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饲钙级磷精矿选矿生产工艺优化研究

2021-06-30谢国先李侯超韩美涛赵昕

现代矿业 2021年5期
关键词:浮选机原矿工艺流程

谢国先 李侯超 韩美涛 赵昕 王 涛

(云南磷化集团有限公司)

饲钙级磷精矿是用于生产饲料级磷酸氢钙的磷精矿,这类磷精矿品质随饲钙加工工艺不同,其要求也不同。云南某胶磷矿选矿厂加工生产该类磷精矿,对应的下游饲钙厂采用直接反应法生产饲料级磷酸氢钙(MDCP和MCP),其要求磷精矿P2O5含量30%以上,MgO含量低于0.80%,杂磷比MER(精矿中MgO、Fe2O3、Al2O3总含量与P2O5的比值)低于0.085[1]。近年来,由于原矿性质的变化,原选矿工艺不能满足生产需要,较长时间内存在磷精矿产量不足、MgO含量偏高的问题。为了增加该选矿厂生产工艺对原矿石的适应性,开展了选矿厂生产工艺试验研究,以提高磷精矿的品质。

1 原矿性质

选矿厂生产工艺为单一反浮选流程,以脱除白云石类脉石矿物为主。根据饲钙磷精矿的高品质要求,原矿品质要求也较高,采出过程为单独剥离采矿,以提高出矿品质。原矿多元素分析结果见表1。

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由表1可知,该磷矿石ω(CaO)/ω(P2O5)=1.77,SiO2含量低于15%,属于典型的中低品位碳酸盐型磷块岩矿石[2]。

由于是单独剥离采矿,采出该部分饲钙原矿后,剩下的磷矿石原矿P2O5品位已不足21%,因此,生产过程中应尽可能利用好饲钙原矿,在保证精矿品质的前提下,提高饲钙用磷精矿产率。

2 原生产工艺流程分析及研究

2.1 原生产工艺流程分析

原选矿生产工艺采用单一反浮选1粗2精1扫流程,原反浮选工艺流程见图1。

原工艺流程中YP4为pH值调整剂、YP3为磷矿石抑制剂、YP6为反浮选捕收剂,各下一级作业的中矿逐级返回上一作业,形成闭路流程,扫选尾矿作为最终尾矿。按照该流程进行饲钙矿选矿加工,在药剂正常添加的情况下,精矿产品中的MgO含量难以脱除到要求含量以下,且尾矿中P2O5含量较高,生产流程考察数据见表2。

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由表2可知,最终精矿产率为52.84%,MgO含量1.16%,MER值达到0.101,不能满足饲钙生产用矿的要求;尾矿P2O5含量高达16.09%,是导致精矿产率及回收率低的主要原因;另外,粗选尾矿、精1尾和精2尾P2O5含量均较高,表明在这些作业过程中存在强制刮泡现象,尽管如此,精矿脱除MgO的效果仍然不能满足要求。究其原因,整个生产工艺循环负荷大、浮选时间不足、各作业强制刮泡现象明显,流程设置不合理,导致精矿综合指标不达标。

2.2 粗选尾矿分析

生产工艺流程中粗选浮选机6槽,在正常生产情况下对每一槽的尾矿进行单独取样分析,分析结果见表3。

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由表3可知,粗选尾矿P2O5含量沿工艺流程升高,前3槽P2O5含量低于8.50%,可直接抛尾或再选;后3槽尾矿P2O5含量较高,均超过10%,需进行扫选。

2.3 扫选试验研究

选取现场生产粗选的后3槽尾矿矿浆进行试验。采用XFDⅣ1.5 L试验室挂槽浮选机,搅拌速率2 100 r/min,充气量控制在0.13~0.18 m3/(m2·min),进行反浮选刮泡时间试验,试验流程见图2,试验结果见表4。

