烧结鼓风式环冷机节能改造技术研究
2021-04-23闫飞
闫 飞
(河钢集团唐山钢铁公司检修分公司,河北唐山 063000)
1 存在问题
唐钢炼铁部共有4台环冷机,均采用强制鼓风冷却的方式对烧结矿进行冷却,入环冷机的烧结矿温度通常在700~800 ℃,在环冷机中运转一周,完成对烧结矿的冷却后,烧结矿温度通常可下降到120 ℃以下。目前环冷机普遍采用动静橡胶密封板的密封方式,能耗损失大。炼铁部北区1#、2#和3#机环冷在线运转18年以上,设备整体老化严重,除了能耗损失大之外,还存在的问题有:1)原密封结构使用寿命短,维护成本高;2)高温段入口处上部密封极易损坏;3)下部风箱两侧端部密封容易散料,冒灰;4)高温段密封罩容易变形,焊口开焊。
2 改进思路
通过观察分析环冷机的运行情况,参考同类型环冷机所采取的各项节能措施,决定对1#~3#烧结环冷机设备进行优化改进,旨在通过设备技术改造来实现烧结能耗的降低,同时改善现场作业环境,减轻工人的劳动强度,节约设备维护费用。主要思路是:将原有动静橡胶密封改为包容式机械密封;调整加固高温段密封罩,同时对环冷机受料槽出口除尘管道布局重新调整;在两侧端部密封设计安装新型钢丝密封装置;优化环冷台车篦子的结构,改善风箱内部的鼓风效果。
3 主要技术方案
3.1 动静橡胶密封的优化改进
鼓风式环冷机原设计的密封结构为动静橡胶密封。实际在运行过程中,环冷机动静密封橡胶板极易被小支架挤住刮断或刮掉,导致密封效果差,散料外溢。而加装余热发电设备之后,余热回风管道送入大量热风(不高于150 ℃),更加速了动静密封橡胶板的碳化和硬化,往往使用寿命不足一年,维护更换麻烦,费用居高不下,能耗损失很大。因此决定将动静橡胶密封改造为包容式机械密封。其结构特点如下:采用水平板与摩擦板之间的摩擦密封,来实现环冷机的密封;下部水平板设计有摇摆跟踪系统,使得浮动摩擦板能够消除由于环冷机跑偏带来的密封不严的问题;水平密封板采用合金材质,比传统的铸钢件更加耐磨损,使用寿命长久;摩擦力可调整,通过调整弹簧压紧螺栓可调整水平板与摩擦板之间的摩擦力,实现高密封效果与低运行阻力的目标。
图1 台车轮间密封与上部密封(右侧为上部密封)
其中,在水平板与摩擦板的接口处都采用“凹凸配加斜倒角”的结构形式,既兼顾了密封效果,又考虑了设备整体运行的平稳过渡;同时,在摩擦板的接触面装有石墨柱,能起到很好的机械润滑作用,经过一段时间的观察,使用效果良好。
3.2 高温段密封罩的优化改进
环冷高温段密封罩由于承受着高温热气,因此变形老化较严重,高温段密封罩的热涨效应较明显,尤其是长时间停机后恢复生产时,容易造成密封罩两侧挡板开裂;同时高温段密封罩顶部容易积尘,需要岗位人员经常性清理,否则密封罩容易开裂下沉,甚至挤住环冷台车上栏板,导致设备事故发生。为此,制定了如下的优化方案:1)利用环冷内外环的框架梁做密封罩的顶部拉筋,采用长螺杆固定可调,防止高温段密封罩下沉;2)将密封罩两侧挡板用120 mm槽钢焊接在环冷内外环的框架梁上,防止密封罩的整体下沉或挡板变形外闪,防止自然风串入高温段,确保高温段烟气的温度,保证余热的发电效果。
3.3 环冷受料点除尘管道的优化改进
环冷受料点原设计的除尘管道布局不太合理,原管道布置在环冷受料槽与高温段密封罩中间的位置,而且还安装了喇叭口,除尘管道不仅吸走了因烧结机尾落下的烧结矿而产生的热粉尘,还吸走了靠近高温段密封罩的热废气。作如下改进,高温段密封罩与环冷受料槽下料点间设置一个过渡段,中间安装挡气栏板,减少相互之间的串气。同时把除尘管道往环冷受料槽的部位前移了约1 m,只保留了靠近环冷受料槽一侧的喇叭口,除尘管道不再垂直布置,而且管道开口冲向环冷受料槽的下料点,这样一来,随落下的烧结矿而产生的热粉尘更容易被除尘管道吸走,同时被吸走的高温段密封罩内的热废气也大为降低,余热发电所需的热废气利用率更高。
3.4 曲轨两侧端部密封的改进
曲轨两侧的端部密封是环冷机内部风箱的两个盲点,也是环冷机漏风的一个难点问题。原设计的端部密封是依靠台车本体下部安装的4块橡胶密封板来实现与端部密封之间的动态密封,但由于台车本体下部密封老化变形,破损缺失的相当多,更换不易,费用也较高,受制于检修人力安排及备件费用,往往较难全面更换损坏的下部密封。基于这一现状,研究了一种新的端部密封装置,即解决了台车下部密封更换不及时的问题,也降低了端部密封的串风,提升了环冷机的冷却效率。
这种新型的端部密封装置的思路如下:1)取消并拆除台车下部密封;2)在端部密封的两侧安装钢丝式密封刷。该密封刷是由一排排的钢丝组成,彼此独立存在,互不干扰,由于钢丝有一定的韧性,环冷机运行过程中,台车下部底梁下表面从钢丝刷上经过起到密封作用,防止冷风串出端部密封。同时,钢丝刷能阻止小粒级烧结矿被冷风吹出端部密封,造成生产现场的粉尘超标。
3.5 环冷台车篦子的优化改进
环冷台车上烧结矿的冷却主要是依靠鼓风机强制从下部给风,通过台车篦子,自然风与烧结矿形成热交换带走热量,台车篦子的通透性相当重要。如果篦子开孔太小,则对冷却风的阻碍就较大,冷却效果自然就不好;如果篦子开孔太大,则台车上的散料容易从篦子中掉到风箱,且容易堵塞篦子孔,进而也影响冷却效果。通过认真分析研究,设计了一种新的台车篦子结构,如图2所示。篦子下部的开孔大,有利于冷却风进入;而上部的开孔稍小,形成了“憋压”的效果。既有利于冷却风的正常进入,又防止了开孔过大散料进入风箱的可能,同时还在局部形成了“高压风”,冷却风与烧结矿的热交换效果更好。
图2 台车篦子的结构优化
4 实施效果
实施改造后的包容式机械密封使用寿命可以达到2~3年,只需要根据磨损情况逐步更换,简单、方便,设备维护成本大幅度降低。除此之外,通过对环冷各关键部分的设备改进,解决了多年来存在的设备隐患,同时还减少了高温段密封罩的检查、维护工作量,减少了现场粉尘的散逸,减轻了岗位人员清理积料的工作量,降低了上部密封的漏风率,提高有效余热废气量,提升了余热废气温度,提高了能源利用率,余热发电效率提升明显,年创效684.8万元。
5 结束语
鼓风式环冷机在钢铁冶金炼铁烧结行业中目前还是普遍使用的设备,通过对环冷机节能技术的研究和改造,实现了现场作业环境的大为改善,并给企业创造了实实在在的经济效益。