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高效沉淀+精密过滤工艺用于污水厂提标改造工程

2021-05-12尹华升刘晋阳吴冀宣龙燕平

净水技术 2021年5期
关键词:过滤器处理厂污泥

姚 雨,刘 丽,*,尹华升,刘晋阳,刘 军,吴冀宣,龙燕平

(1.中国葛洲坝集团水务运营有限公司,湖南长沙 410000;2.湖南省建筑科学研究院有限责任公司,湖南长沙 410000)

随着我国经济的高速发展,水体纳污能力严重不足,水环境污染问题形势严峻。近年来,国家加大了对水污染的治理力度,出台了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)和《水污染防治行动计划》(水十条)等一系列标准和政策,要求重点流域、区域的城镇污水处理厂出水水质满足一级A标准[1]。对于大部分城镇污水处理厂来说,由于排水体制问题(主要是雨污分流不彻底),SS和TP是制约大部分城镇污水处理厂稳定达到一级A标准的主要因素[2]。絮凝沉淀和过滤工艺技术成熟可靠,通过投加絮凝剂沉淀(辅助化学除磷)以及滤网的拦截和筛滤作用,可有效去除污水中的TP、SS[3]。污水厂出水大大降低了污染负荷,对于控制水体富营养化、改善水环境质量具有重要意义[4]。本提标改造项目,通过对一期工程系统改造,解决预处理段拦渣效果差的问题,并解决一期氧化沟弯道沉泥问题,提高生化脱氮除磷效率;通过增加高效沉淀池+精密过滤器的组合工艺,既提高了高效除磷效果,出水稳定达标排放,又解决了污水厂占地紧张、征地困难、投资受限的普遍难题,工程实际运行效果良好。本文介绍了一期工程运行存在的问题、工艺流程、主要构筑物和设计参数、经济指标分析,该工程对类似污水处理项目提标改造的工艺选用具有指导意义

1 工程概况

1.1 工程背景

湖南某生活污水处理厂于2009年12月正式运行,规模为2万m3/d,设计排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准,主要处理县城生活污水,主体工艺为改良型氧化沟工艺。为提高人民的生活环境,打造生态经济圈,改善河流水质,政府出台相应环保政策,要求污水处理设施进行提标改造,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。本次提标改造工艺采用“高效沉淀池+精密过滤器+联合消毒”的工艺,运行稳定,出水达标排放,出水水质优于一级A标准,且CDO满足地方标准《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T 1546—2018)的二级标准要求[5]。

1.2 规模和进出水水质

湖南某县城生活污水处理厂处理规模为2万m3/d,高峰时满足1 241 m3/h的处理能力。污水处理厂服务范围内老城区排水体制为合流制,截流倍数为1.0。旱季运行时,水量为1.7万~2.0万m3/d;进水水质CODCr、SS、TN、TP分别为140~170、130~150、25~30、2.5~3.5 mg/L。雨季运行时,水量为2.0万~2.4万m3/d;进水水质CODCr、SS、TN、TP分别为100~140、60~130、15~25、1.5~2.5 mg/L。厂区运行11年,实际进水水质低于原设计水质,一期工程出水水质优于一级B标准。本次提标改造后,出水水质执行一级A标准。具体进出水水质数据如表1所示。

表1 进出水水质Tab.1 Water Quality of Influent and Effluent

2 改造重点难点及改造方案

2.1 改造重点难点

从污水处理厂实际运行情况来看,污水处理厂的出水水质除了TP、SS和大肠杆菌不能达到新标准外,其他指标基本可以达到一级A标准。但目前污水处理厂进水浓度尚未达到设计值,随着城市化进程及雨污分流的推进,进水浓度将会在未来慢慢提高,现有运行情况不能保证污水厂未来满负荷运行。因此,对氧化沟的处理能力进行核算,以推测污水处理厂在满负荷状态下是否能达到一级A标准,便于采取有针对性的改造措施。在进水水质确定的情况下,决定污水处理厂是否能处理达标的主要指标为供氧量和生物池容积。在设计浓度下(进水上限值),经核算氧化沟曝气机参数及池容,能满足提标改造的要求。根据现状水质,在没有投加碳源设施的情况下,TN基本能达到一级A标准。本次提标改造中暂不考虑碳源投加设施,待水质提高后根据水厂运行情况酌情增设碳源投加。但氧化沟运行至今,存在较多问题,局部需进行改造,以提高氧化沟运行效率,确保NH3-N和TN稳定达标排放。

