欢629块增压注水管理方法探索与实践
2021-05-08赵彦辉陈树勇聂新
赵彦辉 陈树勇 聂新
摘要:欢629块是一个低渗区块,2001年1月投入开发,2010年11月转注水开发,转注前区块日产油7吨。现有高压增注水井6口,正常生产油井6口,日注水180m3,日产液26.3吨,日产油15.4吨。欢629块转注水开发后,我们不断探索,总结出一套适应该块注水井特点的管理办法,从而实现了低渗区块平稳、有效注水,体现出管理出效益的目的。
关键词:高压 增注 管理 探索
一、概况
1.开发简介
欢629块是我队管理的一个低渗区块,2001年1月投入开发,2010年11月转注水开发,转注前区块日产油7吨。现有高压增注水井6口,正常生产油井6口,日注水180m3,日产液26.3吨,日产油15.4吨。欢629块转注水开发后,我们不断探索,总结出一套适应该块注水井特点的管理办法,从而实现了低渗区块平稳、有效注水,累计注水增油达到3213吨,创经济效益 630.6万元。
2.注水井生产现状
二、选择A1类水质单井单泵增压注水的原因
(一)水质的选择
欢629块油层有效孔隙连通性差、渗透率低(只有12.52×10-3μm2),属于典型的低渗区块。然而,低渗区块注水井在常压下的视吸水指数只有0.92~5.17m3/MPa,在高压增注条件下视吸水指数也只在0.97~14.33m3/MPa之间,低渗油藏注水井吸水能力弱,对水质的要求高。
通过岩心流动实验已经证明,注入水中的悬浮颗粒含量和直径中值一旦超过低渗油藏规定的标准,就会阻塞渗流孔道,对储层造成巨大的伤害,而且这种伤害是不可逆的。即使以后再注入微小的可通过的颗粒甚至无颗粒的水,水相渗透率也不可能再恢复。
欢629块大凌河油层喉道细,表现为最大连通喉道半径平均为6um,根据Thumb理论:
1)当r1≥1/3 ro时,外来固相颗粒就会直接堵塞喉道。(r为直径)
2)当1/7 ro≤r1≤1/3 ro时,外来固相颗粒就容易在喉道内堆积,形成桥堵。
3)当r1≤1/7 ro时,外来固相颗粒才可以在孔喉内流动。
因此该块注入水质要求过滤后直径小于1.0um,达到A1类标准(见表2)。
(二)注水方式的选择
欢629块孔隙度低、渗透率低,常压注水达不到所需要的注水压力,严重影响油藏注水开发效果。一方面,增压注水“低进高出”, 低压输水(来水压力1.2Mpa),经过增注泵的增压后能达到所需要的压力和排量,并且低压输水对输水管线等设备的成本投入低;另一方面,为避免放大注水造成油井见水后含水急剧上升的现象发生,需要采用多井少注,增加注水井点,减少单井注水量的方式进行温和注水,单井单注便于调节注水量。因此,采取“单井单泵”高压增压,比集中增压注水成本低、安全、适用。
三、管理应对措施
(一)精细水质处理,确保注入水质达到A1级标准
1. 研发水质精细处理系统
为实现低渗透油藏注水开发,通过开展室内研究、分析、评价,制定了低渗透油藏分级注水水质方案,研发了以膜过滤为核心,溶气气浮和多级过滤等预处理技术为保障的污水精细处理系统(A级注水水质精细处理系统流程简图见图1),保证注入水水质分别达到A1级标准。
2.水质监测
按照《注水系统管理规定》的要求,定期监测各点水质。水质化验方法采用分光光度计。 联合站出口水质每4小时化验一次;小站配水间和单井井口水质每月取样监测,由厂地质化验室化验(A级水由钻采院化验),每季度出一次水质简報。一旦发现水质下降和不合格,立即采取清洗管线等措施进行处理。
3.注水管道清洗
虽然我厂联合站水处理工艺比较完善,出水水质较好,但输水干线长,处理合格的水到小站配水间时,因水中的菌类繁殖和对管壁的作用,杂质增加较多,使得水质有时下降。根据水质检测情况,定期运用多元复合物理清管技术对注水干线进行清洗。
(1)清洗原理
该技术运用流体力学中的“空穴效应”原理进行清垢。清洗仪器上安装了内振系统和射流喷嘴,将清洗仪器投入管道中,在水力的推动下旋转行进,水流自尾翼压入内振系统,猛烈收缩又急剧膨胀,反复振荡,生成无数空泡,汇入喷嘴后,在清洗仪器前方散射出爆破性冲击射流,强力击打管垢,清洗下来的垢末与射流一道汇聚成湍流,向前窜动,直达排污口(原理示意图见图2)。
(2)技术特点
①由于是物理清洗,具有绿色环保、无污染、不腐蚀管线、没有酸液和毒废气的产生的特点;
②低压清洗,安全可靠,并且对于满足施工条件的标准管线,无长度限制;
③即使管线上20%的变径、变形和错位量,清洗仪器也绝不会卡阻;配套解卡仪,一旦出现卡堵,通过反向投入解卡仪,反向注水,解卡仪封堵射流喷嘴,清洗仪器将顺利退出。
④无需追踪定位,一旦卡阻,清洗仪器在压力升高到一定限值时,自身可以解体通过。
⑤只要管线没有完全堵死就能清洗,且不产生垢堵;
(二)摸索合理的洗井制度,确保注水质量
为了确保洗井能够达到预期效果,实现“注够水、注好水、精细注水、有效注水”,先后对该块欢11-20、欢13-322两口注水井进行洗井制度摸索。该块注入水为A1类标准,来水悬浮物含量为0.8mg/l。在2m?/h、3m?/h、4m?/h三种不同排量下,分别对该井洗井时间进行了摸索。通过对比分析得出结论:该块注水井洗井可在4m?/h排量下洗井24小时即可满足洗井需要,洗井周期为一个季度。