由表4可知,粗选后3槽泡沫在反浮选3 min时,扫选精矿P2O5含量23.40%,MgO含量5.25%,与原矿指标接近,可以返回到粗选第1槽;当浮选时间6 min时,扫选精矿P2O5含量28.65%,MgO含量2.00%,可达到化肥用磷精矿指标[2],可实施配矿直接销售,不必返回原流程再选。

粗选后3槽泡沫作业矿浆量为210 m3/h,即3.50 m3/min,试验浮选时间6 min,放大到12 min,依据下式计算浮选机台数[3-5]

式中,W为矿浆量,m3/min;t为浮选时间,min;k为浮选机有效系数,取0.8;V为浮选机有效容积,m3,现场浮选机容积为30 m3。经计算n=1.75台,取2台。因此,粗选作业在抛掉前3槽泡沫尾矿后,后3槽泡沫扫选仅需2台30 m3浮选机。通过试验,原扫选作业4台浮选机预先抛尾后仅需两台就能满足生产。

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2.4 精选试验研究

原工艺流程中精选2的精矿P2O5含量较高,MgO含量也较高(大于0.8%),不能满足饲钙生产用矿要求。取生产精选2的精矿进行加药和不加药两种方式的对比试验,不添加药剂时刮泡2 min无泡,因此对比试验统一采用刮泡2 min。再次精选工艺流程见图3,试验结果见表5。

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由表5可知,精选2精矿再精选在相同的浮选时间内,两种方式的精矿都能达标,MER值也能达到0.085以下;添加药剂时精矿P2O5含量更高,MgO含量更低,但精矿产率降低了2.01个百分点,精矿量损失较大,主要原因是精选2后的产品中MgO含量较低,加入捕收剂后与磷矿石吸附的几率也更大,导致作业尾矿P2O5含量升高,产率降低。

3 优化后工艺流程及生产数据分析

根据上述研究结果,原粗选前3槽作为1次粗选,泡沫尾矿(粗选1尾)直接抛尾;原粗选后3槽作为2次粗选,泡沫(粗选2尾)进行扫选;原扫选前两槽浮选机作为扫选,扫选精矿不返回流程,进行配矿销售,扫选尾矿与粗选前3槽尾矿合并形成综合尾矿;主工艺流程增加1次精选作业,原扫选另外两个浮选槽作为新增精选设备,新增精选尾矿不返回,进入扫选作业。优化后的饲钙磷精矿生产工艺流程为2粗3精1扫流程(图4),在磨矿处理量及入选浓细度不变的情况,优化后流程考察结果见表6。

由表6可知,饲钙级磷精矿P2O5含量30.66%,MgO含量0.71%,MER值为0.079,完全满足下游用矿要求;饲钙级磷精矿产率68.17%,较原工艺流程提高了15.33个百分点,磷回收率提高了17.26个百分点;综合尾矿P2O5含量降低到8.09%,磷资源得到了充分利用,另外,扫选精矿作为化肥用磷精矿销售,磷精矿综合产率额外增加了4.56%,节省了选矿厂精矿生产成本。

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4 结论

(1)云南某选厂通过流程考察及试验研究,利用现有工艺设备将饲钙磷精矿原生产工艺由1粗2精1扫闭路流程优化为2粗3精1扫半闭路流程。优化后延长了工艺流程,增加了浮选时间,并且扫选精矿和3次精选的尾矿不作为中矿返回,减少了工艺流程的循环负荷,使流程操作更加稳定可控。

(2)优化后工艺流程获得的精矿P2O5含量30.66%,MgO含量0.71%,MER值为0.079,达到了饲钙磷精矿的指标要求。获得的饲钙磷精矿产率68.17%、磷回收率85.66%,分别较原流程提高了15.33,17.26个百分点;综合尾矿P2O5含量8.09%,较原工艺降低了8.00个百分点,选矿效率得到了较大的提升。

(3)优化后工艺额外产出产率4.56%的合格化肥用磷精矿,有效地回收了磷精矿资源,提高了企业的经济效益和磷资源利用率。

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