根据实测,水质TP、SS不能达到新标准,单纯依靠生物处理不能达到要求,需增设辅助化学除磷设施。本次项目主要考虑新增深度处理段,保证TP和SS稳定达到新标准要求。针对污水处理厂运行存在的问题,本次项目也一并改造。

(1)粗、细格栅。现有设备栅隙较大、捞渣效果差、设备老化严重、故障率高、维修频繁,影响处理效果。为保证本次提标改造效果,需更换粗、细格栅,确保污水中的漂浮物在预处理段去除,提高处理效率。

(2)旋流沉砂池。一期旋流沉砂池底部砂砾沉积板结,导致水体中的砂砾进入后续氧化沟,影响氧化沟处理效率。提标改造工程实施中疏通沉砂池,确保沉砂池处理效率。

(3)卡鲁赛尔氧化沟。氧化沟2台推流设备老化且频繁故障,导致缺氧段混流效果较差,污泥沉积严重,反硝化反应不彻底,脱氮效率低;且1台倒伞曝气机不能正常运行,维修频次高,溶解氧偏低,污泥失去活性,影响COD和NH3-N的去除效果。需对氧化沟进行整改,提高生化段的处理效率,确保出水水质长期稳定达标。

(4)消毒渠。紫外灯管为一级B标准配置,需提高紫外灯管配置,以满足一级A标准要求。

(5)污泥处理系统。储泥池有效容积为22.5 m3,容积太小;配套带式脱水机,污泥脱水至80%。根据新环保要求,污泥需脱水至60%。

(6)产生的臭气未进行治理,影响员工生产生活环境,且不满足环保要求。

2.2 深度处理比选

因TP、SS不能达到新标准,需增加深度处理段。常见的污水深度处理工艺为“沉淀+过滤”的组合工艺,通过投加药剂完成SS、TP等污染物的去除。沉淀段一般采用传统的混凝沉淀与高效沉淀,2种工艺原理一样。混凝沉淀是传统的沉淀工艺;高效沉淀是在混凝沉淀基础上,对污泥回流、填料、搅拌设备及沉淀设备进行改进,利用较高的表面负荷达到高效的处理效果,且在占地面积及总投资上具有较大的优势。传统的过滤一般采用V型滤池,此次采用的精密过滤器在其他项目应用成熟稳定。本项目提标段无新征地可用,且政府投资较紧张,在有限的空地且投资紧张的前提下,本工程深度处理工艺主要对占地与投资对比分析,选择占地小、投资节省的组合工艺,如表2所示。

表2 占地及投资对比分析Tab.2 Comparative Analysis of Land Covering and Investment

通过2种工艺占地与投资比选分析,深度处理采用“高效沉淀+精密过滤”组合工艺,既解决了污水厂征地难、占地小的难题(占地节省50%),在保证出水稳定达标排放的前提下,工程总投资节省40%。

2.3 改造方案

针对现状问题及改造的要求,本工程改造方案如下。

(1)更换粗、细格栅,保证捞渣效果。

(2)疏通旋流沉砂池,且以后运行中风机与抽砂泵根据工艺运行状况设置自控运行模式,确保砂砾不沉积且抽入砂水分离器。

(3)针对氧化沟缺氧段污泥沉积、推流效果差及设备损坏的问题,在缺氧段弯道处新增1台推流器、更换损坏的推流器2台。这样加大了缺氧段搅拌与混合,提高了缺氧段水流流速,防止污泥沉淀,确保反硝化的顺利进行,提高了缺氧段的脱氮效率,保证处理后TN稳定达到新标准15 mg/L以下的要求。针对氧化沟溶解氧不足的问题,更换老化的倒伞曝气机1台,并设置变频控制,更换曝气机后,确保溶解氧控制在2~3 mg/L,逐步培养污泥浓度,提高污泥活性和氧化沟的处理效率,确保COD和NH3-N在设计负荷下达到新标准要求。

