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变频器在尾矿输送系统和循环水系统中的节能应用

2021-04-19

矿山机械 2021年4期
关键词:尾矿库尾矿泵站

河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿河北承德 067500

柏 泉铁矿选二作业区斜板浓密机浓缩后的矿浆进入尾矿砂泵站,沉淀后的清水进入循环水泵站。因选矿工艺中有浮选选磷环节,选磷药剂使清水水质变差,导致环水泵故障率高,供水水压不稳定。尾矿输送系统为接续运行,接续泵站使用前期电耗严重。鉴于以上原因,循环水系统和尾矿输送系统亟需优化改造。

1 尾矿输送系统优化

1.1 尾矿输送系统运行现状

柏泉铁矿选二作业区有 2 个尾矿砂泵站,一级泵站有 2 台渣浆泵,串联运行;二级泵站有 1 台渣浆泵,用来接续运行。通过 2 条尾矿管路 (一用一备) 将尾矿输送至尾矿库。一级泵站与尾矿库的距离为 1 400 m,尾矿库初期坝顶部标高比一级泵站高 48 m,尾矿库每年升高约 8 m。尾矿库全生命周期共设计三级接续泵站,一级泵站为双级扬送,二级泵站和三级泵站为单级扬送。尾矿输送系统简图如图 1 所示。

图1 尾矿输送系统简图

随着尾矿库的不断升高,一级泵站接近满负荷运转,已无法满足尾矿输送需求,于是在尾矿库南侧标高 600 m 处增加二级接续泵站。因工艺原因,二级接续泵站投入使用之初,负载率较低,接续砂泵流量存在较大富余,若以额定转速运行会增加电耗;若采用控制阀门开度调节管路流量,导致单产电耗升高的同时,阀门等易损件磨损快,易损件的检修时间长,影响生产稳定性。

1.2 变频调速对比测算

根据流体力学原理,泵的流量Q与n成正比,扬程H与n2成正比,轴的功率P与n3成正比。通过降低泵的转速,从而改变泵的性能曲线,电动机的功耗将明显降低[1-4]。

调节泵的转速,不但省电,而且由于扬程、流量的降低,泵的振动减轻,管道磨损降低。电动机运行频率较低时,其消耗功率也会有较大降低。阀门控制水泵流量如图 2 所示(图 2 中矩形AH1OQ1和矩形AH2OQ2的面积分别代表流量 100% 和流量 70% 的轴功率)[5]。

在电动机工频恒速运行,流量为 100% 情况下(工作点为A),采取阀门调节方式获得 70% 流量 (工作点为B),会导致尾矿管道阻力增大,轴功率下降不明显。

采用变频调速电动机控制流量时,由于尾矿管道特性没有改变,水泵特性发生变化 (工作点为C),故其输入功率显著降低。变频调节水泵流量如图 3 所示。

图2 阀门控制水泵流量

图3 变频调节水泵流量

如上所述,轴功率P与n3成正比。采用变频器进行调速,二级接续砂泵使用初期转速可降低到额定转速的 82%,流量降到额定流量的 82%,轴功率降到额定功率的 55.14%。可见,在水泵中采用变频调速控制方式来调节流量,节能效果非常明显。

1.3 实施方案

初级泵站空间狭小,改造困难比较大,投资费用大。目前初级泵站的运转率已接近 100%,不再进行改造。把二级接续泵的普通工频电动机改为变频调速电动机,并配置高压变频控制柜。二级泵站共 2 台砂泵,需安装 2 台变频启动柜。

1.4 实施效果

安装完成后通过调速节能,节能效果可持续到二级接续泵站满负荷运行为止。使用初期频率只有 41 Hz,轴功率降幅接近 45%。安装变频控制柜不但可以变频调速节能,还可以提高电动机功率因数,降低电动机启动电流,一举多得。

2 循环水系统优化

2.1 循环水泵工作现状

选二作业区循环水泵电动机原使用软启动器控制泵的启停。软启动器是一种集电动机软启动、软停车、轻载节能等多功能于一体的新型电动机控制装置。

循环水泵站原设计安装 3 台型号 Y315M-4、功率 160 kW 的电动机,驱动离心泵为选矿车间供水,作业方式为两用一备。实际启动离心泵时,需将离心泵的出口阀门关闭,否则软启动无法切换到全压运行,设备无法启动。为了获取理想的管路扬程、用水扬程及流量,需频繁地调整阀门开度,增加了劳动强度。若调整不当,还会发生跳闸事故。同时,整体用水量因停车检修、冲洗管道、原矿性质变化等原因,需要不停的调节水量。原有工作点调节方式只能是调节阀门开度来控制水量。因为是人工调节,所以调节速度慢,经常造成车间水压不稳,工艺不稳定。因水质较差,阀门故障率高,工人维修难度和操作强度都非常大。

2.2 变频优化改造方案

由于水质较差,叶轮磨损严重,将 1 号泵更换为渣浆泵,采用 YVF2-400-6 型电动机,功率为 315 kW,加装变频启动柜,低于工频运行。将 2 号泵电动机由原来的软启动改造为变频启动,同时在管道上增加压力传感器和配套 PLC 控制系统,通过管道压力调节 2 号水泵变频器的设定频率,以调节水泵转速。通过水泵变频运转,实现管道恒压自动运行。3号泵电动机暂不进行改造,做为备用泵。

2.3 变频优化改造效果

正常生产下,1 号泵工作频率为 44 Hz,2 号泵工作频率在 32~ 40 Hz 之间,节能效果明显。改造后,既可实现水泵的变频节能,又可以保证车间水压,进而稳定生产工艺。1 号和 2 号泵可直接通过变频启动,不需要再控制阀门,基本不需要人工操作,降低了工人劳动强度,低频运行降低了叶轮转速,提高了易损件使用寿命。

3 经济效益分析

3.1 尾矿接力泵站效益分析

在尾矿接力泵站,采用阀门控制与变频控制的经济性对比如表 1 所列 (电费按 0.5 元/(kW·h) 计算)。

表1 阀门控制与变频控制的经济性对比

由表 1 可知,采用变频控制每台电动机年节约电费 22.2 万元,尾矿接续二级泵站的 2 台砂泵年节约电费共计 44.4 万元。

3.2 循环水泵站效益分析

在循环水泵站,采用阀门控制与变频控制的经济性对比如表 2 所列 (电费按 0.5 元/(kW·h) 计算)。

表2 采用阀门控制与变频控制经济性对比

由表 2 可知,采用变频控制循环水泵电动机年节约电费约 23.10 万元。

4 结语

未来选矿企业的能源利用效率和自动化程度将会越来越高,高能耗、人员密集型的矿山企业将会逐渐失去竞争力。变频器在循环水系统和尾矿输送系统中的应用,产生了可观的经济效益,不仅降低了设备故障率,增加了易损件的使用寿命,同时稳定了生产工艺,对提高企业的竞争力起到很好的推进作用。

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