生物质锅炉空预器低温腐蚀研究及优化改造
2021-06-11董启盛李定青陈洪世
董启盛 李定青 陈洪世
广东粤电湛江生物质发电有限公司 广东 湛江 524033
引言
实现碳达峰碳中和是国家重大战略决策,对推进我国的生态文明建设、引领全球气候治理、实现国家“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。生物质能源作为可再生能源的重要组成部分,合理高效开发生物质能源是解决能源和环境的重要途径之一,然而在生物质直燃发电中,锅炉运行过程中仍存在不少问题,制约锅炉的长期稳定运行。其中,生物质燃料的富含碱金属、氯元素等无机组分造成的受热面积灰和腐蚀问题尤为突出[1-3]。本文以220t/h生物质循环流化床锅炉空预器低温腐蚀为例,对空预器出现的腐蚀问题进行分析,并探讨原因和改造措施。
1 设备概况
图1 空预器结构示意图
表1 锅炉主要技术参数
该电厂配备220t/h生物质循环流化床(CFB)锅炉,型号为HX220/9.8-Ⅳ1,主要参数如表1所示,为高温高压参数、自然循环、单炉膛、平衡通风、露天布置、钢架双排柱悬吊结构、固态排渣循环流化床锅炉。空预器分为一次风空预器和二次风空预器,布置在尾部烟道后竖井下部,如图1所示,烟气向下流动,冲刷空气预热器受热管,将热量传递给一、二次风。烟道计算截面为9000×3500,分二组管箱,为顺列沿烟道高度方向依次布置,二次风空预器上管箱材质Q215-A,下管箱采用考登钢(又名耐候钢),二次风空预器管径为:每个回程大管箱上部两排和左右两侧两排管子使用规格为42.3×3.25,其余管子均使用规格为φ40×1.5, 横向节距S1=65,纵向节距S2=60,横向排数138,纵向排数40排,烟风二次交叉。该空预器为本文主要研究对象。
2 空预器腐蚀情况
该厂锅炉停运后对现场进行详细检查,发现空预器腐蚀部位主要发生在空预器二次风冷端(进风)约200mm左右的长度范围内,在进风处约200mm的管子大部分已腐蚀失效,整个二次风进口部位,除了少数顶部两层的管子之外,2760根管子的大部分都发生了腐蚀现象,有超过400根管子已经断裂,剩余的管子大部分已经腐蚀到接近穿孔的程度,腐蚀形态类似海水腐蚀,如图2所示。
图2 空预器积灰和腐蚀现场图片
另外,二次风空预器正下方存在烟道向内凸起台阶,台阶与水平成20°角,如图3所示。台阶高度约250mm左右,导致从台阶往上形成了底边约为200mm,斜向上的梯形积灰区域,在这个区域内所有空预器管子全部被埋在灰里面,靠近二次风进口端积灰非常潮湿,靠近出口端的积灰相对干燥。
图3 空预器积灰和腐蚀区域图
二次风空预器下部一次风空预器也有一层为考登钢,且该区域在二次空预器下游(烟气流向),但是该区域管子没有发现腐蚀问题(也没有台阶形成积灰)。而更下游的两层一次风空预器,管材为搪瓷管,有一层也存在积灰,但是未出现腐蚀现象。在二次风出口端也存在台阶,有积灰,干燥,未发现腐蚀。
3 结果分析与讨论
为研究空预器腐蚀原因,采集二次风空预器管材及入口积灰样品进行分析探讨,利用能量弥散X射线荧光法(energydispersive X-ray fluorescence,EDXRF),对二次风空预器管材和入口积灰进行元素分析,结果如图4、图5所示。由图4可知,积灰中含有较高含量的氯离子,通过复杂的化学反应造成管壁发生晶间腐蚀,因此该氯离子是造成腐蚀的主要原因,由图5可知,氯离子是主要的腐蚀产物之一,切好验证图4推测存在氯离子腐蚀的过程。此外,Ca2+和K+是除Fe以外的两种主要的阳离子,碱金属沉积也是造成空预器低温腐蚀的重要原因。
根据现场情况,腐蚀主要发生在积灰多且潮湿的区域,距离外护板约200mm的范围内是空预器台阶积灰严重区域,引起二次风空预器管离入口端面约30mm左右发生腐蚀断口,管子呈现沿着外径均匀腐蚀。锅炉运行期间,该位置的二次风温度约为35℃,烟气温度210℃,二者都是流动的气体介质。由于该管子的壁厚为1.5mm,很难从采用超声波测厚的方法进行检验,因此宏观检验监控方法无法实现。此外,由于积灰热阻非常高,当积灰导致整个空预器管子完全埋在灰里面时,积灰区域管子表面温度将远远低于烟气温度,甚至接近空预器管内风温。因此,在积灰区域,管子内外壁温度与进口端二次风温度接近,表面积灰温度也将大大低于烟气温度,空预器二次风进口端风温低(冷风温度),积灰的温度也低,生物质燃烧后烟气(含HCl)与积灰接触后结露,并逐步渗透到管子表面,导致该区域管子长期处于腐蚀环境下,即使锅炉停运,腐蚀仍在进行,导致该区域管子短期腐蚀失效。
同样积灰的二次风出口端,由于管内二次风温度经过加热已经升高至酸露点以上,从而积灰温度也在酸露点温度以上,即使表面有积灰,由于积灰温度高,不会引起烟气(含HCl)结露,也难于发生腐蚀。至于一次风空预器,同样材料的地方由于没有积灰也就不存在腐蚀,而用搪瓷管的一次风空预器,虽然存在与二次风空预器入口腐蚀区域同样的积灰台阶,但由于搪瓷管耐腐蚀性好,也未发生腐蚀。
通过以上分析,可以认为空预器腐蚀主要原因为设计缺陷导致积灰引起,当积灰发生在二次风冷风入口端时,管壁温度低,积灰温度低,烟气结露后,逐步渗透到管壁,由于灰中氯离子含量较高,对金属管道造成(晶间)腐蚀,随后发生电化学腐蚀,造成金属管道整体腐蚀穿孔。而搪瓷管耐腐蚀性较强,可以防止烟气和积灰腐蚀。
图4 二次风空预器入口积灰EDXRF结果
图5 二次风空预器管材腐蚀产物EDXRF结果
4 改造及评价
根据结果分析和讨论,采取升级空预器管材和消除积灰死角的改造优化方案,具体如下:①将二次风空预器入口管材更换为搪瓷管。②增加空预器区域吹灰装置,清除积灰。③通过空预器边板改造,消除积灰台阶,彻底消除积灰死角。
通过以上优化改造,空预器积灰和腐蚀问题基本得到解决,锅炉连续运行周期变长。
表2 空预器漏风试验结果
通过对一二次风空预器进行漏风试验,试验结果如表2所示,空预器漏风率由试验前的28.46%降至7.97%,下降20.49个百分点。空预器漏风率降低后,烟气侧额冷风走廊减少,积灰台阶消除,有效避免了烟气灰颗粒沉积,锅炉效率明显提高。