(4)提高紫外灯管配置,以满足一级A标准要求。并配套氯酸钠辅助加药设施,确保紫外设备不稳定时,启动辅助加药设施。

(5)新增污泥储存池,改造脱泥设备,污泥脱水至60%。

(6)新增除臭系统,改善厂区生产生活环境,满足环保要求。

(7)因TP、SS不能达到新标准,需增加深度处理段。深度处理采用“高效沉淀+精密过滤”的工艺,高效沉淀具有絮凝沉降效果好、沉淀分离速度快、污泥浓度高、出水水质好[7]等优点,且利用污泥回流减少药剂投加,降低运行成本。精密过滤器工艺具有占地面积小、可连续运行、自动化控制程度高、投资少、运行费用低等优点。精密过滤器采用连续进水,连续反冲洗的方式运行,清洗水采用过滤后的出水。原水自流进入滤筒内表面,依靠重力作用,透过滤网,从滤筒外表面排出,实现了滤网过滤,原水中的SS被截留在滤网内表面,通过清洗后排出[8]。通过分析,深度处理采用“高效沉淀+精密过滤”组合工艺,既解决了污水厂征地难、占地小的难题(通过对比分析,占地节省30%~40%),又保证了各项出水指标稳定达标排放。

2.4 工艺流程

工艺流程如图1所示。一期工程建设至今已运行11年,考虑到提标的要求,对粗格栅、细格栅、氧化沟、二沉池进行改造及更换部分设备,确保出水稳定达标运行。二沉池出水进入新建的中间提升泵站,污水提升进入高效沉淀池,经高效沉淀池和精密过滤器后,进一步去除TP及SS,出水经联合消毒后,达标排放。厂区污泥经污泥处理脱水至60%以下外运填埋。厂区产生的臭气进行收集后,统一进行生物除臭处理。

图1 污水处理工艺流程Fig.1 Flow Chart of Wastewater Treatment Process

3 提标改造工程内容

3.1 现有设施改造

3.1.1 粗格栅改造

新增回转式粗格栅2台,宽度为0.8 m,栅缝为15 mm,渠高为6.0 m,去除污水中粗大的漂浮物,保护水泵的正常工作。

3.1.2 细格栅改造

新增回转式细格栅2台,宽度为1.0 m,栅缝为3 mm,渠高为2.0 m,进一步去除污水中较小的漂浮物。

3.1.3 氧化沟改造

更换损坏的推流器并在弯道处新增1台搅拌器,加强混合搅拌推流,提高脱氮效率。对老化的倒伞曝气机进行更换,并设置变频控制,保证好氧段氧气利用率,保证COD、NH3-N的降解及TN、TP的去除。

3.1.4 二沉池出水堰调整

二沉池出水不均衡,对出水堰板进行调整,保证出水均衡稳定。

3.2 新增深度处理工程

3.2.1 中间提升泵站

1座,钢砼结构。设计规模为2万m3/d,总变化系数为1.49,尺寸为6.6 m×7.2 m×4.5 m。安装轴流泵3台,2用1备,泵参数Q=621 m3/h,H=6.0 m,功率N=15 kW。

3.2.2 高效沉淀池

1座,钢砼结构。为混凝区、絮凝区、沉淀区一体的高效沉淀池,通过投加化学药剂,进一步去除水中TP和SS。设计规模为2万m3/d,总变化系数为1.49,混合区停留时间为1.50 min,反应区停留时间为11.4 min,沉淀区平均时表面负荷为8.8 m3/(h·m2),污泥回流比为3%~5%,聚铁投加10%浓度50~80 mg/L,PAM投加2‰浓度2~4 mg/L。构筑物尺寸为22 m×12 m×7 m。设置混合搅拌器1台,N=5.5 kW,叶轮直径为1.0 m;絮凝搅拌器1台,N=2.2 kW;中心传动刮泥机1台,N=0.55 kW,直径为11.0 m;回流污泥泵及排泥泵各1台,Q=30 m3/h,H=15 m,N=2.2 kW。