后又对欢13-322进行洗井试验,结论与该井洗井试验基本吻合。
(三)构建严格合理的管理体系,打造精细注水品牌工程
我们牢固树立“水油并重”的思想,以打造精细注水品牌工程为目标,作业区、采油队、采油站、岗位员工上下联动,构建严格合理的管理体系,理顺管理职能,努力实现“精细注水、有效注水”。
作业区层面:专门成立注水专业管理小组,重新编制和整理符合现场要求的注水井管理规范和制度,坚决实施持表检查、对标管理,做到“操作有标准、检查有依据”,强化注水日常管理,努力做到“三个确保”。
①确保现场工艺满足注水要求:在注水井工艺施工过程中,组织生产、安全专门人员,根据注水压力要求、冬季生产特点等对井口、注水泵及供水系统的工艺合理性、安全性开展评估,工艺是否符合注水压力要求,冬季注水能否正常运行,发现隐患和不足及时整改,确保现场工艺满足注水要求。
②确保注水泵安全平稳运行:积极组织厂家、有经验的专家编制教案,利用多媒体和现场指导对员工进行技能培训,使岗位员工达到“四懂三会”要求,有效地夯实了人员操作基础;同时,注水管理小组每天对注水制度落实情况进行监督,每周对注水系统的设备、配注合格情况等进行剖析检查,每两周在小队正职例会上通报一次检查结果,并及时整改安全隐患,确保注水系统安全、平稳运行。
③确保管理工作满足方案要求:充分利用远传监控系统加强注水量和注水压力跟踪监测,严格把关注入水质;定期抽查注水报表填写情况,强化注水资料管理,确保生产数据录取的准确性、及时性、有效性。
采油队、站层面:通过“三个强化”,积极调动员工生產积极性,努力提升管理技能和素质,全面提高日常管理水平,确保注水平稳、有效运行。
1.强化管理责任落实,规范日常巡检制度
根据生产实际,重新规范增注井日常巡检制度和内容,明确和强化岗位员工、站长、小队干部各自的管理责任,要求做到“一拨牌一精细三亲自三及时”。
①巡检必须拨牌:在增注泵底座上喷制印有 “1、2、3、4、5”字样的巡检拨时牌,数字分别代表不同的巡检时段(“1”代表上午,“2”代表下午,“3”代表夜班16:30~20:30,“4”代表夜班23:00~凌晨2:00,“5”代表夜班凌晨3:00~凌晨7:00),岗位员工白班至少巡检两遍、夜班至少巡检三遍,巡检要求按照巡检内容执行并拨牌。
②精细资料录取管理:强调资料录取的准时性、数据上报的有效性、记录填写的正确性、信息反馈的及时性,特别是冬季要求压力录取必须做到“细”, 值班干部每天询查注水报表填写情况,严格杜绝假资料、错记录。
③日常管理要求站长、干部必须做到“三亲自三及时”: 站长必须亲自负责增注井生产管理,及时汇报生产动态;值班干部每天必须亲自到现场落实增注井生产情况,及时组织、处理、上报生产过程中存在的问题;队长必须亲自组织专项管理检查,及时整改问题隐患和管理漏洞。
2.强化技能培训,提高员工操作维护技术素质
积极与作业区沟通,请厂家、有经验的技能专家利用多媒体和现场指导对员工进行技能培训,有针对性的开展岗位练兵,使岗位员工达到“四懂三会”要求,提高员工增注泵故障判断、应急处理、变频器操作和维护技能。
3.强化冬季生产管理,确保冬季注水平稳运行
(1)强化干部重点巡查力度。由管理干部直接负责,加强对增压注水井的巡检和检查,尤其是夜间巡检,发现问题及时上报、及时处理,做到“事不过夜”。
(2)强化冬防保温工作。针对冬季生产可能出现的问题,加强注水井设备保温措施,通过建增注泵房、泵体缠电热带、长输管线加干线炉等措施,做好冬防保温工作。
(3)强化应急演练。针对暴风雪等造成停电、停水情况,详细制定符合生产实际的应急措施,并组织岗位人员和小队干部进行演练,提高冬季处理突发问题的能力。
四、注水见效情况及经济效益评价
(一)见效情况
自2010年11月全面转注水开发,转注前该块日产液23.8t,日产油12.4t,综合含水47.9%,目前该块日产液26.2t,日产油15.5t,综合含水40.8%。见到了较好注水效果。截止目前,该块累增油3400余吨。
(二)经济效益评价
经济效益E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)-I
=0.7×0.9×0.34×104×(4197-95.6-931.2)-48.5
=630.6×104元
式中:E—成果净现值,元 ;
F—分成系数;
Q—增加的油气产量,万吨,千方;
P —原油或天然气的价格;元/吨,元/千方(不含税);
T—税金(城市维护建设税、教育费附加、资源税),元/吨,元/千方;
C—生产成本(操作成本+折旧),元/吨;元/千方;
I—投资,元。
五、结论
1.低渗油田在保证水质的情况下,通过高压增注,实现了油田长期平稳注水开发,并且取得较好的经济效益。
2.精细过滤的水质在注水管线和注入管柱内存在二次污染情况,通过定期清洗管线和清洗井内管柱,可以减少二次污染对油层的伤害。
3.有针对性地采取水质细化分级管理,有效杜绝浪费,体现出管理出效益的目的。
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