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杆式泵存在的问题及下步改进思路

2021-04-28韩有祥

中国应急管理科学 2021年5期
关键词:改进

摘要:普通杆式泵在海外河油田应用规模有限,未发挥出成本优势。通过分析杆式泵应用中存在的问题,提出技术改进和管理提升思路,为杆式泵大规模推广应用创造条件。

关键词:杆式泵 泵效 改进

中图分类号:TE933                                              文献标识码:A                                              DOI:10.12296/j.2096-3475.2021.05.200

海外河油田为注水开发的普通稠油油藏,动用含油面积13.km2,地质储量4438×104t,其中水驱储量3766×104t,油藏埋深1400~2350m,储层胶结疏松且油稠,油井出砂严重。抽油泵以管式泵为主,检泵、冲砂作业时需起下油管,增加了作业工作量及费用。杆式抽油泵因结构复杂、功能单一、质量不稳定、管理难度大等原因仅少量应用,未发挥出成本优势。本文通过对杆式泵应用现状和存在的问题分析,为杆式泵后续改进提供一定的借鉴。

一、杆式泵工作原理

杆式抽油泵具有座封牢固、密封可靠、解卡方便等特点。主要结构包括座封、泵体。泵体部分包括拉杆、柱塞、固定阀、泵筒等。座封部分泵座随油管一起下到井下预定位置,泵体在油管内随抽油杆一起下到固定位置,座封稳定后即可起抽,起泵时向上提抽油杆带动阀杆上行,当开关节箍进入卡瓦中心位置时,卡瓦上端收缩脱离泵座环形沟槽解卡,泵即可提出泵座进入油管到地面。

二、技术参数

顶部固定杆式抽油泵按柱塞直径主要分为φ175杆式泵、φ225杆式泵。

三、应用现状及存在的问题

為降低作业费用,减少占井周期,海外河油田自2017年起实验推广应用杆式泵,年使用15台左右,主要应用于检泵频次高、冲砂检泵的井。但在使用过程发现故障频繁,未发挥出经济效益。主要存在以下问题:

1.卡泵

海外河油田普遍出砂,而目前应用的杆式泵采用普通柱塞,没有防砂能力,生产过程中经常出现砂卡故障。且由于杆式泵的特殊结构,洗井解卡成功率较低,卡泵后只能把泵取出,重新下入新泵,未能发挥杆式泵不动管柱作业降低作业成本的优势,反而增加了一次作业费用,影响了油田的正常生产。

2.泵效低

海外河油田原油属于普通稠油,杆式泵采用普通阀球及球座,阀球回落滞后,阀座磨损严重,导致生产井泵效较低。同时杆式泵泵筒采用二级以上配合间隙,在高含水井中使用时间隙漏失严重,泵效低。

3.杆式泵坐封不到位

杆式泵采用顶部固定、三牙块锁紧、金属密封的设计,密封段长13cm且与泵座密封间隙仅为0.03mm,对加工的精度要求较高。目前因加工质量导致座封不到位返检3井次/年,故障率占比20%。

4.适用性差

杆式泵因应用规模小,未能像管式泵一样形成众多的特种泵体系,现场没法根据油井不同特点优选泵型,降低杆式泵的使用效果。

四、下步改进思路

结合目前杆式应用存在的问题,改进杆式泵功能结构,形成稠油、防砂、斜井等系列泵型,提高杆式泵的使用效能。

1.增加防砂柱塞提高防砂能力

杆式泵冲砂检泵时可以减少一趟起下管,降低作业费用,因而在出砂井中应用优势明显。为提高防砂能力,可借鉴管式泵防砂原理,将普通柱塞加装防砂槽、刮砂环和柔性柱塞等形式,降低砂卡故障。

2.改进双阀结构提高泵效

采用“碳化钨球+钻铬钨座”阀副进行固定,由于阀副具有耐腐蚀、抗冲击,以及耐磨损这些优势,此外由于碳化钨球密比较高,约为不锈钢的1.9 倍,其泵的效率得到了特别明显的提升。采用双固定阀设计,将固定阀、游动阀改进成强开强闭结构,减缓回落滞后矛盾,延长固定阀使用寿命,降低泵的漏失。

3.采用分体式凡尔罩

为了让凡尔球在起跳过程中,不进入到凡尔罩的出油腔内,采用分体式凡尔罩,将出油腔和游动凡尔罩的阀球腔进行有效地分离。同时增加游动阀阀罩厚度2-3mm,提高阀罩强度,降低凡尔罩故障。

4.增加管柱试压装置

管式泵在管柱到位后,通过对管柱打压,可检验管柱是否漏失。杆式泵的管柱结构无法进行试压,因此也无法判断抽油管柱是否漏失,易造成作业返工,反复起下管柱,影响油井有效生产时间,增加作业成本。下步可根据单井需要增加泵下定压试压阀,下入泵筒前试压至3Mpa,验证管柱漏失情况。当需要正冲砂时增压至4Mpa时冲砂通道开启,正常冲砂。

5.研制一体化泵座装置

化学驱区块油井采出液量波动大,同时受地质认识影响部分措施井产量预测与实际往往有出入,泵径参数设计难度大;采取泵座一体化设计的杆式泵,液量变化后需换泵作业时不需更换泵座,可以减少作业工序。

6.质量保障

一是细化选井选型办法,根据我厂目前不同区块油品性质、生产特点、井身结构等情况,优选适合推广杆式泵的井号及泵型,提高方案符合率及杆式泵的使用效果。

二是完善操作规程及管理制度;完善作业起下泵、坐封、试压、校距、解卡等操作规程,提高杆式泵作业质量及采油站员工技能;制定杆式泵日常管理制度,确保应用效果。

三是加强加工环节质量管控、出厂检测,提高杆式泵出厂质量,返检井由厂家免费更换。

五、结论

海外河油田年作业450井次,而杆式泵占比仅为15井次,应用规模仅为3%,未发挥出规模效益。主要原因:一是杆式泵技术上具有极限性,还不具备大规模推广的条件;二是管理上还未做到一井一策选井,使用效果较差;三是基层人员还未熟悉杆式泵操作及故障处理,对杆式泵不信任。通过技术创新和管理提升,实行“一块一法”,提高杆式泵的适用性,实行“一井一策”的精细化管理,可以提高杆式泵的使用效能,杆式泵在海外河油田还有非常大的应用空间,提质提效潜力巨大。

参考文献:

[1]张余川. 杆式泵应用前景分析[J].科技论坛,2011:4.

[2]杨 浩. 杆式泵应用效果分析[J].化学工程与装备,2016,6:121-128.

[3]王进,于宏超,张耀辉. 杆式泵采油工艺技术的优化策略[J].化工设计通讯,2019,45(9):31-33.

作者简介:韩有祥(1983-),男,工程师,2007年本科毕业于中国石油大学(华东)船舶与海洋工程专业,现从事井下作业管理工作。

(中油辽河油田分公司  辽宁盘锦  124010)

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