3.2.3 精密过滤器

进一步去除水中污染物,使得出水达标排放。设计规模为2万m3/d,总变化系数为1.49,过滤精度为20 μm,转筒直径为1.6 m,长为2.7 m,过滤功率为1.5 kW,清洗功率为2.2 kW。设置2套精密过滤器,1用1备,通过自控命令交替运行使用。精密过滤设备由旋转滤筒、驱动装置、清洗装置、机箱及控制装置组成,主体结构采用316 L不锈钢主材,尺寸为11.8 m ×7.85 m×2.6 m。

3.2.4 联合消毒池改造

更换一期紫外灯管设备,并设置次氯酸钠辅助消毒装置备用。配置64根灯管和配套的稳流器及自控设备。配置15 m3次氯酸钠储罐,配套加药泵,并设置围堰。

3.2.5 巴氏计量槽

设计规模为2万m3/d,总变化系数为1.49,宽为0.3 m,尺寸为1.25 m×11.8 m×2.5 m。设置不锈钢巴氏计量槽1套,超声波流量计1套。

3.2.6 污泥储存池

接纳剩余污泥及化学污泥,绝干污泥为3 t/d,含水率为99.2%,污泥量为375 m3/d,尺寸为6.6 m×6.6 m×5.0 m。设置立式搅拌器1套,转子泵2台,Q=60 m3/h,H=8.0 m,N=3.7 kW。

3.2.7 污泥脱水系统改造

绝干污泥为3 t/d,污泥脱水至60%,外运填埋。设置高压隔膜板框机1台,型号为200 m2;前端未设置污泥浓缩池,污泥含水率太高,加大了板框机运行时间、板框机配套调理罐及进料泵的选型参数,为了提高污泥含固率,将污泥含水率从99.5%降低至97%~98%,设置预脱水叠螺机1台,从而节省投资;设置污泥调理罐1套、进料泵2台、压榨水泵2台。

3.2.8 除臭系统

收集预处理段、污泥储存池、污泥脱水机等多处臭气,采用生物除臭装置进行除臭,确保厂区臭气达标排放。处理量为10 000 m3/d,设置生物除臭装置1套,主体设备玻璃钢材质。

4 主要技术经济指标

项目总投资为2 058.07万元,第一部分工程费为1 638.38万元,包括建安费和设备费。提标工程单位电耗为0.11 kW·h/m3,直接运行成本为0.19元/m3。本提标改造工程采用“高效沉淀+精密过滤器”的工艺,具有投资较低、占地节省、工艺运行稳定的特点。

5 运行效果

5.1 改造前后出水指标分析

本工程已完工并投入运行,有运行数据可知,提标工程采用“高效沉淀+精密过滤”的工艺,出水运行稳定,去除效率高,COD、NH3-N、TN、SS、TP去除效率平均值分别为85%、75%、70%、95%、90%。近半年工程运行稳定,处理效果佳,运行操作简便,设备故障率低,处理后出水水质达标排放。其中,COD达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T 1546—2018)二级标准要求。提标后,污染物向河流排放量进一步削减,COD、NH3-N、TN、SS、TP削减总量年平均值分别为985.5、80.3、116.8、824.9、17.52 t,环境效益进一步提高。COD、NH3-N、TN、SS、TP及大肠杆菌通过提标改造工程后的数据变化,分别如图2~图7所示。

图2 CODCr运行数据变化Fig.2 Variation of CODCr

图3 NH3-N运行数据变化Fig.3 Variation of NH3-N

图4 TN运行数据变化Fig.4 Variation of TN

图5 SS运行数据变化Fig.5 Variation of SS

图6 TP运行数据变化Fig.6 Variation of TP

图7 大肠杆菌运行数据变化Fig.7 Variation of Fecal Coliform

5.2 除臭效果分析

臭气通过管道收集,经生物除臭装置进行集中处理后,效果稳定,H2S、NH3等排放气体满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—1993)[6],废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)。

6 结语

(1)对于TP、SS超标的污水处理厂,提质工程可以采用“高效沉淀池+精密过滤器”的深度处理工艺,能大幅节约占地面积(占地节省50%),同时,节省投资额(投资节省40%)。目前,该工艺已在湖南多个水厂的提标改造中应用。

(2)项目总投资为2 058.07万元,提质改造工程直接运行成本为0.19元/(t污水)。

(3)本项目出水优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,其中,COD达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T 1546—2018)二级标准。项目的稳定运行对其他水厂提标改造具有指导意义。

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