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某电厂220kV GIS断路器C相超声波局放异常处理

2021-05-11苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司王世宏

电力设备管理 2021年4期
关键词:局放灭弧气室

苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 王世宏

某E级燃气轮机电厂220kV GIS装置为室内配置,共有12间隔,其中5个变压器间隔、4条出线间隔、1个母联间隔、2个电压互感器间隔,每个间隔由不同的气室和设备组成,每个气室配有1个充气阀、1个密度开关、1个防爆盘、1个吸湿器,根据需要有的气室还配有1个带电显示器,气室的额定压力都是相同的,均为0.63MPa。GIS装置中的SF6断路器型号为B105-CB,带FX3-2型弹簧操作机构,为单压单断口型,三个水平断路器与操作机构构成一个整体单元,为单相控制。

根据《DL/T 1250—2013气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电检测应用导则》要求带电超声局部放电检测周期:运行中设备应在设备投运后1个月内进行一次运行电压下的检测,记录每一测试点的测试数据作为参考数据,今后运行中测试应与历史数据进行纵向比对;252kV及以下电压等级设备一年检测一次,500kV(363kV)及以上电压等级设备半年检测一次。

根据规程规定和试验标准,某电厂对运行中的GIS设备进行超声波局放检测,在检测中发现2502开关C相波形异常,有0~100Hz放电迹象,超声波局放信号特征值为35.5Pc,按技术监督要求超过75Pc不允许投运。在后续的工作中,每月定期对2502开关C相进行超声波局放检测跟踪,波形有缓慢增大的趋势。依据超声波局放检查结果,推测装置内部可能存在绝缘问题,如属实将大大降低对外的供电可靠性,对人身和设备造成严重威胁。

1 超声波局放检测原理及试验要求

1.1 超声波局放检测原理

GIS内部发生局部放电时,由于分子的剧烈撞击、气泡的形成和发展、颗粒的跳动以及固体材料的微小振动,会发出几十到几千赫兹的瞬态高频超声波,信号波长较短、方向性较强、能量较为集中。当声波到达GIS外壳的内表面后会引起外壳微小震动,通过声发射传感器将材料的机械振动转换为电信号,并通过对该信号进行滤波、放大、采样、存储和数字信号处理等一系列操作,得到局部放电信号的多个特征值,通过分析相关特征值来判断局部放电水平并对放电源进行定位。

1.2 GIS超声波局放检测试验要求

GIS超声波局放检测试验在设备正常运行状况下测试(常用)或在GIS耐压试验中同时进行。

试验周期:在GIS投运1年内每3个月测量1次,如无异常,投运一年后每年测试1次。在以下情况可以进行检测:设备交接时;设备大修后;主观认为必要时。试验标准:无明显放电信号;可能出现的绝缘缺陷类型:位置不固定的绝缘缺陷。主要是自由导电杂质和灰尘的侵入造成的;位置固定的绝缘缺陷,可能由以下原因造成:安装错误,如电极安装不良、错位等;装配工具和零部件遗留在设备内部;电极表面的损伤;运输中的损坏,如零件松动脱落,触头、弹簧、屏蔽罩等的移位变形等;测试注意事项:每季度应进行一次局部放电测量及SF6气体分解物检测。另外,在初次送电、检修后、经受大负荷冲击后应进行局放检测,对于局放量异常的设备,应同时结合SF6气体分解物检测技术及上次局放测量的数据进行综合分析和判断。

2 GIS断路器C相超声波局放异常原因分析及处理方法

2.1 原因分析

分析一:GIS开关本体存在缺陷,2502开关C相内部结构件存在松动现象。对2502开关进行分合闸特性试验(图1~2),数据正常;对2502开关C相进行分部X光检测,成像证明内部元件无位移及发热现象。综合上述,两项测试排除了2502开关C相内部结构件存在松动、发热现象的问题,证明开关本体无故障,进行下一步的排查工作。

