矿中稀土的浮选效果更好,在SJ的最佳用量下,比采用水玻璃最佳用量下得到的稀土品位高约1个百分点,回收率高约15个百分点。另外,使用SJ的粗选尾矿中稀土含量低至0.1%,比使用水玻璃时降低了0.11个百分点,粗选尾矿中萤石品位提高了1.56个百分点,回收率提高了约14个百分点。

4.2 组合抑制剂SJ用量试验

为了取得更好的选别指标,尽量减少精选次数简化流程,为后续实现工业化提供参考价值,进行了组合抑制剂SJ用量及精选次数试验,结果见表4。

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由表4可知,当抑制剂用量为2.0 kg/t时,经5次精选,获得了品位53.79、回收率56.63的稀土精矿,达到了选别要求;但尾矿中稀土含量较高,为0.21%,且粗选尾矿中的萤石品位及回收率较低,分别为7.10%,56.61%,对下一步萤石浮选不利,萤石未得到很好地抑制。当抑制剂用量为2.5 kg/t时,经4次精选可得到品位54.72%的稀土精矿,且回收率明显提高,达71.49%,尾矿中稀土品位降低到0.10%,且尾矿中的萤石品位提高到8.66%,回收率提高到70.84%。当抑制剂用量为3.0 kg/t时,经3次精选,稀土精矿品位达50.56%,未见明显提高,但回收率明显下降,仅为18.60%,尾矿中的稀土品位及含量均较高,不利于下一步的萤石浮选。说明当抑制剂用量增加时,由于抑制作用过强,抑制剂对萤石的抑制效果虽好,但同时也抑制了一部分稀土矿物,影响了稀土精矿地回收[3-5]。

由上述试验结果可知,如果只考虑稀土精矿的品位和回收率,以及后续选别萤石的效果,则抑制剂用量2.5 kg/t时选别效果为最佳;但如果只考虑精选流程及能耗,则抑制剂用量3.0 kg/t时效果最佳,但缺点是药剂用量大且回收率较低,后续对萤石选别的效果也较差。

5 结 论

(1)内蒙古某多金属矿选厂选铁尾矿通过抑制剂对比试验,确定使用组合抑制剂SJ对萤石及硅酸盐类矿物的抑制效果更好,最终可得到稀土品位54.72%、回收率71.49%的稀土精矿,以及稀土品位0.10%、稀土回收率3.15%、萤石品位8.66%、萤石回收率70.84%的粗选尾矿,为下一步选别萤石奠定了良好的基础。

(2)通过组合抑制剂用量试验,确定了抑制剂SJ的最佳用量为2.5 kg/t,但缺点是精选流程过长,需要进行4次精选才能得到品位54.72%的稀土精矿。

(3)当抑制剂用量为3.0 kg/t时,精选流程可缩短为3次,即可得到品位50.56%的稀土精矿,但缺点是药剂用量大且稀土回收率过低,粗选尾矿的稀土含量较高,后续对萤石选别效果的影响较大。

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