超滤性能问题的分析与改进
2021-06-26王春芹王新娣李文涛
王春芹,王新娣,李文涛,王 强,薛 萍
(山钢股份莱芜分公司能源动力厂,山东莱芜 271104)
1 现状分析
莱钢化水车间型钢除盐水站班组担负着3 座130 t/h中温中压锅炉用除盐水、50 MW发电机用除盐水、65 MW 发电机用除盐水、特钢100 t电炉用除盐水、炼钢转炉用除盐水、型钢厂加热炉除盐水、烧结厂用除盐水、宽厚板用除盐水等生产和补给工作。外供除盐水量平均200 t/h,生产压力较大。除盐水生产工艺是“膜法脱盐+离子交换”,随着运行时间延长,设备老化严重,运行状态出现劣化,因此维护、保持设备的良好运行状态,是保质保量的除盐水生产、外供工作前提。然而,近年发现反渗透进水水质变差,使反渗透运行周期缩短,产水能力下降,造成生产成本升高,严重制约生产运行。通过调查分析,影响反渗透运行周期短的因素,主要体现在进水污染指数不合格;进水污染指数主要受超滤影响,据此分析是超滤出现了问题。见图1。
图1 影响因素饼形图
2 存在的问题
超滤是膜法除盐工艺中的重要设备之一,是反渗透设备的重要预处理工艺。正常超滤出水污染指数(SDI)在4以下,满足反渗透进水要求。如果超滤出现断丝,截污能力降低,出水污染指数就会升高,随着断丝膜元件的增加,污染指数突破4 以上,导致反渗透污堵增速,化学清洗频次增加,产能下降,严重影响除盐水的正常生产供应。
首先,对生产运行中的4 套反渗透预处理工艺超滤设备所有参数进行了统计分析,发现每套超滤膜元件中有2/3 以上存在断丝现象。其次,对超滤进水杀菌剂浓度进行分析,超滤进水杀菌剂浓度应控制在2~3 mg/L之间,调查发现杀菌剂浓度大部分在1~2 mg/L,还有部分3 mg/L 以上,杀菌剂浓度添加不合格。再者,对超滤定期清洗维护发现,清洗方式单一,只有碱洗,且清洗时间短,造成清洗效果不理想。最后,对超滤在线反洗工艺调查发现,氮气反洗压力0.5 MPa大于厂家承诺的0.2 MPa,反洗压力大也是造成超滤断丝的主要原因,同时没有反洗加药系统,使超滤反洗不彻底,反洗效果差。
3 改进措施
3.1 在线诊断处理
对1#~4#超滤进行了在线快速断丝诊断、处理,方法要点:(1)停运设备,借助气洗管道作为检漏气源,维持进气压力在0.1 MPa;(2)打开氮气底部进气阀,持续进气1~2 min,当氮气压入有断丝的超滤膜元件时,氮气就会从断丝处渗入,从产水中排出,没有断丝的氮气则从浓排管排出,超滤的产水管上有一透明管,当有气泡逸出时,判定为该膜元件有断丝;(3)当查出的超滤膜元件有断丝后,将有断丝的膜元件上边盖板打开,再重复此方法检漏一遍,就能准确找到哪根滤丝断裂,然后用堵漏签蘸专用胶水将确定的断裂滤丝堵住,待胶水干透粘固后,切下堵漏丝柄,盖上膜元件上边盖板,即可恢复运行。根据断丝情况进行了超滤膜的倒膜及更换,针对断丝不严重的膜元件进行了断丝堵漏,消除了超滤断丝问题。
3.2 严格杀菌操作
首先严控杀菌剂质量,每次卸杀菌剂前由值班人员对其进行浓度化验(浓度大约10%),合格后方可卸货。其次,增加两台杀菌剂泵,让超滤与杀菌剂泵一一对应,当超滤运行时自动启动对应的杀菌剂泵,避免了随着用水量变化而不能及时调控杀菌剂加药量的难题,解决了杀菌剂加药浓度不合格的问题。
3.3 优化化学清洗方式
将原来的单一的杀菌碱洗改为水汽碱洗-杀菌碱洗-酸洗三步清洗,并且延长清洗时间至36 h,采用高流量清洗。水汽碱洗即在清洗水箱中加入适当的碱液,一边进清洗液一边进氮气,控制清洗液流量20 t/h,控制氮气压力在0.2 MPa,超滤底部进水汽上部废液排出,清洗30 min。后转为杀菌碱,即在清洗水箱中加入适当的杀菌剂和碱液,控制清洗液流量70 t/h,清洗24 h。最后进行酸洗,即在清洗水箱中加入适当的柠檬酸,控制清洗液流量70 t/h,清洗12 h。清洗后超滤产水量达130 t/h,完成目标。
3.4 稳定气洗压力
为了控制进气压力,只能调控进口阀门,在没有压力表无法准确显示压力数值情况下,不能精准手动调控进口阀门,同时当氮气母管压力有变化时,也会造成气洗压力有变化。为此,车间探索出用减压阀组解决问题的思路。在超滤反洗进气母管适当的位置增加减压阀组,通过调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。技改实施后,气洗压力稳定在0.2 MPa,避免了压力控制不当造成的超滤膜元件内中空丝破裂等问题,降低了超滤断丝概率,起到了良好效果。
3.5 其他
超滤系统只有定期反洗工艺,没有加强反洗工艺,随着超滤长时间运行,超滤反洗并不能完全冲洗掉粘附在上面的微生物等物质,降低了超滤的截污能力。增加一套加强反洗工艺,设定每运行20周期进行加强反洗一次,加强反洗药液为杀菌剂+盐酸。不但使反洗效果变好,同时也减少了超滤的化学清洗频次,取得预期目标。
系统设计的气洗工艺使用氮气,生产过程中为保证安全,反洗排水通过管道引入到室外排放,并且现场安装了固定式氧气检测仪保证安全使用。
4 实施效果
通过一系列的改进措施提升超滤工艺参数后,运行半年以来,没有发生超滤断丝现象,超滤产水量由80 t/h提高到120 t/h,出水污染指数由4.8以上降低为2.8 以下,提高了反渗透进水水质,降低超滤和反渗透反洗频次,降低了除盐水水耗,确保了膜法除盐设备的安全稳定运行。型钢除盐水站共有6套超滤,年节工业生水约10万t,节约维修成本30余万元。