图1 合闸时间A1:112ms

图2 分闸时间A1:26.8ms

分析二:2502开关C相内部动静触头磨损有粉尘颗粒。对国内同批次相同型号GIS设备的电厂及变电站进行调研,各单位GIS间隔数、超声波局放不合格数量、所占比例分别为:某燃煤电厂14/0/0,A变电,20/0,B变电,18/0/0,某燃机电,12/1/8.3%。通过该项调研数据分析:使用该批次型号的GIS设备的变电站和燃煤电厂超声波局放检测均合格。所以初步判断为燃机电厂为调峰电厂,启停次数较多,开关动作频繁,2502开关C相内部动静触头磨损有粉尘颗粒。

分析三:设备安装环境恶劣,现场有粉尘,导致2502开关C相内部有灰尘。GIS设备安装需要在无尘化环境进行,要求地面干净整洁、无油污、无扬尘、空气相对湿度小于80%等条件。某燃机电厂在GIS设备安装时现场环境较差、有扬尘,导致2502开关C相内部有灰尘;分析四:GIS开关灭弧室内壁表面不平整或有粉尘。

2.2 处理方法

综合测试的结果象及分析的原因,对2502开关C相进行抽出检查。工作方法如下:

第1阶段。2号主变2502开关(Q50开关)转检修,停电回路及相关气室降压和回收状态如图3;第2阶段。2502开关C相抽出检查及故障处理:发现问题;2502开关C相抽出后检查发现开关腔室内壁存在凹槽,表面有毛刺,此处为电荷汇聚超声波局放异常的主要原因;打开2502开关C相灭弧室检查动静触头处无磨损粉尘颗粒、开关本体干净无灰尘。综上检查后将内壁凹坑处用砂纸打磨并用酒精、无尘布清理,将毛刺磨平从而减少内部电荷汇聚放电情况。

图3 停电回路及相关气室降压和回收状态

第3阶段。2502开关C相回装:开关气室C相灭弧室恢复安装、开关气室C相灭弧室连轴抽真空、2502开关C相灭弧室气室充气至6.3bar额定压力;采用检漏仪(定性或定量)直接探测检漏,防止出现漏气问题;G4和G9气室补气至6.3bar额定压力;合上2502间隔断路器机构储能电机电源,合上断路器,拆卸2号主变2502开关主变侧250227接地刀闸(Q35接地开关)的接地连接块,进行回路电阻测量(Q34-Q35),结果为124微欧,合格;恢复安装2号主变2502开关主变侧250227接地刀闸(Q35接地开关)的接地连接块;涉及的G0、G4和G9气室微水测量,以及G0气室气密性复核,确保无泄漏问题;检修结束后,利用空出220kV母线全电压对2502开关间隔进行充电试验,试验正常(因GIS设备安全距离小,未采用注入交流工频耐压试验方法)。

3 结语

在处理投运半年后,对2502开关C相进行超声波局放检测发现,2502开关处局放波形平稳,超声波局放信号特征值为7.11Pc,较处理前的35.5Pc有明显下降,已无放电迹象。总结此次问题,原因为2502开关C相腔室内壁在出厂时存在设备质量缺陷,导致在进行超声波局放检测时出现波形异常现象。

防范措施:定期进行超声波局放检测发现波形异常时应每月定期进行跟踪检测,第一种是观察波形的增幅来确认是否必须停运检查处理,第二种是当超声波局放信号特征值超过75Pc时需停运检查处理;针对燃机电厂启停次数较多、开关动作频繁问题,电厂在运行方式调整上尽量减少开关动作次数,防止因开关本体结构件松动等异常造成故障的扩大;当超声波局放异常原因不明确时,可进行开关分合闸特性试验、SF6气体检测、回路电阻测量和微水试验来间接判断是否存在开关本体问题;运行人员加强设备巡检监视,聆听有无异常声音,有无异常气味及观察SF6气体压力。

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