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浅析降低精馏塔废水中的醇含量

2021-04-26饶建鑫徐冰陈勇毛司理余涛

中国设备工程 2021年8期
关键词:精馏塔波动蒸汽

饶建鑫,徐冰,陈勇,毛司理,余涛

(中海石油建滔化工有限公司,海南 东方 572600)

1 工艺流程简述

中海石油建滔化工有限公司甲醇项目于2006 年投产成功,采用德国鲁奇专业技术,生产出合格的精甲醇。设计年产量为60 万吨,日产量为2000 吨,日天然气消耗为320 万立方米。

甲醇精馏采用两塔精馏工艺,其中从合成塔过来的粗甲醇在膨胀槽中闪蒸,粗甲醇压力由合成压力约从10MPa 降到0.43MPa,闪蒸后的粗甲醇送往精馏单元,经两塔利用转化气余热与蒸汽加温精馏净化成产品甲醇,闪蒸气送转化炉做燃料。精馏系统第一个塔为预塔,在这里低沸点的醛、酮等轻组分在塔顶被除去。甲醇蒸汽被风冷及水冷冷凝下来全回流返回预塔内。预馏后的甲醇离开预塔底部被甲醇泵送入主精馏塔。高沸点副产物(主要为高级醇和水)与甲醇被分离开来,甲醇蒸汽在主精馏塔顶部冷凝,一部分作为冷量回流液回流到塔顶,其余的作为产品送往成品区。

2 影响精馏塔底醇含量原因分析

甲醇在精馏过程中随着操作参数与条件控制,都会对精馏塔精馏效果产生影响,对精馏塔的管控不仅能提高甲醇的精度,也能控制塔底废水的甲醇含量。

按照公司要求,利用全面质量管理理念,将精馏废水中甲醇含量降低到小于0.11%以下。生产初期我们现在对1 ~6 月分析记录,把每月分析塔底废水中甲醇平均含量进行统计。如表1 所示。

表1 废水中醇含量及合格线

得出精馏废水中甲醇含量明显高于设计值,高于标准。

原因分析:

(1)转化气出口温度波动、导致再沸器出口温度波动,使塔底温度波动大。

转化单元原料气出口温度受转化负荷、组分、燃料气影响,分别对转化个指标进行监控,如表2 示。

表2 转化负荷与燃料气变化下再沸器出口温度比较

在蒸汽加热器流量稳定下,做出精馏塔塔底温度对比,得出塔底温度变化如表3。

表3 塔底温度变化表

从表3 可以看出,转化气再沸器热源温度直接受转化负荷及燃料气影响,温度处于低于108℃以下或高于109℃以上,容易造成精馏塔中甲醇含量高,转化热源的变化是精馏塔塔底温度波动大的根本原因。

(2)蒸汽加热器疏水器堵塞、蒸汽加热量不稳定。对蒸汽冷凝液流量进行监控,基本达到设计值47t/h,不断跟踪数据,每天不定期进行统计,观察实际指标在设计范围内。蒸汽冷凝液流量平稳,管道疏水器运行正常。冷凝液管道疏水器堵,不是主要原因。

(3)精馏负荷入料量变化大。在不调整转化出口温度及蒸汽加热器蒸汽量的同时,调整精馏负荷,增大精馏塔入料量,观察塔底温度变化及塔底醇含量变化,如表4 所示。

表4 入料量与塔底温度变化及塔底醇含量对照表

从表4 可以看出,塔底温度随着入料量的变化逐渐降低,且塔底水甲醇含量逐渐升高,如此可得出,精馏塔入料量的大小决定塔底温度及塔底醇含量的根本原因。

(4)增加精馏塔加热蒸汽量,观察塔底温度变化及塔底甲醇含量变化,得到表5,如图表所示。

可以观察到随着加热蒸汽量的提升,使得塔底醇含量明显下降。

通过上述问题基本确定影响精馏塔塔底醇含量主要因素为:

表5 增加加热蒸汽量塔底醇含量变化

①塔塔底温度低。

②转化负荷波动。转化出口温度波动。

③精馏负荷入料量变化。

3 处理过程

根据要因分析,针对已确认的可控因素,拟定相应措施,制定出切实可行的计划

处理过程一:控制塔底温度

由于热源控制较低,甲醇下移进入塔底,使塔釜温度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成废水超标,适当加大热源,提高塔温度,并增加精甲醇回流量1 吨,产品质量不受影响,故将温度由100 ~105℃提高到109 ~112℃。观察如表6所示。

表6 调整塔底温度醇含量的变化

通过对塔底温度的调整,塔釜甲醇含量下降,塔底中的甲醇含量最低降低到0.07%。说明方案实施有效。

处理二:转化组分稳定、出口温度及燃料气控制稳定

由于转化热源控制受负荷、组分影响,控制转化气出口温度在840 ~843℃,防止过高热量或过低。

加上转化负荷调整及组分波动容易造成精馏系统温度波动,温度低使塔釜温度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成废水超标,温度高产品中重组分升高,容易造成产品质量事故,此时,需要严格把控转化出口温度,防止波动。

处理三:调整精馏塔入料量及蒸汽量

通过控制除甲醇进料量,把控进料量与蒸汽量相辅相成,同时控制,适当加减蒸汽量,能够及时调整,将塔底温度波动范围控制在1 ~2℃,精馏塔塔底温度平稳后,塔底水中甲醇含量降低并稳定,最终保证了废水中甲醇含量可以控制在要求范围内。如表7 所示。

表7 入料量与蒸汽量变化下醇含量的对比

可得出转化再沸器热量稳定的情况下,增加入料量,适当增加蒸汽量,能完好地控制塔底醇含量。

4 统计

通过论证,1 ~10 月实施了以上相关对策,并对废水中甲醇含量进行统计,结果取得了非常理想的成果。统计见表8 所示。

表8 调整下每月的塔底水醇含量平均值

5 结语

在稳定转化出口温度及控制好精馏入料量后,提高了精馏塔塔底温度,塔底废水中甲醇含量由实施前的0.18%降到了0.08%,减少了甲醇排放,同时,也增加了甲醇产量,提高了经济效益。

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